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養(yǎng)豬污水處理工藝

更新時(shí)間:2015-02-06 08:48 來源:環(huán)境工程學(xué)報(bào) 作者: 閱讀:1913 網(wǎng)友評(píng)論0

近年來,集約化大中型畜禽場(chǎng)糞便流失污染已成為較為突出的環(huán)境問題。規(guī);B(yǎng)殖場(chǎng)每天排放的污水量大、集中,且COD、NH3-N和總磷等濃度高,攜帶的病原菌危害大,若不經(jīng)有效處理,勢(shì)必導(dǎo)致周邊水域污染、生態(tài)環(huán)境惡化。沼氣發(fā)酵、新型生物發(fā)酵床以及UASB等厭氧技術(shù)被廣泛應(yīng)用到高濃度的養(yǎng)殖污水處理,但這些技術(shù)很難實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放和回用。  

采用缺氧/好氧/一體式膜生物反應(yīng)器(MBR)工藝對(duì)某養(yǎng)豬場(chǎng)污水進(jìn)行處理,目的是追蹤并優(yōu)化該處理工藝,使污水處理后能回用于豬圈的沖洗、果園的灌溉以及河塘水產(chǎn)養(yǎng)殖。  

1進(jìn)、出水設(shè)計(jì)參數(shù)  

根據(jù)多次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、實(shí)測(cè)結(jié)果,確定設(shè)計(jì)污水處理量為100m3/d,進(jìn)水為厭氧沼氣池出水。設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)如表1所示。  

2處理工藝及設(shè)計(jì)、運(yùn)行參數(shù)  

2.1工藝流程  

設(shè)計(jì)采用缺氧/好氧/一體式膜生物反應(yīng)器處理工藝。缺氧池和好氧池合壁組建,通過溢流孔對(duì)污水進(jìn)行導(dǎo)流。好氧池內(nèi)安裝液位計(jì),自控系統(tǒng)根據(jù)液位高低啟閉潛水泵以調(diào)節(jié)曝氣池內(nèi)水量。一體式膜生物反應(yīng)器為鐵制,將風(fēng)機(jī)、出水離心泵、加藥槽、流量計(jì)等設(shè)備置于一室,可以提高設(shè)備空間利用率。膜反應(yīng)器膜面積為400m2,污水處理系統(tǒng)采用人工和自動(dòng)雙重控制。  

污水處理流程如圖1所示。  

2.2設(shè)計(jì)參數(shù)及運(yùn)行條件  

主要構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)見表2。  

3處理效果與分析  

3.1運(yùn)行效果與控制  

該工程調(diào)試期為35天,缺氧池調(diào)試污泥來自厭氧沼氣池,曝氣池接種污泥來自某造紙廠二沉池。調(diào)試啟動(dòng)階段采取間歇式進(jìn)水,6~10h換水一次,換水前停止曝氣,靜止0.5~1h,排去上清液,持續(xù)3周。曝氣池污泥濃度增加后,對(duì)一體式膜生物反應(yīng)器進(jìn)行調(diào)試,直至整個(gè)系統(tǒng)按設(shè)計(jì)正常運(yùn)行。調(diào)試階段進(jìn)水溫度為19~23℃,pH值為6~8.5,曝氣池啟動(dòng)時(shí)MLSS為8400mg/L。  

針對(duì)調(diào)試階段和調(diào)試完成后50天的水質(zhì)進(jìn)行跟蹤檢測(cè),取樣周期為調(diào)試階段每5天一次,調(diào)試結(jié)束后10天一次,跟蹤了各個(gè)工藝單元對(duì)COD和NH3-N以及整體工藝對(duì)TN、TP的去除效果。  

①缺氧池對(duì)COD和NH3-N的去除  

缺氧池調(diào)試啟動(dòng)階段,由于污水來自厭氧的沼氣池,臭味大且為深綠色,缺氧池對(duì)COD和NH3-N的去除效果不明顯,去除率分別為17%~21%和6.4%~13%。調(diào)試20天后,由于污泥的成熟以及膜反應(yīng)器回流水的混合,使氨氮濃度下降,COD和NH3-N的濃度最高降低50%和70%。正常運(yùn)行后,缺氧池內(nèi)COD和NH3-N保持在一定的濃度范圍,已處于穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)。  

②曝氣池對(duì)COD和NH3-N的去除  

曝氣池有效水深為3m,底部采用微孔曝氣器。在調(diào)試啟動(dòng)后的10天內(nèi),曝氣池采用連續(xù)24h曝氣培養(yǎng)方式,對(duì)COD的去除率可達(dá)51%,但曝氣池內(nèi)污泥濃度保持在800~1100mg/L,水體溶解氧高達(dá)6~8mg/L。溶解氧過高,有機(jī)物含量不足,導(dǎo)致污泥增殖受阻。由于該工程在設(shè)計(jì)時(shí)未預(yù)留曝氣排空管,從調(diào)試的第11~20天采用間歇式曝氣(即曝氣1h,停曝0.5~1h)使水中DO保持在1~3.5mg/L,不僅滿足了微生物生長、繁殖的需要,同時(shí)也能抑制厭氧菌的生長,防止水體發(fā)臭,還避免了曝氣設(shè)備的更換。在此期間,COD持續(xù)下降,污泥濃度增長較快,至第20天MLSS為3860mg/L。20天后采取連續(xù)進(jìn)水、連續(xù)曝氣方式培養(yǎng)污泥,污泥濃度保持在3450~3900mg/L,對(duì)COD和NH3-N的去除率分別保持在50%~56%和50%~60%。調(diào)試完成后的近2個(gè)月內(nèi),對(duì)NH3-N和COD的去除效果都較為穩(wěn)定,曝氣池出水COD和NH3-N分別保持在300mg/L和30mg/L左右。  

③MBR的污泥生長情況及對(duì)COD、NH3-N的去除  

膜生物反應(yīng)器的調(diào)試在曝氣池污泥達(dá)到一定濃度后啟動(dòng),接種污泥來自曝氣池混合液。膜生物反應(yīng)器啟動(dòng)后,整個(gè)污水處理系統(tǒng)采取全自動(dòng)連續(xù)進(jìn)水、曝氣運(yùn)行模式。膜區(qū)內(nèi)的MLSS在10天內(nèi)增長較快,之后通過回流和排泥穩(wěn)定在7~8g/L左右。由于污泥濃度增加,對(duì)有機(jī)物的去除率提高,污泥負(fù)荷穩(wěn)定在1.7kgCOD/(kg·d),COD去除率由70%提升至90%以上。雖然硝化細(xì)菌的生長世代周期較長、增殖緩慢,但在MBR這種能夠?qū)崿F(xiàn)完全固液分離的反應(yīng)器中,細(xì)菌可以被截留下來,使得反應(yīng)器內(nèi)硝化菌數(shù)量逐漸積累,對(duì)NH3-N的去除率也由原來的80%提高到95%。  

④整個(gè)系統(tǒng)對(duì)TN和TP的去除  

在各單元正式啟動(dòng)之后,對(duì)進(jìn)、出水TN和TP進(jìn)行監(jiān)測(cè),在調(diào)試穩(wěn)定后定期對(duì)膜池進(jìn)行剩余污泥的排除。  

該工藝對(duì)TN和TP均具有較好的去除效果,其中TN最高去除率為87.4%,系統(tǒng)穩(wěn)定后平均去除率為85.8%;對(duì)總磷的最高去除率為78%,正常運(yùn)行后平均為72%。隨著系統(tǒng)的穩(wěn)定和細(xì)菌培養(yǎng)時(shí)間的增加,世代時(shí)間較長的硝化細(xì)菌逐漸成熟,硝化能力的加強(qiáng)保證了缺氧池反硝化反應(yīng)所需的硝酸根離子,促進(jìn)了脫氮效果的提高。剩余污泥的排除不僅減少了污泥對(duì)膜組件的污染,排除了老化的污泥,同時(shí)有效地去除了污泥中的磷。  

3.2項(xiàng)目驗(yàn)收指標(biāo)  

調(diào)試完成后水質(zhì)指標(biāo)完全達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。驗(yàn)收監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)見表3。  

4經(jīng)濟(jì)成本分析  

電價(jià)按0.6元/(kW·h)計(jì)算,清洗藥劑主要為0.3%的燒堿、2%的檸檬酸或1%的鹽酸(膜孔堵塞、出水量減少時(shí)清洗),電費(fèi)和藥劑費(fèi)合計(jì)為1.33元/m3。  

經(jīng)濟(jì)分析見表4。  

5結(jié)論  

①調(diào)試階段是活性污泥的適應(yīng)和增長期,污水中溶解氧過高會(huì)導(dǎo)致活性污泥的自身分解加快,從而達(dá)不到污泥增殖的目標(biāo)。因此,合理的控制曝氣量有利于活性污泥的生長和繁殖。

②缺氧/好氧/一體式膜生物反應(yīng)器工藝運(yùn)行穩(wěn)定后,對(duì)養(yǎng)殖污水的COD、NH3-N、TN和TP的去除率分別可達(dá)90%、95%、85.8%和72%,具有較好的處理效果。污水處理成本為1.33元/m3,具有較強(qiáng)的可操作性。  

③缺氧/好氧/一體式膜生物反應(yīng)器工藝的處理出水水質(zhì)能較好地滿足豬圈沖洗和果園澆灌的需求,但該工藝在TP的去除上還有待進(jìn)一步強(qiáng)化。

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