煉油廢水用于循環(huán)水補水的節(jié)水工程
來源:歐美環(huán)境工程有限公司 閱讀:2634 更新時間:2011-03-09 15:44前言
石化企業(yè)是一個用水大戶,近些年隨著水資源日益緊張,在許多地方,水 源的供給已經(jīng)成為限制企業(yè)擴產、增產的制約因素。目前我國每加工一噸原油的 取水量與發(fā)達國家相比還有相當?shù)臐摿赏?,為此石化行業(yè)廣泛開展了節(jié)水工 作。除了通過提高循環(huán)水濃縮倍數(shù)等方式節(jié)約用水外,還努力開辟新水源,污水 資源回用即是其中一項主要內容。
本文介紹的是某石化企業(yè)利用其污水廠處理后的凈化污水做為原水,經(jīng)過 合理的深度處理后,達到一定的水質標準,回用至煉油廠循環(huán)水系統(tǒng)。 工藝簡介 該工程由浙江歐美環(huán)境工程公司進行總體工藝方案策劃,提供整個流程自 控系統(tǒng)的設計、安裝和調試,并提供部分關鍵設備。
該工程于2002 年 10 月投入 運行,污水處理量為500m 3 /hr,污水處理系統(tǒng)自用水約占 10%,產水 450 m 3 /hr。
該系統(tǒng)進出水的水質指標如下:
比較上表中的進出水水質,超標的指標包括了COD、懸浮物、氨氮、油和 pH值,因此該工程的工藝設計主要目的是去除上述 4 類污染物,并控制 pH值。 為此設計了如下的工藝流程:
其中曝氣生物濾池的作用是進一步去除COD 和 NH3-N。由于污水廠出水 雖然經(jīng)過二級生化處理,但出水水質經(jīng)常出現(xiàn)波動,特別是 NH3-N 含量。為了 減輕下游處理工藝的負荷,設置了此單元。原來設計 COD的去除率為 50%,而 產水 NH3-N則在 5mg/L以下。實際運行中,進水 COD約在 70-110mg/L,出 水 COD 約為 40-70mg/L;而出水 NH3-N 則保持在 1mg/L 左右,遠優(yōu)于設計 值,從而大大減少了下游化學法NH3-N的加氯量。
曝氣生物濾池出水加入一定的混凝劑和絮凝劑,進入混凝反應池,充分反 應后,進入輻流式沉淀池,沉淀去除部分COD、懸浮物和油。沉淀池出水的 COD 降低到 30mg/L左右,懸浮物降低到20mg/L,油則降低到 1-2ppm。
然后采用折點加氯法進一步氧化去除剩余的 NH3-N。然后經(jīng)過 3 臺高效 纖維過濾器,進一步去除 COD、懸浮物和油。在纖維過濾器出水加入臭氧進行 殺菌,然后再進入活性炭過濾器吸附去除殘余的有機物。
活性炭出水進入清水池,清水池設 NH3-N 在線檢測儀。清水池中加入液 氯殺菌,并保證管網(wǎng)余氯含量在0.5mg/L以上。
沉淀池污泥排入污泥池,用泵送至原有的污泥處理車間。
投資及運行費用
該項目包括了泵房、加藥間、加氯間、過濾間、臭氧間等新建建筑物;集 水池、曝氣生物濾池、混凝反應池、沉淀持、加氯氧化池、清水池、污泥池等新 建構筑物;以及各類泵、管道、過濾器等設備,總投資約 1500 萬元,其中設備 購置費約500 萬元。
運行費用包括了混凝劑、助凝劑、液氯、活性炭等材料的消耗;電、蒸汽、 新鮮水等燃料及動力費用。這些直接費用約合每噸產水 0.82 元。加上管理、折 舊等等,每噸產水的總成本約合1.22元。
對于該項目所在地的新鮮水價,該廢水回用的經(jīng)濟效益是相當可觀的。
總結
某石化廠的廢水回用工程,利用經(jīng)過二級生化處理的工業(yè)廢水為水源,經(jīng) 過深度處理后做為循環(huán)水補充水,一方面減少了對新鮮水的使用,一方面減少了 排污。
該工程采用了曝氣生物濾池和折點加氯法來降低 NH3-N 含量,使出水 NH3-N降低到 1ppm以下;
該工程采用了曝氣生物濾池、混凝沉淀、纖維過濾和活性炭吸附來降低 COD以及油的含量;
該工程采用混凝沉淀、纖維過濾來去除大部分的懸浮物; 該工程采用臭氧和液氯兩種方式進行殺菌。
該工程處理水量達到 500 m 3 /hr,總投資 1500 萬人民幣,產水的總成本約 1.22 元/噸。該工程的投運具有相當?shù)慕?jīng)濟效益和很好的環(huán)保效益。
煉油廢水用于循環(huán)水補水的節(jié)水工程.rar
下載附件需登錄,如果還不是本網(wǎng)會員,請先注冊