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氧化鋁廢水“零排放”探討

更新時間:2014-05-02 15:13 來源:第一論文 作者: 閱讀:3109 網(wǎng)友評論0

摘要:經(jīng)過2年多的開發(fā) 應(yīng)用 ,中鋁貴州公司氧化鋁廠在水資源綜合利用以及廢水“資源化”方面取得突破性的進(jìn)展,于2000年12月實(shí)現(xiàn)了氧化鋁廢水“零排放”,改善了麥架河及貓?zhí)恿饔蛏鷳B(tài)環(huán)境,對保護(hù)長江上游的生態(tài)環(huán)境,防止長江水系的污染惡化,具有極為重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的 歷史 意義。本文著重對氧化鋁廢水“零排放”的實(shí)施進(jìn)行了闡述。

關(guān)鍵詞:氧化鋁 零排放 資源化 再生水 赤泥回水

1 前言

貴州鋁廠氧化鋁廠始建于1958年,設(shè)計(jì)產(chǎn)能每年40萬噸,外排含堿廢水一直是困擾我廠的一個重大環(huán)境污染 問題 ,其對周圍3鄉(xiāng)12村的農(nóng)田以及下游麥架河及貓?zhí)恿饔蚓斐刹煌潭鹊奈廴,同時也造成了大量的堿流失和水資源的浪費(fèi),為消除污染,實(shí)現(xiàn)國家“一控雙達(dá)標(biāo)”(即所有 企業(yè) 污染物的排放必須在2000年底實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放)的目標(biāo),根據(jù)我廠實(shí)際情況,經(jīng)大量的調(diào)查、論證,大膽地提出了具有創(chuàng)新性的課題---氧化鋁廢水“零排放”技術(shù)開發(fā)與 研究 。

2 廢水的來源及特征

氧化鋁廠外排廢水主要來源于生活污水(澡堂、廁所、宿舍、辦公室排水)、生產(chǎn)廢水(沖洗地坪、設(shè)備等)、設(shè)備冷卻水、雨排水、外單位排水(熱電廠軟水站排水及沖灰渣水、輕研所排水等)、工藝管道及設(shè)備的跑、冒、滴、漏等;具有總排水量大、不穩(wěn)定的特點(diǎn)(見表1);其主要污染因子為懸浮物(200~500mg/l);堿(PH值達(dá)8~12)。

表1 1990~1997年氧化鋁廢水及污染物排放統(tǒng)計(jì)
年   度 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
廢水排放量 / 萬m3 501.21 433.65 421.65 445.69 316.05 335.58 319.74 247.39
堿流失量 / t 14543 4117 4106 3222 3061 2931 2754 2440
懸浮物排放量 / t 2506 2168 2108 2228 1580 1896 1640 898

3 技術(shù)改造方案實(shí)施

本課題是一項(xiàng)綜合性的技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目,其設(shè)計(jì)思路為:(1)治理污染源,對重點(diǎn)車間設(shè)備進(jìn)行防跑堿改造,以降低廢水含堿濃度;(2)對水質(zhì)要求高的設(shè)備冷卻水,采用自身循環(huán),以減少廢水排放量;而對水質(zhì)要求不高的設(shè)備冷卻水、有條件的生產(chǎn)用水點(diǎn)等,全部使用再生水代替 工業(yè) 新水;(3)充分利用赤泥回水、蒸發(fā)壞水代替工業(yè)新水,并保證赤泥回水量≥赤泥附液量;(4)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況以及《貴州鋁廠工業(yè)用水標(biāo)準(zhǔn)》,采用 經(jīng)濟(jì) 實(shí)用的 方法 進(jìn)行廢水處理。

3.1抓源治本,降低廢水含堿濃度

在氧化鋁生產(chǎn)過程中,難免有高濃度的含堿廢水進(jìn)入排水系統(tǒng),使廢水含堿度升高, 影響 再生水回用。因此,加強(qiáng)和完善管理及設(shè)備維護(hù),對重點(diǎn)車間進(jìn)行防跑堿設(shè)施改造,是降低外排廢水含堿濃度的關(guān)鍵。首先在工藝上采用新工藝、新技術(shù)(如水泵采用先進(jìn)的機(jī)械密封替代傳統(tǒng)的填料密封,用密封性能較好的漿液閥、注塞閥替代傳統(tǒng)的閘閥、截止閥等);其次對各生產(chǎn)車間大型槽罐(如沉降槽等)增設(shè)防跑堿圍子,將泄漏的高濃度含堿污水引入污水槽后再返回工藝流程,有效的防止堿液外泄。具體治理方案見圖1。

3.2完善改造部分設(shè)備冷卻水,減少廢水排放量

對水質(zhì)要求較高的回轉(zhuǎn)窯托輪、排風(fēng)機(jī)、煤磨、格子磨、管磨、溶出磨等設(shè)備冷卻水,原設(shè)計(jì)均用工業(yè)新水冷卻后直接排放(排水量100~200 m3/h)。為減少廢水排放量,進(jìn)行相應(yīng)的改造。

3.2.1窯磨循環(huán)水系統(tǒng)的改造

針對燒成車間煤磨、排風(fēng)機(jī)、燒成窯托輪以及熟料溶出磨、配料格子磨、管磨等設(shè)備相對集中的特點(diǎn),將這些設(shè)備的冷卻水集中回收循環(huán)使用,形成獨(dú)立的窯磨循環(huán)水系統(tǒng),有利于管道鋪設(shè)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

3.2.2焙燒窯托輪、風(fēng)機(jī)冷卻水改造

焙燒車間焙燒窯托輪、風(fēng)機(jī)冷卻水耗水量約40~80 m3/h,由于采用單一水源——工業(yè)新水供水,一旦發(fā)生停水事故,焙燒窯就停運(yùn)。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,充分利用現(xiàn)有空壓循環(huán)水系統(tǒng)的富余能力供水,將焙燒窯托輪、風(fēng)機(jī)冷卻水納入空壓循環(huán)水系統(tǒng),不增加水泵開啟臺數(shù),而且改造時保留原有工業(yè)水供水流程,形成雙水源供水,不僅減少了廢水的排放量,而且提高了供水的可靠性,保證了焙燒窯可靠穩(wěn)定地運(yùn)行。

3.3污水處理系統(tǒng)完善改造

氧化鋁廢水“零排放”技術(shù)開發(fā)與研究中,廢水的再生處理、循環(huán)利用,是實(shí)現(xiàn)廢水“零排放”的基礎(chǔ)。原污水處理系統(tǒng)將廢水處理后作為全廠循環(huán)水和燒成循環(huán)水的補(bǔ)水,沉淀池底流利用虹吸泥機(jī)吸出,但實(shí)際排放的廢水量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于循環(huán)水的補(bǔ)水量,加之原設(shè)計(jì)中只有一個平流沉淀池,當(dāng)吸泥機(jī)出現(xiàn)故障或清理沉淀池時,整個污水處理系統(tǒng)就停止工作,大量廢水直接排入環(huán)境,改造前流程見圖2。因此,有針對性的對污水處理系統(tǒng)進(jìn)行了完善改造。

3.3.1污水處理系統(tǒng)沉淀池改造 據(jù)測定統(tǒng)計(jì),現(xiàn)有的一個污水平流沉淀池的處理能力(最大處理能力Q=500 m3/h)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)需求,故新建平流沉淀池一個。

新建平流沉淀池核算:有效水深H=3m、池寬B=9.2m、池長L=40m,污水在沉淀池中的沉降時間2.2h(t = H×A/Q,A為沉降面積),其長寬比L/B = 4.35>4 ,能確保污水在池內(nèi)均勻分布。

平流沉淀池水力條件復(fù)核:

水流截面積ω=3×9.2=27.6m2;

水池濕周 x = 9.2+3×2=15.2m;

水力半徑R =ω/x=27.6÷15.2=1.82m;

水平流速v =Q/ω=500÷27.6÷3600=5.03×10-3 m/s;

弗勞德數(shù)Fr=v 2/R·g =(5.03×10-3)2/1.8×9.18=1.41×10-6 。

由 計(jì)算 結(jié)果看出,改造后的沉淀池完全滿足普通平流池的設(shè)計(jì)參數(shù)要求。

新建平流沉淀池的底流污泥采用虹吸泥機(jī)連續(xù)排放,平均污泥流量80 m3/h左右。改造后的兩個平流沉淀池,隨廢水量的變化既可互為備用又可同時運(yùn)行,其最大處理能力為1000 m3/h。

3.3.2廢水總排放口完善改造

原廢水總排放口是氧化鋁廠所有廢水的唯一匯水點(diǎn),需考慮完善有效的防洪措施,同時也是污水處理系統(tǒng)理想的污水源取水點(diǎn),為滿足廢水“零排放”和泄洪要求,在總排口與洗馬河的匯合口安裝兩個閘板對總排截流,又作雨季泄洪用;廢水全部引入污水泵房送平流沉淀池。由于生活污水中有大量的漂浮物,在污水泵房集水池前安裝1臺可升降式人工格柵和2臺鏈?zhǔn)綑C(jī)械格柵,避免了較大的漂浮物進(jìn)入污水源泵和平流沉淀池,如圖3。

3.3.3沉淀池污泥處理流程改造

在污水處理系統(tǒng)的改造中,沉淀池污泥的處置是系統(tǒng)能否正常穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。原設(shè)計(jì)對沉淀池污泥投加聚丙烯酸鈉,在濃縮槽中經(jīng)2h沉淀后,送至二赤泥貯槽與赤泥一起送赤泥堆場。但實(shí)際運(yùn)行受二赤泥外排貯槽控制性較差和輸送量不穩(wěn)定等因素的影響,污泥濃縮系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性得不到保證。另外,受污泥輸送流程的影響,虹吸泥機(jī)時常間斷運(yùn)行,造成虹吸泥機(jī)堵塞,使污水處理系統(tǒng)不能正常工作。為此,對平流沉淀池污泥處置作了如下改造,見圖4。

氧化鋁生產(chǎn)過程中,排棄的赤泥,需用熱水(300 m3/h)洗滌,原利用全廠循環(huán)水在脫硅熱水槽中加熱后洗滌赤泥,由于該流程對水質(zhì)的要求不高。故改用未濃縮的平流沉淀池底流送脫硅熱水槽代替部分全廠循環(huán)水加熱后用于赤泥洗滌。該方法徹底打破傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的束縛,充分利用本廠生產(chǎn)工藝特點(diǎn),創(chuàng)造性的把污泥處置與生產(chǎn)工藝流程有機(jī)的結(jié)合起來。運(yùn)行1年多來,用平流沉淀池的底流代替部分循環(huán)水參與洗滌赤泥,并隨赤泥一起沉降后送赤泥堆場,對赤泥的輸送系統(tǒng)不產(chǎn)生任何波動,同時還解決了虹吸泥機(jī)因間斷運(yùn)行造成虹吸管易堵塞的難題.由于簡化了流程,節(jié)省了對污泥濃縮、絮凝沉降、干化等一系列的設(shè)備投資、管理和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,達(dá)到了污泥處置經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目的,為污水處理系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行提供了保證;同時在國內(nèi)同行業(yè)中開創(chuàng)了先河,摸索出一條經(jīng)濟(jì)處置氧化鋁廢水沉淀污泥的新途徑,具有極高的推廣運(yùn)用價(jià)值。

3.3.4增設(shè)沉砂池及配套設(shè)施 氧化鋁廠的排水系統(tǒng)為“合流制”,污水中夾帶大量砂石,易造成虹吸泥機(jī)堵塞或因砂石比重較大無法排出而在平流沉淀池內(nèi)淤積。所以在平流沉淀池的前端增設(shè)了兩個沉砂池,投用1年多來虹吸泥機(jī)運(yùn)行正常,沉淀池清池周期明顯延長。

3.3.5氧化鋁廢水的深度凈化 要使氧化鋁廢水達(dá)到“零排放”,就意味著所有廢水經(jīng)處理后必須全部回用,而處理后再生水水質(zhì)的好壞是循環(huán)使用的基本前提。根據(jù)《貴州鋁廠工業(yè)用水標(biāo)準(zhǔn)》,以及氧化鋁廠各再生水用水點(diǎn)的實(shí)際情況,對再生水進(jìn)行深度凈化處理的目的是降低再生水的懸浮物濃度(≤20mg/l)。經(jīng)多次考查、論證并結(jié)合本廠污水處理系統(tǒng)的特點(diǎn),增加了四套高效纖維過濾器及配套設(shè)施,對再生水進(jìn)行深度凈化處理。擴(kuò)建改造后的污水處理系統(tǒng)流程見圖5。

3.4 開發(fā)利用再生水,提高循環(huán)利用率

從我廠廢水的排放特點(diǎn)來看,要使氧化鋁廢水實(shí)現(xiàn)“零排放”,必須消化大量生活污水和外單位排水,因此,大力開發(fā)再生水的使用極其關(guān)鍵。

表2 工業(yè)新水與再生水水質(zhì)對比
項(xiàng)目 沉淀池進(jìn)口 沉淀池溢流 清水池 工業(yè)新水
硬度(度) 47.18 18.65 7.74 11.9
PH值 8.299 8.795 9.43 7.0
NT(g/l) 0.113 0.168 0.238 0.07

從表2看出,經(jīng)沉淀處理后的再生水,除含堿濃度略高外,硬度比工業(yè)新水還小,所以在某些對堿度要求不高的場所,完全可用再生水替代工業(yè)新水,這不僅可以節(jié)約工業(yè)新水用量,還能減緩管道和設(shè)備的結(jié)垢。經(jīng)大量反復(fù)試驗(yàn),主要從以下方面進(jìn)行改造。

3.4.1完善再生水輸送管道 充分利用原有廢棄的工藝物料輸送管道,完善再生水輸送管網(wǎng)改造,形成全廠范圍內(nèi)的再生水樹狀輸水管網(wǎng)布局。安裝2臺再生水中間加壓管道泵。

3.4.2普通場所的供水改造 廁所、各車間地坪沖洗用水、清理車間洗車場沖洗工藝車用水等,全部改為用再生水代替。

3.4.3再生水用于部分生產(chǎn)設(shè)備 泵在氧化鋁工藝生產(chǎn)過程中扮演了極其重要的角色。據(jù)統(tǒng)計(jì)我廠僅泵的耗水量就達(dá)80~100 m3/h,將所有泵的引水全部改用再生水代替工業(yè)新水。

3.4.4再生水代替工業(yè)新水補(bǔ)水 氧化鋁生產(chǎn)過程中,需要大量的堿,用含堿的再生水代替工業(yè)新水,不但節(jié)約工業(yè)新水,還可減少堿的損失,逐步降低再生水的含堿濃度(至少可在一定濃度范圍內(nèi)形成平衡點(diǎn))。再生水代替工業(yè)新水補(bǔ)水有5種途徑:(1)用于全廠循環(huán)水池、燒成循環(huán)水池補(bǔ)水;(2)用于4#蒸發(fā)循環(huán)水補(bǔ)水;(3)各車間清洗槽、罐、刷車、沖洗濾布等均改用再生水;(4)用于石灰爐濕式電除塵清灰、石灰爐循環(huán)水池補(bǔ)水;(5)用于過濾真空泵循環(huán)水池補(bǔ)水,多品種車間熱水槽補(bǔ)水。

3.4.5再生水用于洗滌氫氧化鋁 由于洗滌氫氧化鋁的熱水,通常是用“新水+蒸汽”制作而成。經(jīng)過試驗(yàn)改用蒸發(fā)壞水(因蒸發(fā)器串料等影響被污染而含堿的蒸汽冷凝水,水溫約為70℃)和真空泵使用后的再生水(水溫約為40℃),代替原來的新水,這不僅節(jié)約了工業(yè)新水,還充分利用了余熱。該項(xiàng)技術(shù)在國內(nèi)同行業(yè)中尚屬首創(chuàng)。其流程如圖6。

此技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目于1999年9月實(shí)施并運(yùn)行,氧化鋁廠中心化驗(yàn)室對再生水用于洗滌氫氧化鋁后的產(chǎn)品測定結(jié)果表明:用再生水洗滌氫氧化鋁成品后,氫氧化鋁含水率、附堿等各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了規(guī)程要求。同年出廠綜合氧化鋁,二級以上品級率為100%,一級品率為99.13%,一級品率比1998年提高2.81%;2000年出廠綜合氧化鋁,二級以上品級率繼續(xù)保持100%,其中一級品率為99.91%,較1999年提高0.78%,且?guī)较礈鞖溲趸X附堿全年有7個月合格率為100%,年平均合格率為99.83%,創(chuàng)歷史最好水平?梢娪迷偕礈鞖溲趸X對產(chǎn)品的質(zhì)量沒有任何影響。

3.5充分利用赤泥回水,實(shí)現(xiàn)真正意義的“零排放”

由于氧化鋁生產(chǎn)過程中排出的赤泥帶有一定數(shù)量的附著液,隨赤泥排至赤泥堆場的水量約為140m3/h,只有將赤泥的附著液全部回收利用,才能達(dá)到真正意義的“零排放”。經(jīng)過增設(shè)赤泥回水中間加壓及大力開發(fā)赤泥回水利用等技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施,使赤泥回水用量逐年增加,現(xiàn)回用量已達(dá)180~220m3/h,達(dá)到了完全回收赤泥附液的目的,不僅節(jié)約了大量新水,同時還可回收大量的堿和氧化鋁。

4 氧化鋁廢水“零排放”技術(shù)開發(fā)與 研究 項(xiàng)目運(yùn)行效果

污水處理效果:“氧化鋁廢水‘零排放’技術(shù)開發(fā)與研究”項(xiàng)目的實(shí)施,使氧化鋁廠污水處理系統(tǒng)能穩(wěn)定、連續(xù)、持久運(yùn)行,經(jīng)深度凈化后,出水水質(zhì)懸浮物含量≤20mg/l,達(dá)到貴州鋁廠 工業(yè) 用水標(biāo)準(zhǔn);廢水處理量及再生水回用量大幅增加,由1997年的140.04萬m3,增加到2001年的638.54萬m3。

節(jié)水減污效果明顯:2001年全年用工業(yè)新水量382.63萬m3,較1997年減少264.47萬m3,降低幅度為40.87%;1997年外排廢水量247.39萬m3,降為2000年底外排廢水實(shí)現(xiàn)“零排放”。

降低繳納污水排污費(fèi):由1997年的69萬元,降為2001年的0.0578萬元,降幅達(dá)99.92%。

降低環(huán)境污染賠償費(fèi):由1997年的32.10萬元,降為2001年的23.14萬元,降幅達(dá)27.91%。

各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)大幅改善:污水排放量、單位產(chǎn)品耗水量等環(huán)保指標(biāo)分別創(chuàng) 歷史 最好水平(見表3)。

2000年順利通過國家“一控雙達(dá)標(biāo)”的驗(yàn)收。

表3 氧化鋁廠1997-2001年主要環(huán)保指標(biāo)完成情況
指標(biāo)名稱 單位 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年
新水用量 萬m3 647.1 639.07 480.67 384.96 382.63
再生水用量 萬m3 140.04 271.34 429.67 520 638.54
赤泥回水用量 萬m3 116.8 122.61 140 156.68 171.47
污水排放量 萬m3 247.39 183.31 96.54 31.22 1.3
單位產(chǎn)品耗水量 m3/T-AO 17.29 15.18 10.32 8.01 7.5

綜合效益 分析 :“氧化鋁廢水‘零排放’技術(shù)開發(fā)與研究”項(xiàng)目的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了廢水的“資源化”和真正意義上的廢水“零排放”,消除了對周圍河流的水體污染與破壞,減少了堿的流失、節(jié)約了工業(yè)新水用量、降低了氧化鋁生產(chǎn)成本,創(chuàng)造出良好的環(huán)境效益,同時也產(chǎn)生極高的 社會 與 經(jīng)濟(jì) 效益。

環(huán)境效益:

(1)減少向貓?zhí)恿饔蚺欧藕瑝A污水247萬m3/a、懸浮物897t/a、堿(折合Na2CO3)1463t/a;

(2)消除了氧化鋁廠含堿廢水對河流生態(tài)環(huán)境、農(nóng)田和飲用水源的污染和 影響 ,有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和恢復(fù)。

(3)對保護(hù)長江上游水系和長江流域的生態(tài)環(huán)境具有重要價(jià)值和示范意義。

社會效益:

(1)有利于樹立 企業(yè) 良好形象,為企業(yè)可持續(xù) 發(fā)展 創(chuàng)造有利條件;

(2)有利于密切廠地關(guān)系及污染地域社會的安定團(tuán)結(jié);

(3)有利于改善周圍環(huán)境,支持地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;

(4)為其他企業(yè)和同行提供了有益的經(jīng)驗(yàn)和借鑒。

經(jīng)濟(jì)效益:

(1)減少繳納污水排污費(fèi):69萬元/年;減少環(huán)境污染賠償費(fèi):10萬元/年;

(2)回收廢水中的堿(折合Na2CO3):1463t/年,節(jié)約費(fèi)用:176萬元/年(Na2CO3按1200元/t計(jì));

(3)節(jié)約新水量247萬t/a,節(jié)約費(fèi)用:126萬元/年;

(4)每噸廢水處理費(fèi)用按0.30元計(jì),則增加運(yùn)行成本74萬元/年;

年經(jīng)濟(jì)效益為:69+10+176+126-74=307萬元/年。

(5)環(huán)保治理投資621萬元。

項(xiàng)目投資回收期:T=K/H

式中,T—投資回收期;

K—投資額;

H—投資項(xiàng)目年收益

T=621/307=2.02(年)。

項(xiàng)目投資利潤率:

投資利潤率=年利潤總額/項(xiàng)目總投資×100%=307/621×100%=49.44%。

5 結(jié)論

氧化鋁廢水“零排放”項(xiàng)目的實(shí)施具有以下特點(diǎn):

(1)對氧化鋁廢水實(shí)行綜合治理,分類處置,有創(chuàng)新地進(jìn)行“零排放”治理研究,做到了真正意義的廢水“零排放”,滿足了“零排放”平衡條件:總排口外排廢水量≤0;

送赤泥大壩赤泥附液量≤赤泥附液回用量(赤泥回水量)。

(2)把廢水治理與氧化鋁生產(chǎn)工藝有機(jī)地結(jié)合起來,做到了抓源治本、有的放矢、分類治理、綜合處置。并采用新工藝、新技術(shù),大膽創(chuàng)新,經(jīng)濟(jì)合理,流程簡單實(shí)用。

(3)根據(jù)再生水用戶對水質(zhì)的不同要求,選擇合理的污水處理工藝(沉淀—過濾),實(shí)現(xiàn)了廢水的經(jīng)濟(jì)處理和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

(4)對重要設(shè)備、關(guān)鍵工藝等用水點(diǎn)采用了雙水源供水,即再生水與工業(yè)新水互為備用,極大的提高了工藝設(shè)備的運(yùn)行可靠性。

貴州鋁廠氧化鋁廢水“零排放”項(xiàng)目的成功,使長期以來一直困擾和制約我廠發(fā)展的“氧化鋁廢水排放” 問題 得到了徹底的解決,使我廠在開展水資源綜合利用以及廢水“資源化”方面取得重大進(jìn)展。在同行業(yè)特別是聯(lián)合法生產(chǎn)氧化鋁行業(yè)中率先實(shí)現(xiàn)了真正意義的廢水“零排放”。不僅有著每年300余萬元的直接經(jīng)濟(jì)效益,而且還有著無法估量的社會效益和環(huán)境效益,特別是對改善麥架河及貓?zhí)恿饔蛏鷳B(tài)環(huán)境,保護(hù)長江上游生態(tài)環(huán)境和防止長江水系的污染惡化有著極為重要的現(xiàn)實(shí)意義和極佳的示范作用,同時對地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和周邊社會的穩(wěn)定也將產(chǎn)生積極作用,對同類企業(yè)有著很好的借鑒和推廣 應(yīng)用 價(jià)值。

參考 文獻(xiàn)

1 張希衡.廢水治理工程.西安冶金建筑學(xué)院.1983,3.

2 嚴(yán)熙世、范瑾初.給水工程. 中國 建筑工業(yè)出版社.1995,6.

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