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脫硫系統(tǒng)改造及888脫硫劑的應用

更新時間:2008-10-29 14:48 來源: 作者: 閱讀:3954 網友評論0

針對國內原料煤緊缺,化肥市場競爭日益加劇的局面,為開拓創(chuàng)新,進一步降低成本,提高企業(yè)的經濟效益,決定對公司現有部分工段進行技術改造。其中在脫硫系統(tǒng)改造中,其改造前后及其它情況分述如下:

1、改造前脫硫系統(tǒng)概況

(1)生產運行情況:

改造前共開16機生產,(按M機計,打氣量每臺機36m3/min),半水煤氣脫硫系統(tǒng)開二套(一套φ4000新脫硫系統(tǒng),一套φ2800老脫硫系統(tǒng))。

新系統(tǒng)脫硫液的成份是:

Na2CO3,45g/L,Na2HCO3,28g/L,栲膠1.8g/L,釩1.4g/L。

脫硫前H2S在1300mg/m3,脫硫后H2S在50mg/m3。

新脫硫通過的半水煤氣量為12機,開二臺IH200-150-400的貧液泵,二臺IH200-150-400的富液泵。

老脫硫的溶液成份是:

Na2CO3,4.3g/L,Na2HCO321g/L,栲膠1.7g/L,釩1.3g/L。

脫硫前H2S在1300mg/m3,脫硫后H2S在65mg/m3。

老脫硫通過的半水煤氣量為4機,開一臺IS150-125-200,一臺IS200-150-400的貧液泵,開一臺IS150-125-200,一臺IS200-150-400的富液泵。

變換氣脫硫也開二套系統(tǒng),一套新變換氣脫硫系統(tǒng)為φ2200,一套老變脫系統(tǒng)為φ2000(用φ2000碳化塔改造的)。

新老變脫系統(tǒng)脫硫后H2S均在15mg/m3左右。二套變脫系統(tǒng)同用一個再生槽,變脫再生后的溶液與半脫再生后的溶液同進一個貧液循環(huán)槽,同時二套變脫后分別設有干脫槽(內裝氧化鐵脫硫劑)。

(2)新半脫系統(tǒng)設備一覽表:

脫硫塔

φ4028×14,H=33700mm,填料φ100×100鮑爾環(huán),分二層裝填,每層高度為8000mm。

清洗冷卻塔

φ3628×14,H=31550mm,內裝φ100×100鮑爾環(huán)91.6m3。

脫硫液再生槽

φ6500/φ5700/5020,H=7500mm。

富液槽

φ5020×10,H=6900mm。

貧液槽

φ5020×10,H=6900mm。

脫硫前靜電除焦油器,處理氣量為

30000~38000Nm3/h。

脫硫后靜電除焦油器

JC-Ⅲ型φ3440×10700mm。

羅茨鼓風機

L93WD-17,打氣量303m3/min,共計3臺

L70×83WD-1,打氣量196m3/min,一臺。

貧液泵

IH200-150-400,Q=400m3/h,H=50m,3臺。

富液泵

IH200-150-400,Q=400m3/h,H=50m,3臺。

溶液釜

J2-1483,φ1100/φ100×3675mm,2臺。

硫泡沫泵

80YW40-15,φ40m3/h,H=15m,2臺。

2、改造內容及改造后生產運行情況

(1)改造的內容:

φ4000半脫塔的改造:

原塔脫硫液分布為耙式分布器,內裝φ100×100的鮑爾環(huán)二層,每層高度為8000mm,層間設有收液裝置。

去年10月份,將塔內填料全部扒出。首先將耙式耙式液體分布器拆出,改裝槽式液體分布器。而后將原塔上段填料支承圈及篦子拆除,新制做了一套填料支承及篦子,變二段填料為三段填料。每層填料段間設有槽盤式氣液再分布器。再是改變所裝填料的規(guī)格型號。上層裝有φ50×50的聚丙烯階梯環(huán)、海爾環(huán),層高5m。中層裝有φ76×76的聚丙烯階梯環(huán),層高5m。下層裝φ100×100鮑爾環(huán),層高4.4m。由于φ4000半脫塔已使用多年,塔體內壁滲透聚積一定數量的硫,改造中需在塔體上焊接液體分布器、填料支承圈等零部件,為防止塔體因硫作用,而焊不牢,我們在塔內壁上需焊零部件的地方,用氣焊進行烘燒,打磨將硫徹底清除,同時采用506焊條進行焊接,保證了焊接質量。

變脫系統(tǒng)的改造:

新制做安裝了一臺φ3800×33000的變脫塔,將原有二套變脫系統(tǒng)去掉,二套變換系統(tǒng)的變換氣都并入φ3800變脫系統(tǒng)。新塔填料分三層裝填,上部裝有φ50×50聚丙烯階梯環(huán),高度為5m,中層與下層分別裝有φ76×76聚丙烯階梯環(huán),層高各為5m。塔后新增塔后分離器一臺。變脫泵仍使用原有的變脫泵,只需將泵的出、入口管道進行改造,變脫后的變換氣同進一個干脫槽(去掉了老變換氣干脫槽)。

溶液管路的改造:

將半脫溶液與變脫溶液分開,原半脫液、變脫液同進一個貧液循環(huán)槽。

后重新制做安裝了一臺φ6500/φ5700/5020再生槽,做為變脫再生用,將原來的φ5020變脫再生槽經過簡單的改造,作為變脫貧液循環(huán)槽用。這樣分開,對穩(wěn)定生產起到了積極的作用。

熔硫殘液回收系統(tǒng)的改造:

原熔硫殘液是先放到地下池,經沉淀分離后再用泵將廢液打到高位沉降槽,再由高位沉降槽溢流到富液槽。

由于地下沉淀池及高位沉降槽體積較小,廢液得不到很好的沉淀及冷卻,較高溫度的廢液在富液槽經富液泵打入再生槽。這樣不僅影響了脫硫液的再生,而且易造成脫硫溶液中懸浮硫含量的增高。為了不影響脫硫液的再生,又達到回收熔硫廢液的目的,充分利用了原碳化廢棄不用的母液槽。作法是:廢液放到地下沉淀池后,再用泵將其打到母液槽,在大槽內得到了充分的沉淀、分離、冷卻后,再用泵打到脫硫系統(tǒng)的富液槽。經過這樣一改造,取得了較好的使用效果。

半水煤氣進脫硫塔工藝流程的改造:

原流程是半水煤氣經羅茨鼓風機出口直接進入脫硫塔,這樣煤氣雖經羅茨風機噴水降溫,但到高溫季節(jié),進脫硫塔的半水煤氣溫度仍高達55~65℃,嚴重的影響了脫硫效果,增加了各種物料的消耗。利用舊設備,改造后作為半水煤氣冷卻塔用,將該冷卻塔安裝在半水煤氣進脫硫塔前,經使用效果良好,在高溫季節(jié),進脫硫塔的半水煤氣溫度也能控制在45℃以下,對穩(wěn)定生產起到一定的作用。

(2)改造后的生產運行情況:

改造后仍開16機生產,氣量較前有所增加,半水煤氣脫硫系統(tǒng)只開一套新系統(tǒng)(老脫硫系統(tǒng)出入口封死),也能滿足生產的需要,而且同樣的氣量改造前開二套脫硫系統(tǒng)脫硫前H2S超2000mg/m3,脫硫后H2S就無法控制,而現在開一套脫硫系統(tǒng),脫硫前H2S達2800mg/m3時,脫硫后H2S仍能控制在指標以內,改造后脫硫前H2S1400mg/m3,脫硫后H2S40mg/m3。

變脫系統(tǒng)改造后,將原有二套變脫系統(tǒng)全部停用,所有變換氣都通過φ3800變換系統(tǒng)。這樣減少了遠距離輸送變脫液而消耗的動力,減少了變脫液所用原料的消耗和現場看液位的操作人員,使生產更加穩(wěn)定和操作方便。變脫前H2S70~80mg/m3,變脫后H2S5~10mg/m3。

3、888脫硫劑的使用

自2003年10月大修,對脫硫系統(tǒng)進行改造,于10月底改造完畢,并一次開車成功。至2004年3月份前,由于原料煤嚴重緊缺,特別是春節(jié)前后最為嚴重,所進原料煤中質量存在嚴重問題,致使半水煤氣中H2S忽高忽低,最高達3800mg/m3,最低500mg/m3,同時煤氣中所含雜質較多,給脫硫操作帶來較大困難。

我們雖對脫硫液的成份、再生噴射空氣量等多項指標進行調整,但脫硫效率仍不太高,且懸浮硫逐步增加。3月8日發(fā)現半脫塔出入口壓差在逐步增大(由3月8日前的2kPa到4月20日增加到近5kPa)。

4月12日開始向所用脫硫液中加888脫硫劑。這時半脫塔進出口壓差為4kPa多一點,加888的數量是每天一公斤。方法是:

先將一只大塑料桶放在半脫再生槽頂部,再將桶內放上一桶脫硫液,而后將888脫硫劑投入桶內,通上壓縮空氣進行活化;罨男r后,開始滴加入半脫再生槽,脫硫液出口處。整個加入過程由上白班的操作工與車間工藝主任操作。8點~12點為活化階段,12~16點為滴加階段。加888脫硫劑桶的沖洗由16點接班操作工進行。在加入888脫硫劑的生產過程中,系統(tǒng)壓差沒有明顯的降低。

5月23日尿素系統(tǒng)出現故障,全廠停車。利用停車的機會,將半脫塔下層填料入孔、卸料孔打開(上、中二層未動),把下層填料全部扒出,發(fā)現該填料表層粘結著較厚的一層硫膏。因停車時間較短填料來不及清洗,只好將原來用過的φ100×100鮑爾環(huán)重新裝填于下層。

5月24日開車,25日氣量達到15機,脫硫前H2S1000~1150mg/m3,脫硫后H2S5-10mg/m3,脫硫率在98~98.7%,脫硫塔出入口壓差在2kPa左右。28日氣量為16機,脫硫前H2S1960mg/m3~2050mg/m3,脫硫后H2S15~25mg/m3。脫硫率高達99.3~98.8%。為降低生產成本,在加入888脫硫劑后,就逐步減少了栲膠及釩的使用量。

從5月28日半脫液的成份看,栲膠由原來的2g/L,降至1.1g/L,釩由原來的1.6g/L,降至1.06g/L。

自4月12日在半脫系統(tǒng)使用888脫硫劑以來至今4個多月的時間看,在栲膠脫硫溶液中加入888載氧體催化劑的復合脫硫法,與單獨使用栲膠法相比,硫容大有提高,脫硫效率也有了明顯的提高,同時還可以達到脫除有機硫的目的,充分顯示出了其優(yōu)越的性能。

由于變換工段采用的是中串低工藝流程,半脫后H2S長時間的過低對耐硫低變觸媒的使用不利,從6月份開始減少了888脫硫劑的加入量,由每天的一公斤,減少到0.5公斤。栲膠加入量進一步減少,溶液中栲膠含量由1.1g/L,降到0.93g/L,釩由1.06g/L,降至0.87g/L。脫硫前H2S在1300mg/m3,脫硫后H2S控制在30~40mg/m3。這樣既減少了各種原材料的消耗,又穩(wěn)定了生產,取得了較好的效果。

4、經濟效益分析

改造后,同樣的生產機量,省掉了一套老脫硫系統(tǒng),因此少開一臺90kWh、一臺75kWh的半脫貧液泵,少開一臺90kWh、一臺75kWh的富液泵,少開一臺200kWh的靜電除焦油器,每天共節(jié)電12720kWh,每kWh電價按0.26元計,每天節(jié)省電費支出3300多元。同時還節(jié)約了溶液制備泵,硫泡沫泵的用電,節(jié)省了操作工人8名,年節(jié)省開支5萬余元。

半脫塔前增加氣體冷卻塔后,純堿的消耗有了明顯的降低,同樣的機量生產,純堿的加入量由原來的每天1000kg,減少到600kg,每kg純堿按1.3元計,每天節(jié)省資金520元。其經濟效益十分可觀。

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