某135MW機組NOx排放精準控制的實踐
摘要:近年來,電力市場改革力度不斷加大,而135MW燃煤機組產(chǎn)能落后,生產(chǎn)成本高,環(huán)保指標卻與1000MW燃煤機組一致,這就導致其在電力市場上的競爭力大大落后,企業(yè)虧損,生存壓力大;同時也造成了企業(yè)在其技術(shù)升級改造方面,資金投入大大減少。在這種情況下,針對NOx排放多次出現(xiàn)超標、控制異常的情況,為實現(xiàn)NOx排放的精準控制,從管理和技術(shù)層面提出了對應的措施和方案。
引言
根據(jù)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》(發(fā)改能源[2014]2093號)和《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》(粵發(fā)改能電[2016]75號)文件的要求,某電廠2×135MW超高壓燃煤發(fā)電機組污染物排放需要達到燃氣輪機組排放標準(NOx排放濃度不大于50mg/m3、二氧化硫不大于35mg/m3、煙塵不大于10mg/m3)。2018年進行超低排放改造,包括煙氣脫硝改造(原有催化劑更換+加裝備用層)、電除塵改造(低低溫電除塵+高效電源)、濕法脫硫增容、濕法脫硫協(xié)同除塵(高效除霧器改造)、煙氣再熱器,控制NOx、煙塵和二氧化硫排放基本滿足當前要求。
1NOx控制存在問題分析
該機組NOx控制技術(shù)采用的是選擇性催化還原煙氣脫硝SCR,SCR反應器布置在省煤器和空氣預熱器之間,共布置3層催化劑。脫硝出口和入口各裝有一套煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)CEMS,煙氣取樣是單側(cè)單點取樣。
超低排放改造后投入運行一年多來,陸陸續(xù)續(xù)發(fā)現(xiàn)存在以下問題:
問題一:脫硝出口NOx測量與凈煙氣NOx測量值偏差大,多次出現(xiàn)凈煙氣NOx測量大于脫硝出口NOx的情況,甚至排放超標,如圖1所示。
圖1脫硝出口Nx測量與凈煙氣Nx測量對比
問題二:SCR區(qū)出口NOx實測濃度信號來自脫硝CEMS系統(tǒng),為了預防取樣管路堵塞,CEMS系統(tǒng)定時對取樣管路進行反吹掃,吹掃時間大約6min。吹掃過程中,NOx濃度值保持不變,導致了自動控制系統(tǒng)失效,在吹掃結(jié)束后,NOx濃度極易超標。
問題三:噴氨調(diào)整門自動控制異常問題。如圖2所示,紅色是#3爐出口NOx濃度曲線,藍色是調(diào)節(jié)閥閥位曲線。分析可知,#3爐噴氨自動控制存在明顯的等幅振蕩、滯后情況,靜態(tài)時設定值為35mg/m3,實際出口NOx濃度在22~43mg/m3范圍內(nèi)等幅振蕩,周期為24min。
圖2噴氨自動控制過程
2解決方案
環(huán)保排放達標關(guān)系到企業(yè)的生死存亡,而近年來電力市場改革,老舊機組發(fā)電成本相對較高,企業(yè)效益差,技改費用有限。在這種背景下,針對近來NOx排放多次出現(xiàn)超標、控制異常的情況,為實現(xiàn)NOx排放的精準控制,企業(yè)只能挖掘內(nèi)部潛力。首先在管理上加以重視,特意成立NOx精準控制攻關(guān)小組。小組設置組長一名,組員若干,小組職責如下:
(1)每日檢查噴氨自動的實際運行情況,特別需要關(guān)注反吹、升負荷、啟制粉時的運行曲線、操作記錄;
(2)出現(xiàn)異常超標時,組織進行原因分析,制定對應措施與方案,并形成記錄。
2.1問題一解決方案
凈煙氣NOx分析儀是超低排放改造時的新設備,安裝所在位置煙氣經(jīng)過充分混合,成分分布均勻,流速穩(wěn)定,測量可靠。脫硝出口CEMS系統(tǒng)是2014年脫硝改造時產(chǎn)品,多次用標氣校準結(jié)果顯示也是正確的。從圖1曲線分析,測量的偏差不是長期的,問題原因歸根于分析儀的煙氣取樣情況及運行工況。2012年時,為了降低生產(chǎn)成本,企業(yè)對鍋爐進行了改燒煙煤改造,從脫硝入口位置抽取煙氣用于制粉系統(tǒng),這是每次啟停制粉系統(tǒng)都造成煙道流場波動很大的原因,給煙氣均勻取樣造成了困難。目前脫硝出口CEMS系統(tǒng)煙氣取樣為抽取式、單側(cè)單點取樣,而煙道寬敞,內(nèi)部煙氣成分分布不均,導致采到的樣氣不具有代表性。這兩個原因造成了測量結(jié)果與實際值數(shù)據(jù)偏差大。
為了取到穩(wěn)定、更加具有代表性的合格煙氣,近年來很多電廠都對煙氣取樣進行了網(wǎng)格取樣改造,以保證測量數(shù)據(jù)的真實性。從企業(yè)現(xiàn)有的經(jīng)營狀況出發(fā),暫時不具備進行該技術(shù)改造的資金條件,但技術(shù)上可以參考網(wǎng)格取樣。具體做法如下:
(1)加長取樣管,由伸入煙道1m加長至2m;
(2)原來取樣管只有1個取樣口,在取樣管上增加3取樣口,均勻分布;
(3)在對側(cè)再增加一個取樣口,把取樣的煙氣混合后再處理測量。從實際運行情況看,該改造效果很明顯。
2.2問題二解決方案
問題二其實是所有CEMS系統(tǒng)存在的固有問題,為了消除反吹時被調(diào)量NOx測量值不動對控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)質(zhì)量的影響,現(xiàn)提出如下解決方案:
原控制策略如圖3所示。
現(xiàn)控制策略如圖4所示。
圖3原控制策略
圖4現(xiàn)控制策略
增加CEMS系統(tǒng)反吹信號D作為系統(tǒng)控制切換信號。
當吹掃時,D=1,切除積分作用,選擇模塊2輸出值為取大值模塊的輸出;吹掃結(jié)束后,D=0,切換回PID控制,輸出指令為吹掃前值。
增加一個根據(jù)機組入口NOx含量的變化量來設定開環(huán)控制函數(shù)F(X)輸出值,在吹掃時與PID模塊輸出值比較,為了保證出口NOx不超標,取最大值輸出。F(X)是一個經(jīng)驗值,主要受煤種影響,而對于這種相對落后的135MW機組,對煤種的適應性不強,實際運行過程中煤種變化不大,該經(jīng)驗值F(X)可長期使用。
2.3問題三解決方案
該機組噴氨調(diào)整門是氣動控制的,造成了等幅振蕩、控制滯后等問題,其實是由于控制邏輯算法參數(shù)沒有充分利用氣動調(diào)整門動作快、頻率高的優(yōu)點。
噴氨自動控制邏輯主要是通過兩級PID算法控制噴氨調(diào)節(jié)閥開度,兩個PID算法參數(shù)分別為K:0.0002、Ti:5000和K:0.002、Ti:232,結(jié)合圖2曲線分析,基本整個控制過程只有第二個PID積分控制起作用。
處理措施如下:
修改PID算法參數(shù)為K:0.2、Ti:150和K:0.3、Ti:232,同時重新整定f(x)函數(shù),將偏差上下限(1.15,0.85)修改為(1.2,0.85),該輸出為PID的偏差輸入,使得超過設定值時動作更快。
分析圖5所示曲線,靜態(tài)時設定值為40mg/m3,實際出口NOx濃度能控制在35~44mg/m3范圍內(nèi),且超出設定值時能在短時間內(nèi)控制降下來,效果很明顯。
圖5噴氨自動參數(shù)優(yōu)化效果圖
3結(jié)語
135MW燃煤老機組實際運行中,在環(huán)保排放方面面對的困難要比百萬新機組多很多,而在經(jīng)營壓力下,技術(shù)改造方面投入有限,面對這些困難,企業(yè)應積極調(diào)動員工的主觀能動性,進行各種分析嘗試,才能找到問題的解決之道。
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