洋茉莉醛香料廢水處理工程
目前國內(nèi)大型香精香料生產(chǎn)企業(yè)近600家,香精香料的年產(chǎn)量140000噸,其中香料的年產(chǎn)量大約為70000噸,香料中洋茉莉醛占較大部分。香料生產(chǎn)過程中產(chǎn)生污染物濃度相當高的廢水和反應殘留物(COD高達10的5次方~10的6次方mg/L),是較難處理的廢水之一,單一處理工藝很難達到排放要求,因此香料廢水的處理大多采用AO組合工藝。
重慶某香料生產(chǎn)公司的產(chǎn)品以洋茉莉醛為主,同時生產(chǎn)香樟油、香茅油、檸檬酸、桉葉醇及紅桔柚等。其生產(chǎn)廢水采用混凝氣。畠上鄥捬酰甋BR的組合工藝進行處理,處理后出水COD平均在300mg/L左右,不能達到污水綜合排放標準(GB8978.1996)的一級標準。另外,由于公司所在地處于風景名勝區(qū)和排放口處于水源保護區(qū),廢水也不能外排,只能回用。因此,必須對其廢水處理工藝進行改造以達到回用不外排的目的。香料廢水處理后回用,工藝中采用了鐵屑內(nèi)電解、膜分離工藝等單元。
1設計水量水質(zhì)及出水水質(zhì)要求
該公司廢水主要為洋茉莉醛生產(chǎn)廢水,廢水水量比較穩(wěn)定為10m3/d,其設計進水水質(zhì)和回用水標準:城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)標準(GB/T18920.2002)見表1。(請下載附件)
2工藝流程
2.1原工藝流程
![]() |
原廢水處理工藝流程見圖1,出水COD平均在300mg/L左右,高于GB8978.1996一級排放標準。要達到回用水標準,考慮了以下幾個問題:(1)原處理線路采用了70m3/d的泉水來稀釋原水,使排放水量增加,單靠回用于綠化等無法完全消耗掉。為此改為原水第一次進處理線時用70m3/d的泉水稀釋,以后直接用SBR處理后的出水回流稀釋,長期循環(huán)使用。(2)原混凝氣浮工藝去除效率不高,每天投藥成本又高。新增鐵屑內(nèi)電解反應池,投加廢鐵屑,節(jié)省加藥費用。經(jīng)鐵屑內(nèi)電解反應后,加堿調(diào)整pH值在8--9之間再進入混凝反應池,利用Fe(OH)的絮凝和破乳作用以去除懸浮物和油。廢水中所含的油主要為粘稠的香樟重油,故將混凝氣浮改為混凝沉淀。(3)原水解酸化池、UASB及SBR好氧池內(nèi)污泥濃度較低,處理效率不高。增加MLSS,補充營養(yǎng)物質(zhì),重新進行調(diào)試。(4)調(diào)整工藝后要穩(wěn)定達到回用水的用水標準,必須增加膜法處理工藝,以確保處理出水可穩(wěn)定回用。
2.2改造后工藝流程
2.2.1工藝流程及說明
改造后的處理工藝流程如圖2所示。
![使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”](http://www.www.bestschotzproductions.com/gtech_pic/images/images/qrcode_for_gh_7f21ccef0be4_430.jpg)
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”
如果需要了解更加詳細的內(nèi)容,請點擊下載 洋茉莉醛香料廢水處理工程.pdf
下載該附件請登錄,如果還不是本網(wǎng)會員,請先注冊