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深井煤礦涌水直接凈化與復(fù)用技術(shù)的研究

更新時(shí)間:2009-12-03 18:02 來(lái)源: 作者: 吳興榮,陳鎖忠,戴勤 閱讀:1863 網(wǎng)友評(píng)論0

[摘要]國(guó)內(nèi)煤礦年排礦井水很大,但利用率不到20%,造成水資源浪費(fèi)。三河尖煤礦根據(jù)自身的特點(diǎn),研發(fā)了井下一體化自動(dòng)凈化與復(fù)用水系統(tǒng),其中2 200 t/d凈化水在井下直接復(fù)用防塵,剩余約1000t清潔水上排到地面利用。

[關(guān)鍵詞]煤礦;涌水;凈化;復(fù)用

1.問(wèn)題的提出

三河尖礦在采掘過(guò)程中,要將礦井3 500 t/d 涌水排到地面,從地面供給井下2 250 t/d的防塵 水與700 t/d的洗煤用水,不僅污染環(huán)境,同時(shí)消 耗能源和水資源。隨著礦井技改后產(chǎn)量的增加,礦 井涌水也將隨之增加,預(yù)計(jì)每年礦井涌水將有 1 60萬(wàn)t/a排向地面,用電量也要進(jìn)一步增大,這 與建設(shè)環(huán)境友好型企業(yè)要求是不相適應(yīng)的。

該礦自2007年6月開(kāi)始把礦井涌水直接凈 化與復(fù)用項(xiàng)目作為重點(diǎn)進(jìn)行攻關(guān),并于2007年 12月底在井下完成施工、調(diào)試等工作,目前設(shè)備 運(yùn)行正常。實(shí)現(xiàn)了礦井涌水的就地綜合利用,改變 了原來(lái)以地面向井下供水為主的狀況,既保護(hù)生 態(tài)環(huán)境,又節(jié)約能源和水資源。

2 礦井及其涌水概況

2.1礦井概況

三河尖煤礦于1988年8月建成投產(chǎn),2006 年礦井核定生產(chǎn)能力1.7 Mt/a,2008年技改工程 完成后,年生產(chǎn)能力為2.2 Mt/a。礦井采用單水平開(kāi)拓方式,主水平標(biāo)高-700,目前生產(chǎn)水平主要分布在-700、-980。井田內(nèi)有三河尖區(qū)、劉莊區(qū)和吳莊區(qū)三個(gè)勘探區(qū),目前正在開(kāi)采三河尖區(qū)、劉莊區(qū)。

該礦在-700水平井底車(chē)場(chǎng)附近,原有兩個(gè)水倉(cāng),其中內(nèi)水倉(cāng)長(zhǎng)度為150 m,外倉(cāng)現(xiàn)改稱中倉(cāng)長(zhǎng)度為212 m,兩個(gè)水倉(cāng)有效容積約為2290m3;2002年發(fā)生突水事故后,在原有外水倉(cāng)外側(cè)又增 補(bǔ)了一水倉(cāng)(現(xiàn)稱之為外倉(cāng))長(zhǎng)391m,有效容積為1890 m3,水倉(cāng)的總?cè)萘? 180 m3。

2.2礦井涌水及其預(yù)計(jì)

三河尖區(qū)、劉莊區(qū)的涌水量分別為:三河尖區(qū) 為126 m3/h;劉莊區(qū)預(yù)計(jì)為98 m3/h,目前實(shí)際僅為 20 m3/h。目前礦井總涌水量?jī)H為146 m3/h。按目前礦井涌水的實(shí)際,參照集團(tuán)公司對(duì)礦井涌水量預(yù) 計(jì)的批復(fù),預(yù)測(cè)礦井今后10 a內(nèi)(吳莊區(qū)不開(kāi)采) 正常涌水量應(yīng)在180 m3/h以內(nèi)。

2.3礦井排水及供水

2.3.1排水狀況

2007年由-700中央泵房排出的礦井水全年 為125萬(wàn)t。由礦井通風(fēng)系統(tǒng)排出的水量為:按礦 井總風(fēng)量為10 100 m3/min,進(jìn)風(fēng)空氣濕度按 87.56%計(jì)(年平均),出風(fēng)空氣濕度按96.84%計(jì) (年平均),每分鐘帶出含水蒸氣量為124.66 kg (平均),每年帶出含水蒸氣量則為6.55萬(wàn)t;由生 產(chǎn)出的煤炭帶出的水分:開(kāi)采前煤炭所含水分約 為2%,開(kāi)采出來(lái)的煤炭所含水分約為7%,按凈 增水分5%,日產(chǎn)6 259 t,年生產(chǎn)天數(shù)按350 d計(jì), 則隨煤炭排出的水量為10.95萬(wàn)t,則總排出水量為142.5萬(wàn)t。-700水平井下中央泵房?jī)?nèi)置PJ200×9型水泵6臺(tái),正常涌水時(shí),一臺(tái)工作,四臺(tái)備用,一臺(tái)檢修。

2.3.2井下供水情況

礦井每年用于井下防塵用水約78.75萬(wàn)t,防 塵水水源是從地面取之于第四系的地下水,通過(guò) 管道輸送到井下各用水點(diǎn),再匯集到井下水倉(cāng)由 中央泵房排至地面。

2.3.3礦井實(shí)際涌水情況

根據(jù)計(jì)算,每年礦井涌水中真正來(lái)之于圍巖 產(chǎn)生的水為63.75萬(wàn)t。因此礦井水處理后,如果 不再?gòu)牡孛嫦蚓螺斔头缐m水,循環(huán)利用礦井涌水,是能夠滿足井下生產(chǎn)用水要求的。

2.3.4礦井水水質(zhì)

經(jīng)對(duì)目前礦井實(shí)際涌水水質(zhì)的檢測(cè),該礦井涌水水質(zhì),硬度大、礦化度高,具體參數(shù)如表1所示。

3 一體化凈水系統(tǒng)的研制

3.1凈化水設(shè)備的研制

一體化凈水系統(tǒng)由一體化凈水設(shè)備與相關(guān)水 倉(cāng)等組成,由于礦井水量相對(duì)較小,適宜選用一體 化凈化水設(shè)備,這樣施工時(shí)間短,管理方便。但由 于三河尖煤礦副井提升罐籠容許設(shè)備的外型尺寸 為4×1.4×2.5(m3),而要將凈水器各種尺寸限制 在4×1.4×2.5(m3)之內(nèi),其處理能力一般只能達(dá) 到20 m3/h,無(wú)法保證礦井水的處理量。因此必須 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)研制,采用井下焊接和安裝外形尺寸為 8×2.25×4(m)3三臺(tái)凈化水設(shè)備,順巷道布置,占 巷道長(zhǎng)30 m,用以保證凈化水能力達(dá)到4 500 t/d。

3.2凈化水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

根據(jù)井下水倉(cāng)的空間情況和安裝一體化凈水系統(tǒng)的需要,利用外水倉(cāng)作為礦井水調(diào)節(jié)水倉(cāng)(初 次沉淀池),處理系統(tǒng)從外水倉(cāng)提水;拓寬加高已 有巷道,在井下巷道內(nèi)加工凈化水設(shè)備,被凈化水設(shè)備處理后,清水排入中水倉(cāng),中水倉(cāng)作為凈化水的調(diào)節(jié)倉(cāng),內(nèi)水倉(cāng)作為清水倉(cāng),臨時(shí)水倉(cāng)作為污泥池。

利用井下水倉(cāng)就地處理污水,避免將污水送到地面時(shí)造成二次污染。另外,將外水倉(cāng)兼作初次沉淀池處理,處理后的水直接用于井下,免去將污水提升到地面處理后再送人井下利用的動(dòng)力、管材等浪費(fèi)。同時(shí)可免去地面重修沉淀池。三河尖礦凈化水系統(tǒng)示意圖如圖2所示。

凈化水系統(tǒng)的主要組成包括下列的設(shè)備和構(gòu)筑物:

預(yù)沉調(diào)節(jié)池:利用外水倉(cāng);

清水池:利用原有的中水倉(cāng)及內(nèi)水倉(cāng);

污泥池:原有的沉淀池。

凈化水設(shè)備及相關(guān)參數(shù):

提升泵型號(hào):2臺(tái)(1用1備)WQ2260-438, Q=200 m3/h,H=16 m,N=15 kW。

凈水器:由集混凝、沉淀、過(guò)濾、消毒于一體的 3臺(tái)外型尺寸8×2.25×4(m)3設(shè)備與1根φ200 mm 進(jìn)水總管,進(jìn)水流速1.77 m/s;2根φ300 mm出水 鋼管管內(nèi)流速為0.6 m/s(按2/3出水?dāng)嗝嬗?jì))組 成;單臺(tái)凈水器進(jìn)水管φ125mm,進(jìn)水流速1.51m/s; 單臺(tái)出水口DN150 mm,流速1.575 m/(s按2/3出 水?dāng)嗝嬗?jì))。

壓濾機(jī):1臺(tái)功率為6.3 kW,日均運(yùn)行2 h。 加藥裝置型號(hào):共設(shè)3套加藥裝置,分別用以 投加藥劑。其中1套JY-Ⅰ,配1個(gè)φ1.0 m攪拌 桶;2套JY-Ⅱ,各配1個(gè)φ1.0 m攪拌桶。

3.3工藝原理及流程[1,2]

700外水倉(cāng)的礦井涌水經(jīng)提升泵抽吸入主 水管,礦井涌水進(jìn)入水管即加聚合氯化鋁(含部分 非礦凈水劑)進(jìn)入管道混合器,礦井涌水在主水管 道中迅速與聚合氯化鋁混凝,主供水管與3臺(tái)凈 水設(shè)備的3根供水支管相通,礦井涌水進(jìn)入3臺(tái) 全自動(dòng)一體化凈水器,進(jìn)入凈水器的礦井涌水自 下向上流動(dòng),混凝效果逐漸加強(qiáng),礬花由小聚大, 進(jìn)入斜管沉淀區(qū)后,在斜管作用下,聚大的礬花下 滑沉入沉淀區(qū),在斜管區(qū)完成泥水分離,分離后的 清水向上進(jìn)入水箱,水箱內(nèi)清水向下由配水管送 入6個(gè)雙介質(zhì)過(guò)濾池。經(jīng)過(guò)濾的水進(jìn)入輸水管道 經(jīng)ClO2殺菌后輸入清水池。

礦井水處理過(guò)程中的反應(yīng)、沉淀、過(guò)濾、反沖 洗、排水、排泥等步驟均在一體化凈水設(shè)備中進(jìn) 行,具有效率高,處理效果好的特點(diǎn)。凈水器具有 自動(dòng)進(jìn)水、自動(dòng)反沖洗、自動(dòng)定時(shí)排泥多種自動(dòng)功 能,也可切換為手動(dòng)操作,以確保本設(shè)備的正常運(yùn) 行。主要處理流程如圖3所示。

4 復(fù)用系統(tǒng)

復(fù)用系統(tǒng)則利用清水泵將處理后的凈化水打到-415~-420水平兩個(gè)清水倉(cāng),高差約280 m, 復(fù)用系統(tǒng)的清水泵至-415~-420水平清水倉(cāng)重 新敷設(shè)一趟φ2 900 mm管路,選用2臺(tái)DGⅡ 280-43×9的供水泵,1用1備,日均運(yùn)行20 h。從 -415~-420水平清水倉(cāng)到井下各用水地點(diǎn)仍利 用目前已有完整的井下防塵供水管網(wǎng)自流形式供 給,同時(shí)為了解決該系統(tǒng)無(wú)人值守問(wèn)題,專門(mén)研制 了長(zhǎng)距離水位傳感器控制水泵開(kāi)停系統(tǒng)。

5 礦井涌水凈化效果分析

5.1水質(zhì)分析

礦井涌水經(jīng)一體化全自動(dòng)凈水設(shè)備的凈化,每天按處理水量3 500 t/d計(jì),消耗聚氯化鋁 75~85 kg,高分子非金屬凈水劑2~3 kg。經(jīng)非金屬凈水劑吸附、混凝、沉淀、過(guò)濾,較多指標(biāo)均有明顯下降,尤其是濁度由104 mg/L降至0.52 mg/L,與 <3 mg/L技術(shù)要求相比,要好得多。水質(zhì)達(dá)到了《煤礦井下消防、灑水設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50383-2006)的要求。礦井涌水在凈化前后的水質(zhì)指標(biāo)如表2所示。

5.2效益分析

通過(guò)井下一體化凈化與復(fù)用系統(tǒng)的研制,不 僅解決了在地面凈化礦井水時(shí)的二次污染問(wèn)題, 還取得了一定的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。與地面建礦井 水處理站相比,投資減少106萬(wàn)元;凈化后的礦井 水,在井上下利用3 000 t/d,每年可減少地下水資 源消耗、能源消耗等280萬(wàn)元/a;在社會(huì)效益方 面,較好地保護(hù)了礦區(qū)的自然環(huán)境。

[參考文獻(xiàn)]
[1]莊正寧.環(huán)境工程基礎(chǔ)[M].北京:中國(guó)電力出版社, 2006.
[2]王靈梅.煤炭能源工業(yè)生態(tài)學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版 社,2006.
[作者簡(jiǎn)介] 吳興榮(1963-),男,江蘇漣水人,高級(jí)工程師,現(xiàn)從事 煤礦采礦技術(shù)和管理工作,任徐礦集團(tuán)三河尖煤礦總工程師。

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