USR-UASB-好氧工藝處理酒糟廢液及沼氣高值利用
導讀::厭氧出水經好氧工藝及混凝沉淀池處理后排放。最大限度的回收沼氣。
關鍵詞:]酒糟廢水,升流式厭氧固體反應器,好氧工藝,沼氣
山東某酒精廠以薯干為原料生產酒精,日排酒糟廢液2600 m3。以薯干為原料的酒精生產排放的酒糟廢水是一種粘度大、有機物濃度高、溫度高、懸浮物含量高的酸性有機廢水,固液分離效果差,有機物成分主要為淀粉、 粗蛋白、 纖維素和菌絲體等物質, 可生化性好,蛋白含量低、生物質能回收潛力大。因此,該廠酒精糟液處理工程采用“全糟厭氧 +UASB+ 曝氣池” 工藝,最大限度的回收沼氣,并對沼氣進行凈化提純使其達到車用天然氣的標準。 生產運行證明,該工藝運行穩(wěn)定可靠、 經濟可行,實現了污染物的達標排放和能源回收的目的,符合循環(huán)經濟發(fā)展要求,也為生物質能的高值利用提供了一條途徑。
1. 廢水水質及水量
該廠酒精生產排放的酒糟廢液日平均廢水量為2600m3,廢水含固量高,總固體中有機物含量在 90%以上,主要是碳水化合物,其次是含氮有機物。酒糟廢水的溫度在 80~90 ℃之間,pH 值為 3~5,COD約為50000mg/L左右,其中以懸浮固體狀態(tài)存在的約占 60%~80%,BOD/COD為0.4~0.6,具有良好的可生物降解性。該廠污水處理出水進入城市污水廠,產生的沼氣50%用于發(fā)電,另外50%進入沼氣凈化提純站生產生物天然氣。設計進出水水質見表1,生物天然氣純度見表2.。
表1 設計進出水水質
pH |
COD (mg/L) |
BOD (mg/L) |
SS (mg/L) |
|
酒糟廢水 |
4~5 |
50000 |
25000 |
25000 |
出水水質 |
6~9 |
≤300 |
≤100 |
≤150 |
表2 設計沼氣與天然氣成分
甲烷含量(%) |
硫化氫含量(mg/Nm3) |
|
沼氣 |
55 |
120~200 |
生物天然氣 |
≥90 |
≤ 30 |
2. 工藝流程及技術參數改進
2.1 污水處理與沼氣凈化流程
根據酒糟廢液的粘度大不易分離的水質特點[1]和回收沼氣的目的,采用全糟厭氧發(fā)酵工藝作為一級厭氧,采用經過改進的高效上流式固體厭氧反應器,由于該反應器出水COD仍然較高,一級厭氧出水進入UASB反應器進一步降解有機物并產生沼氣,厭氧出水經好氧工藝及混凝沉淀池處理后排放,工藝主體流程如下:
酒精廢渣 → 降溫塔 → 降溫沉砂池 → 集水井 → 上流式固體厭氧反應器→沉淀濃縮池 → 中間池 → UASB反應器 → 曝氣池 → 二沉池 → 混凝池→ 沉淀池 →達標排放。
沼氣凈化與提純工藝主體流程如下:
沼氣→ 沼氣儲柜 →沼氣加壓 →氣液分離器→沼氣脫硫 →沼氣脫碳 → 沼氣深度脫水→ 生物天然氣供應
2.2 工藝流程說明及參數
(1) 降溫塔及沉砂降溫渠
由于酒糟廢水溫度較高,為了保證厭氧反應器的高效運行,采用降溫塔進行降溫;由于酒糟廢水中含有較多的砂粒及細小顆粒(木薯原料摻雜物),在重力作用下廢水中的泥沙在沉砂渠內自然沉降,以減少對設備的磨損,保護后續(xù)反應器,同時水溫進一步得到降低。為了保證后續(xù)厭氧罐內處于高溫發(fā)酵高效區(qū),且保持反應溫度基本恒定,進罐水溫一般在60℃以上,且根據季節(jié)調控廢水的降溫幅度。
(2)USR厭氧反應器
由于該工程以充分回收沼氣資源為目的,因此,采用適于全糟發(fā)酵的上流式固體反應器,并設計較低的有機負荷。為了充分利用水溫并提高厭氧反應速率,提高產氣效率,采用高溫厭氧發(fā)酵方式,厭氧反應溫度控制在53℃左右。采用 8 個 Φ22 m ×18 m 的厭氧罐,總容積 36000 m3。
接種污泥為其它酒廠污水站厭氧污泥和城市污水廠污泥,接種量為15gVSS/L,以0.5kgCOD/(m3.d)的負荷開始間歇進水,并進行回流循環(huán),逐步緩慢提高負荷到1.5kgCOD/ (m3.d)時,即進入正常提高負荷階段。酒精糟液的pH 值為4~5,為保證反應器內pH為中性和充足的堿度,在進水中投加一定量的石灰調節(jié),調試階段向水中投加石灰量約為0.15kg CaO/m3,穩(wěn)定運行過程中一般不需投堿,反應器混合液堿度保持在3000mg/L左右,出水揮發(fā)酸一般在500mg/L以下,出水pH在6.9~7.6范圍,保證了反應器的穩(wěn)定運行。負荷從 1.5 kgCOD/ (m3.d)起,按每10天提高0.5 kgCOD/ (m3.d)的幅度提高負荷,全部高濃度廢水進入厭氧池,USR運行的水力停留時間為13.5d,有機負荷為4kgCOD/(m3.d)環(huán)境保護,單位體積廢水產氣量為25m3/m3廢水,單位池容產氣量為1.8 m3/m3。
該厭氧罐下部為錐體,利于攪拌混合及排泥。罐內底部設置了水泵回流水力強制攪拌系統(tǒng),罐內一定高度(中部)設置了沼氣集氣破殼裝置,出水設分離裝置與溢流堰。水力強制攪拌采用間歇運行方式,保證了反應罐下部區(qū)域混合液的攪拌混合,提高了基質與微生物的接觸傳質效率,提高了反應速率和沼氣產率。罐內設置集氣裝置,將罐中一定面積內的沼氣收集后集中從集氣裝置頂部釋放,大大提高了沼氣的釋放強度,又防止了表面污泥結殼,保證了反應器的運行效率。
(3)沉淀濃縮池:USR出水中仍含有一定量的懸浮物, 為了保證后續(xù)UASB反應器的運行,因此沉淀裝置進一步去除懸浮物, 使廢水得以澄清。沉淀污泥經脫水處理后至鍋爐作為燃料燃燒。
(4)UASB 反應器
采用1座 Φ26 m ×7 m 的UASB厭氧罐, 總容積 3700m3,UASB發(fā)酵溫度 35℃左右。
(5)曝氣池
采用推流式活性污泥法,曝氣池池體尺寸為30m×39m×5m,曝氣系統(tǒng)采用微孔曝氣器,采用羅茨風機供氣,曝氣池內保持溶解氧為4~6 mg/L。
(6)二次沉淀池1座,池體直徑24m,總高度5m,表面負荷為0.5 m3/ (m2.h),
設回流泵將沉淀污泥提升回流至曝氣池,剩余污泥排入污泥濃縮池。
(7)沼氣凈化與提純:
沼氣首先經過氣液分離器分離沼氣中的水分和油,然后經脫硫罐(Fe2O3作為脫硫劑)脫除沼氣中的硫化氫,再經過變壓吸附塔[2]除去沼氣中的CO2,使甲烷含量達到90%以上,吸附塔中裝填吸附劑為活性氧化鋁,提純后的氣體再經過干燥器進行深度脫水,得到高純甲烷含量的生物天然氣。
1)設置脫硫塔2個,單塔容積4.2m3,設計溫度50℃,設計壓力0.4Mpa,以Fe2O3作為脫硫吸附劑。
2)變壓吸附脫碳塔共5個,吸附劑為活性氧化鋁,設計壓力為0.5Mpa,單塔容積為7.4m3。使用真空泵抽真空使填料脫附,恢復填料吸附能力發(fā)表。
3. 運行效果與效益分析
3.1 運行效果
(1)對COD去除效果
進水COD為45000~60000mg/L的條件下,USR出水COD為3000~8000mg/L,UASB出水COD為800~1200mg/L,好氧工藝出水COD為300~400mg/L,總排放口COD小于300mg/L。廢水處理工藝對COD的總去除率達到99%以上。
(2)沼氣凈化效果
經過凈化提純環(huán)境保護,沼氣硫化氫含量小于20 mg/Nm3,甲烷含量大于98%,日產生物天然氣15000m3,生物天然氣已供應市場。
3.2 效益分析
(1)減少CODcr排放量
該工程每年削減 CODcr排放量4.67萬t,環(huán)境效益顯著。
(2)沼氣高值利用效益
污水處理工程厭氧反應器每天產沼氣總量為60000 m3, 沼氣中甲烷含量55%左右。每天生物天然氣產量15000m3,甲烷含量達到98%以上,生物天然氣達到車用標準,按4元/m3天然氣計算,每天沼氣高值利用的產值可達6萬左右,與沼氣直接燃燒利用相比,高值利用效益大大提高。
4. 小結
(1)在工藝前段采取降溫措施是必要的,可以保證厭氧工藝處于高效溫區(qū)。采用USR工藝全糟高溫發(fā)酵,降解效率高,對COD去除率可達90%,沼氣產量也較高。
(2)全糟厭氧USR-UASB-好氧工藝處理酒精糟液是可行的,既盡可能回收了沼氣,又降低了污水處理運行費用,出水COD達到了當地排放要求。
(3)經過凈化提純,沼氣硫化氫含量小于20 mg/Nm3,甲烷含量大于98%,沼氣高值利用具有顯著的經濟效益,又為解決能源短缺提供了途徑。
參考文獻
[1]印輝,魏梅.“全糟厭氧+UASB+好氧”工藝在酒糟廢水治理中的應用. 江蘇環(huán)境科技,2005,18(4):21~23.
[2]汪玉同。天然氣中CO2 脫除技術。油氣田地面工程,2008,27(3):51~52.。
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