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電廠煙氣脫硫工程的運(yùn)行管理

更新時(shí)間:2009-09-25 17:31 來(lái)源:中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè) 作者: 閱讀:2358 網(wǎng)友評(píng)論0

1 脫硫工程概述

江陰夏港電廠位于江蘇省江陰市夏港鎮(zhèn),現(xiàn)有6臺(tái)燃煤發(fā)電機(jī)組,其中,二期工程2×135MW發(fā)電機(jī)組2003年建成并投入運(yùn)行,三期工程2×330MW發(fā)電機(jī)組于2005年建成并投入運(yùn)行。二期、三期煙氣脫硫工程均與主體工程同步建設(shè)投產(chǎn)。

工程實(shí)行項(xiàng)目EPC總承包。脫硫裝置大部分采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備和材料,關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)口。項(xiàng)目采取交鑰匙工程的承建形式。

二期脫硫工程于2003年10月完成168小時(shí)試運(yùn)移交生產(chǎn)。

三期脫硫工程#5、#6爐煙氣脫硫裝置分別于2004年12月和2005年8月完成168小時(shí)試運(yùn)移交生產(chǎn)。

煙氣脫硫(FGD)裝置的運(yùn)行大幅度降低了SO2的排放量,而且脫除了煙氣中的粉塵、HCl、HF和SO3等有害成分,使江陰地區(qū)的大氣環(huán)境質(zhì)量得到了明顯的改善。

2 脫硫工程的設(shè)計(jì)特點(diǎn)

2.1 主要設(shè)計(jì)、運(yùn)行技術(shù)參數(shù)(見(jiàn)表1)

2.2 脫硫工藝及系統(tǒng)

二期、三期FGD裝置均采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,主要系統(tǒng)包括:吸收塔系統(tǒng)、煙氣系統(tǒng)、石灰石漿液制備系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)以及電氣和自動(dòng)控制系統(tǒng)。

從鍋爐引風(fēng)機(jī)出口的原煙氣經(jīng)過(guò)增壓風(fēng)機(jī)升壓進(jìn)入煙氣換熱器(GGH),經(jīng)降溫后進(jìn)入吸收塔。煙氣中的SO2在吸收塔內(nèi)與石灰石漿液吸收劑反應(yīng)而被除去。從吸收塔出來(lái)的清潔煙氣再進(jìn)入GGH升溫到80℃后,經(jīng)煙囪排入大氣。當(dāng)FGD裝置發(fā)生故障停運(yùn)時(shí),旁路擋板門打開(kāi),F(xiàn)GD裝置進(jìn)出口擋板門關(guān)閉,煙氣從旁路煙道進(jìn)入煙囪直接排入大氣。

2.3 主要設(shè)計(jì)特點(diǎn)

本工程設(shè)計(jì)以達(dá)到脫硫效率95%、設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率95%、裝置的可利用率95%為目標(biāo)。特別是二期煙氣脫硫工程為國(guó)家科技部“十五”863計(jì)劃《大型燃煤電站鍋爐煙氣脫硫技術(shù)及設(shè)備工程化》課題的依托工程,整體設(shè)計(jì)以實(shí)現(xiàn)煙氣脫硫國(guó)產(chǎn)化為硬指標(biāo)。

(1)煙氣系統(tǒng)

二期脫硫工程煙氣來(lái)自#3、#4爐引風(fēng)機(jī)出口,三期脫硫工程對(duì)#5、#6爐分別設(shè)置煙氣系統(tǒng)。在鍋爐引風(fēng)機(jī)出口與煙囪之間的煙道上各設(shè)置一臺(tái)旁路擋板門,當(dāng)FGD裝置運(yùn)行時(shí),煙道旁路擋板門關(guān)閉,F(xiàn)GD裝置進(jìn)出口擋板門打開(kāi),煙氣引入FGD系統(tǒng)。煙氣經(jīng)過(guò)脫硫增壓風(fēng)機(jī)匯合進(jìn)入GGH,經(jīng)降溫后進(jìn)入吸收塔。從吸收塔出來(lái)的清潔煙氣再進(jìn)入GGH升溫到80℃后,排入#3爐水平煙道煙囪入口處,經(jīng)煙囪排入大氣。當(dāng)FGD裝置停運(yùn)時(shí),旁路擋板門打開(kāi),增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)出口擋板門關(guān)閉,煙氣從煙道進(jìn)入煙囪直接排入大氣。單臺(tái)鍋爐停運(yùn)時(shí),關(guān)閉對(duì)應(yīng)增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)出口門,系統(tǒng)保持運(yùn)行。

為克服FGD裝置煙氣系統(tǒng)設(shè)備、煙道的阻力,在FGD上游熱端對(duì)應(yīng)每臺(tái)爐設(shè)置一臺(tái)軸流式靜葉可調(diào)增壓風(fēng)機(jī)。

為防止凈煙氣在排放過(guò)程中結(jié)露,增加了凈煙氣排入煙囪后的抬升高度,在吸收塔后設(shè)置回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器。

(2)SO2吸收系統(tǒng)

二期#3、#4爐共設(shè)置1座吸收塔,三期#5、#6爐分別設(shè)有單獨(dú)的吸收塔。每座吸收塔配置4臺(tái)漿液循環(huán)泵、2臺(tái)氧化風(fēng)機(jī),并布置有兩級(jí)除霧器和4層噴淋系統(tǒng)。吸收塔殼體材料均采用碳鋼襯玻璃鱗片。

煙氣從吸收塔下側(cè)進(jìn)入與吸收漿液逆流接觸,在塔內(nèi)進(jìn)行吸收反應(yīng),對(duì)落入吸收塔漿池的反應(yīng)物再進(jìn)行氧化反應(yīng),得到脫硫副產(chǎn)品二水石膏。

經(jīng)吸收劑洗滌脫硫后的清潔煙氣,通過(guò)除霧器除去霧滴后進(jìn)入GGH升溫。為充分、迅速氧化吸收塔漿池內(nèi)的亞硫酸鈣,設(shè)置氧化空氣系統(tǒng)。

考慮檢修后脫硫系統(tǒng)的快速啟動(dòng),設(shè)置容積為1臺(tái)吸收塔全漿液容量的事故漿罐,保留一定數(shù)量的石膏晶體顆粒,為吸收塔啟動(dòng)后石膏晶體的生長(zhǎng)提供晶核。

(3)吸收劑制備系統(tǒng)

全廠吸收劑制備系統(tǒng)分兩列布置。二期吸收劑制備系統(tǒng)為4臺(tái)135MW機(jī)組脫硫的共用系統(tǒng),在設(shè)計(jì)工況下4臺(tái)爐同時(shí)脫硫時(shí),石灰石最大耗量約為12t/h。三期2×330MW脫硫裝置共用第二列吸收劑制備系統(tǒng),在設(shè)計(jì)工況下2臺(tái)爐同時(shí)脫硫時(shí),石灰石最大耗量約為11.42t/h。

吸收劑制備系統(tǒng)由石灰石破碎系統(tǒng)、球磨機(jī)制粉系統(tǒng)、石灰石漿液箱調(diào)漿系統(tǒng)組成。

(4)脫硫石膏處理系統(tǒng)

吸收塔排出漿液由石膏(CaSO4·2H2O)、鹽類混合物(MgSO4,CaCl2)、石灰石(CaCO3)、氟化鈣(CaF2)和灰粒組成。

二期脫硫工程的石膏脫水系統(tǒng)為4臺(tái)135MW機(jī)組脫硫共用,設(shè)有1臺(tái)石膏水力旋流器,預(yù)留1臺(tái)的位置(為#1和#2爐的脫硫裝置用),設(shè)2臺(tái)真空皮帶脫水機(jī)(為#1和#2爐的脫硫裝置共用),每臺(tái)出力按4臺(tái)爐脫硫時(shí)75%的石膏量配置。

三期脫硫工程單獨(dú)設(shè)置1套石膏脫水系統(tǒng),設(shè)有2臺(tái)旋流器和2臺(tái)真空皮帶脫水機(jī),每臺(tái)出力按兩臺(tái)爐脫硫時(shí)75%的石膏量配置,約為15t/h。

脫水后的石膏含水率≤13%,石膏的純度≥90%,脫水后的石膏直接落入石膏堆場(chǎng),然后由裝載車運(yùn)走。真空皮帶脫水機(jī)的過(guò)濾水經(jīng)過(guò)濾水泵返回制漿系統(tǒng)供制漿用。

(5)工藝水、廢水系統(tǒng)

本工程工藝水為電廠工業(yè)水。二、三期工藝水系統(tǒng)各設(shè)有1個(gè)工藝水箱和3臺(tái)工藝水泵(一運(yùn)二備)。工藝水經(jīng)工藝水泵輸送至各工藝水用戶。

全廠脫硫工程共用一套脫硫廢水處理裝置,處理容量12t/h。采用Ca(OH)2對(duì)脫硫廢水進(jìn)行堿化處理,通過(guò)控制pH值,使部分重金屬形成氫氧化物沉淀。加入有機(jī)硫化物,沉淀重金屬。添加絮凝劑,使固體沉淀物絮凝,經(jīng)過(guò)澄清池將固形物分離出來(lái)。采用箱式壓濾機(jī)將分離出來(lái)的氫氧化物泥漿脫水,廢水處理達(dá)標(biāo)后作為鍋爐沖渣系統(tǒng)補(bǔ)充水。

3 脫硫工程的設(shè)備特點(diǎn)

二期脫硫工程設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率為95.4%(按價(jià)格比計(jì)算),三期脫硫工程設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率為95.5%(按價(jià)格比計(jì)算),均達(dá)到了較高的國(guó)產(chǎn)化程度。

二、三期采用的GGH、增壓風(fēng)機(jī)、氧化風(fēng)機(jī)、脫水機(jī)、漿液循環(huán)泵、煙氣擋板、磨機(jī)、真空皮帶機(jī)、煙氣系統(tǒng)防腐等設(shè)備材料均由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造,經(jīng)工程實(shí)踐檢驗(yàn),產(chǎn)品的性能和質(zhì)量完全滿足了運(yùn)行的要求。

自二、三期FGD裝置投運(yùn)以來(lái),各主要設(shè)備運(yùn)行狀況良好,基本未出現(xiàn)因設(shè)備故障造成脫硫系統(tǒng)停運(yùn)的現(xiàn)象。

4 脫硫工程的運(yùn)行情況

4.1 試運(yùn)行情況

二期脫硫工程于2003年7月22日成立了啟動(dòng)試運(yùn)指揮部,下設(shè)驗(yàn)收檢查組、生產(chǎn)準(zhǔn)備組、綜合組、單體試運(yùn)組、分系統(tǒng)試運(yùn)組、整套啟動(dòng)試運(yùn)組,并從成立之日起開(kāi)始工作。按計(jì)劃完成了DCS系統(tǒng)帶電、電氣系統(tǒng)帶電、系統(tǒng)沖洗、壓縮空氣系統(tǒng)吹掃、工藝系統(tǒng)單體試運(yùn)、分系統(tǒng)試運(yùn)及整套試運(yùn),于2003年10月30日?qǐng)A滿完成了168小時(shí)試運(yùn)。

同樣,#5爐煙氣脫硫工程于2004年12月22日完成了168小時(shí)試運(yùn),#6爐煙氣脫硫工程于2005年8月22日也完成了168小時(shí)試運(yùn)。

4.2 運(yùn)行情況

二期、三期煙氣脫硫工程自投運(yùn)以來(lái),經(jīng)歷了各種運(yùn)行工況的變化,各主要設(shè)備運(yùn)行正常,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到甚至超過(guò)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。二期、三期煙氣脫硫工程實(shí)際運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表2。

由表2可見(jiàn),在滿負(fù)荷工況下,二期、三期FGD裝置脫硫效率達(dá)97%以上。整個(gè)系統(tǒng)能夠滿足鍋爐負(fù)荷變化的需要。

4.3 系統(tǒng)運(yùn)行可靠性

二、三期脫硫裝置自投運(yùn)以來(lái)運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠,各項(xiàng)工藝指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求和預(yù)期目標(biāo),并實(shí)現(xiàn)了脫硫效率達(dá)95%以上;裝備國(guó)產(chǎn)化(本土化)率達(dá)95%;裝置可利用率較高,為95%。主、輔設(shè)備運(yùn)行良好,特別是國(guó)產(chǎn)脫硫增壓風(fēng)機(jī)、真空脫水皮帶、漿液循環(huán)泵、GGH等設(shè)備的性能,已經(jīng)接近或達(dá)到同類進(jìn)口設(shè)備,各項(xiàng)聯(lián)鎖保護(hù)和自動(dòng)裝置投入率為100%,能夠適應(yīng)鍋爐負(fù)荷變化的需要。

4.4 脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行管理

(1)人員配置

脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行管理工作由公司發(fā)電部脫硫運(yùn)行人員承擔(dān)。

全廠6臺(tái)燃煤發(fā)電機(jī)組121.5萬(wàn)kW容量4套脫硫裝置均采用了DCS分散控制技術(shù),單獨(dú)設(shè)置了兩個(gè)脫硫控制室,其中一、二期一個(gè),三期一個(gè),共配備脫硫運(yùn)行人員19人,脫硫控制室運(yùn)行人員四班三運(yùn),每班各2名運(yùn)行人員,各設(shè)1名備員;制粉車間值班室設(shè)值班員1名,每天運(yùn)行1班。

石灰石的卸船由燃料碼頭作業(yè)人員承擔(dān),卸料斗卸料和脫硫石膏裝車工作由燃料裝載車作業(yè)人員承擔(dān)。脫硫裝置的400V低壓設(shè)備的電氣停送電操作由脫硫運(yùn)行人員完成,6kV設(shè)備電氣操作由公司發(fā)電部集控運(yùn)行人員承擔(dān)。脫硫系統(tǒng)的化驗(yàn)工作由發(fā)電部化驗(yàn)人員承擔(dān)。脫硫系統(tǒng)的檢修工作由公司設(shè)備管理部電氣、熱控、鍋爐各專業(yè)檢修人員承擔(dān),各專業(yè)指定專人負(fù)責(zé)脫硫系統(tǒng)的設(shè)備維護(hù)、檢修和管理工作。鍋爐專業(yè)設(shè)立了脫硫檢修班組,目前有7名成員,負(fù)責(zé)脫硫機(jī)務(wù)方面的檢修工作,電氣和熱控專業(yè)的各檢修班組也有2名以上的檢修人員專門負(fù)責(zé)脫硫系統(tǒng)的設(shè)備管理工作。

(2)人員培訓(xùn)

2003年6月9日至16日,二期脫硫運(yùn)行人員、鍋爐檢修人員和熱工維護(hù)人員進(jìn)行了為期一周的理論培訓(xùn);7月4日至18日,部分脫硫運(yùn)行人員、化驗(yàn)人員和檢修人員到杭州半山電廠FDG裝置現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí),重點(diǎn)加強(qiáng)了FGD裝置啟停操作、異常運(yùn)行及事故處理的培訓(xùn)。脫硫運(yùn)行人員均通過(guò)業(yè)務(wù)考核并達(dá)到上崗要求。

2004年9月始,為做好三期脫硫工程的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作,依托二期脫硫裝置成功運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),先后抽調(diào)原機(jī)組熱機(jī)運(yùn)行人員開(kāi)展脫硫業(yè)務(wù)培訓(xùn),進(jìn)行了系統(tǒng)的理論講課、現(xiàn)場(chǎng)講解和業(yè)務(wù)考核。2004年10月17日至24日,總承包方對(duì)脫硫運(yùn)行人員進(jìn)行了為期一周的理論講課。

(3)技術(shù)和管理措施

組織人員編制了脫硫運(yùn)行操作規(guī)程,繪制脫硫運(yùn)行系統(tǒng)圖,整理確定各項(xiàng)熱工保護(hù)、聯(lián)鎖、自動(dòng)定值。制訂脫硫運(yùn)行值班員崗位責(zé)任制、巡回檢查制度及各項(xiàng)管理制度,逐步完善各種運(yùn)行記錄表紙及有關(guān)記錄簿。組建脫硫化學(xué)實(shí)驗(yàn)室,配備化驗(yàn)儀器儀表,制訂脫硫化驗(yàn)方法,對(duì)脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行化驗(yàn)分析和監(jiān)督,保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

5 FGD裝置的節(jié)能與優(yōu)化

5.1 脫硫副產(chǎn)品全部綜合利用

煙氣脫硫副產(chǎn)品石膏品質(zhì)優(yōu)良穩(wěn)定,能滿足石膏制品行業(yè)要求,全部回收綜合利用。通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作,脫硫石膏很快被廣泛應(yīng)用到建材行業(yè),生產(chǎn)裝飾石膏板、石膏墻、石膏粉和各種各樣的裝飾品以及作為生產(chǎn)水泥緩凝劑原科等,使得煙氣脫硫的副產(chǎn)品“身價(jià)倍增”,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

5.2 FGD裝置出現(xiàn)的問(wèn)題和應(yīng)對(duì)措施

(1)由于二期脫硫未單獨(dú)配置空壓機(jī),GGH吹灰壓縮空氣取自除灰雜用壓縮空氣系統(tǒng),吹灰壓力在0.45~0.65MPa間波動(dòng),設(shè)計(jì)值為0.7MPa。吹灰運(yùn)行一段時(shí)間后出現(xiàn)GGH壓差偏高,使用高壓水在線沖洗后仍然偏高,增壓風(fēng)機(jī)電耗明顯上升。隨后進(jìn)行了蒸汽吹掃改造,GGH的積灰情況明顯好轉(zhuǎn)。

(2)三期脫硫GGH吹掃裝置,在吸取二期GGH空氣吹掃效果不好的經(jīng)驗(yàn)后,改用蒸汽吹掃。但是該設(shè)備在運(yùn)行中多次發(fā)生吹掃裝置卡澀不能滿足GGH吹掃的情況,導(dǎo)致GGH內(nèi)部壓差增大,工作不正常。內(nèi)部檢查后,分析出了吹掃裝置發(fā)生卡澀的原因:同在一個(gè)工作面安裝的兩根吹掃噴槍管道,一根管道內(nèi)的介質(zhì)為水,一根管道內(nèi)的介質(zhì)為300℃的蒸汽。廠家將兩根管道兩端分別固定連接在一起,未考慮蒸汽運(yùn)行時(shí)熱膨脹的影響。由于管道的熱膨脹量不同,焊接的固定連接會(huì)限制蒸汽噴槍管道的自由膨脹,使兩根管道都發(fā)生彎曲變形,從而導(dǎo)致吹掃裝置運(yùn)行時(shí)卡澀。原因找到以后,將焊死的兩根管道割開(kāi),在蒸汽管道上加一根套管(能滿足蒸汽管道的膨脹間隙),使套管與水管連接。這樣既保證了結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性又滿足了管道各自的膨脹量。通過(guò)改造,GGH吹掃裝置運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

5.3 節(jié)能和優(yōu)化

(1)工藝水系統(tǒng)

1)工藝水箱內(nèi)增加機(jī)械浮球閥,實(shí)現(xiàn)小流量補(bǔ)水,保持工藝水箱高液位運(yùn)行;

2)同時(shí)自#3、#4機(jī)組工業(yè)水回水母管接一路補(bǔ)水至工藝水箱,解決了與主機(jī)吸、送風(fēng)機(jī)搶水的問(wèn)題,降低了工業(yè)水泵電耗;

3)根據(jù)工藝水實(shí)際用水情況,將二期工藝水系統(tǒng)與一期聯(lián)通,一、二期工藝水實(shí)現(xiàn)母管制運(yùn)行,正常情況下采用一臺(tái)工藝水泵供應(yīng)兩套脫硫系統(tǒng)用水,減少了一臺(tái)工藝水泵運(yùn)行,降低了運(yùn)行電耗。

(2)吸收塔液位隨著運(yùn)行方式的變化而控制在合適的范圍內(nèi)運(yùn)行,調(diào)整除霧器沖洗方式,降低除霧器前后煙氣壓差,減小增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行壓降;在脫水系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),吸收塔液靠上限運(yùn)行,便于系統(tǒng)清洗;在脫水系統(tǒng)停止運(yùn)行時(shí),吸收塔液靠下限運(yùn)行,降低了氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行阻力及運(yùn)行電耗。

(3)石膏脫水系統(tǒng)

1)石膏脫水固液分離后,水由過(guò)濾水泵抽出,然后回流到二期吸收塔,過(guò)濾水坑增加攪拌器,實(shí)施過(guò)濾水坑低液位運(yùn)行,減少了汽水分離器液位高的幾率,提高了真空脫水皮帶機(jī)運(yùn)行的可靠性;

2)真空脫水皮帶機(jī)濾布水泵出口增加濾網(wǎng),定期清洗,防止濾布沖洗噴嘴堵塞,減少維護(hù)工作;

3)一、二級(jí)脫水系統(tǒng)不運(yùn)行時(shí),旋流站石膏漿液箱壓力調(diào)節(jié)閥全開(kāi)運(yùn)行,減少閥門沖刷,降低節(jié)流損耗;一、二級(jí)脫水系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),旋流站石膏漿液箱壓力調(diào)節(jié)閥全關(guān)閉運(yùn)行,提高脫水出力,縮短真空皮帶機(jī)運(yùn)行時(shí)間,降低運(yùn)行電耗;

4)根據(jù)入爐煤含硫較低的情況,加強(qiáng)石膏化驗(yàn)分析跟蹤,力求每天白班定時(shí)出石膏。由原真空脫水系統(tǒng)在石膏漿液密度1080~1090kg/m3間啟停運(yùn)行2~3h,每天3~4次,改為控制石膏漿液密度在1075~1095kg/m3之間,脫水系統(tǒng)每天運(yùn)行1次,每次運(yùn)行6~10h,減少設(shè)備啟停,降低電耗。

(4)設(shè)置石灰石供漿管線定時(shí)沖洗功能,防止管線堵塞。

(5)對(duì)各種運(yùn)行方式下主要設(shè)備的耗電情況進(jìn)行跟蹤分析,找出既合理又經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行方式。漿液循環(huán)泵兩臺(tái)、三臺(tái)、四臺(tái)及各種組合下的耗電情況,通過(guò)試驗(yàn)和比較,在實(shí)際中選擇運(yùn)用。根據(jù)煤的含硫情況和鍋爐煙氣量,調(diào)整液氣比,選擇合適的漿液循環(huán)泵運(yùn)行組合方式,既能滿足環(huán)保要求,又能降低脫硫電耗。

在今后的運(yùn)行過(guò)程中,需加強(qiáng)跟蹤分析,不斷創(chuàng)新,在試驗(yàn)和總結(jié)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步改進(jìn)FGD啟停方式,做好技術(shù)改造、優(yōu)化運(yùn)行及經(jīng)驗(yàn)積累工作。運(yùn)行和檢修人員深入現(xiàn)場(chǎng)巡查設(shè)備運(yùn)行狀況;調(diào)整石灰石干粉制備系統(tǒng)的運(yùn)行方式,確保石粉純度和細(xì)度;根據(jù)運(yùn)行工況,尋求吸收塔漿液pH值控制的最佳點(diǎn)和漿液循環(huán)泵的投用組合,確定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式。運(yùn)行人員嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程,認(rèn)真監(jiān)管、精心調(diào)整、操作到位、巡查及時(shí),熟練掌握FGD裝置的運(yùn)行操作和事故處理,通過(guò)不斷總結(jié)和摸索,保證FGD裝置的安全、經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,更好地發(fā)揮出濕法脫硫裝置的最大效能。

6 結(jié)語(yǔ)

夏港電廠二期、三期煙氣脫硫裝置投運(yùn)后,每年可脫除SO2約5萬(wàn)噸,取得了明顯的環(huán)境效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

特別是夏港電廠二期2×135MW煙氣脫硫工程作為國(guó)家863高科技項(xiàng)目《大型燃煤電站鍋爐煙氣脫硫技術(shù)及設(shè)備工程化》依托示范工程,是我國(guó)煙氣脫硫技術(shù)發(fā)展的一個(gè)具有里程碑意義的標(biāo)志性工程。各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了863項(xiàng)目的要求。實(shí)現(xiàn)了我國(guó)大型燃煤電站鍋爐煙氣脫硫技術(shù)及設(shè)備工程化,形成大型電站脫硫的國(guó)產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)化、集成化能力,大幅度降低了工程造價(jià),取得了顯著效益。

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