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短程硝化A/SBR工藝處理化肥廢水

更新時間:2013-04-25 16:30 來源:水處理技術 作者: 閱讀:2392 網(wǎng)友評論0

摘要:原廢水處理工藝不能滿足環(huán)保達標排放要求,在利用原有構筑物的基礎上進行A/SBR工藝改造,顯著提高了含氨廢水處理能力,滿足國家排放水標準。

關鍵詞:A/SBR;含氨廢水;COD;達標排放

中圖分類號:X786文獻標識碼:B文章編號:1000-3770(2012)增刊-0125-002

SHORT-RANGENITRIFICATIONA/SBRFERTILIZERWASTEWATERTREATMENT

TianYuchun

Abstract:Theoriginalwastewatertreatmentprocesscannotmeettheneedofenvironmentalemissionsstandards,onthebasisoftheA/SBRprocessaimprovementwiththeuseofexistingstructureswasmade,whichsignificantlyimprovedthecapacitytreatmentofammoniawastewatertosatisfythenationalstandardsfordischargewater.

Keywords:A/SBR;ammoniawastewater;COD;standarddischarge

重慶江北化肥公司是以生產(chǎn)合成氨、尿素等化工產(chǎn)品的企業(yè),年產(chǎn)合成氨10萬噸。在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量含氨廢水,因原處理工藝處理能力差,抗沖擊負荷不強,處理水達不到環(huán)境排放要求,它已成為公司生產(chǎn)環(huán)境問題的突出重點。為保證廢水達標排放,現(xiàn)對原有處理工藝進行改造,在原有主體構筑物和部分設備不動的情況下提高廢水處理效果,使出水水質達到GB8978-1996一級標準[1]。

1廢水組成及特點

化肥廢水主要包含COD、NH3-N、SS。其中COD一般不大,同NH3-N比約為1~2∶1。去除NH3-N反應的后一步為反硝化處理,因此需要NH3-N含量的4~6倍COD來滿足反硝化反應的需要,而進水COD僅為1~2倍,光滿足反硝化也不夠,所以化肥廢水要去除NH3-N,還需另外再補充碳源,一般通過補甲醇或其殘液來滿足反硝化。

SS經(jīng)加藥處理沉淀,大多可除去,余少量進入生化池也易除去,不會成為問題;蕪U水主要來自合成氨、尿素車間的高濃度含氨氮廢水,這部分污水氨氮主要存在形式為無機氨氮。因此,氨氮是化肥廢水的主要污染物。

2工藝改造后排放水標準

工藝設計設計出水量為600~700m3/d,連續(xù)進水,間段排水運行方式。改造后設計進出水水質指標見表1。

表1設計進出水水質指標

Tab.1Waterqualityindicatorsdesignoftheeffluentandinfluent

3工藝流程及其特點

3.1工藝流程

廢水處理工藝流程如圖1所示。

圖1廢水處理工藝流程

fig.1FLowChartofwastewatertreatmentprocess

廢水經(jīng)隔油池去飄浮油,自流入調節(jié)池。調節(jié)池設一級潛污提升泵兩臺,將廢水提升入A/SBR池,通過好氧和兼氧微生物的作用:在好氧階段將廢水中的COD、NH3-N等污染物分解、轉化為H2O、CO2、NO2-、NO3-等物質,此時應根據(jù)實際情況補加碳酸鈉;在兼氧階段將NO2-、NO3-轉化為N2,大幅度去除廢水中COD和NH3-N,此時根據(jù)實際情況補加甲醇。處理后SBR出水靜壓流入緩沖池,經(jīng)過生物過濾器,生物菌被生物濾料截留,反洗時再送回A池,過濾器出水送入外排地溝。

3.2工藝特點

短程硝化A/SBR工藝將硝化反應過程控制在氨氧化產(chǎn)生NO2-的階段,阻止NO2-進一步氧化,直接以NO2-作為菌體呼吸鏈氫受體進行反硝化。此過程減少了亞硝酸鹽氧化成硝酸鹽,然后硝酸鹽再還原成亞硝酸鹽兩個反應的發(fā)生,降低了需氧量、反硝化過程中有機碳的投入量,降低了能耗和運行費用[2]。

A/SBR組合將A池(反硝化)放前,利用進水中COD進行同步反硝化反應,利用進水中COD彌補了化肥污水中COD之不足,反硝化好,省O2還副產(chǎn)堿度,可將硝化除氨耗堿量下降20%,節(jié)省費用,節(jié)省后置反硝化時間。

本工藝采用連續(xù)進水,間段排水運行方式。進水、曝氣、沉淀潷水、排泥、待機多工序一池完成,可節(jié)省投資費用。工藝抗負荷沖擊強,因SBR對進水有幾十倍的“稀釋”能力,即使進水短時間內(nèi)NH3-N超過設計指標,也不影響SBR處理效果,只需延長一些曝氣時間即可。這一點在實際運行中得到證實。2011年9月11日,因合成氨系統(tǒng)停車,A/SBR池進水氨氮質量濃度達到257mg/L,出水氨氮質量濃度為7.4mg/L。2012年3月22日,因事故排放高含氨廢水,A/SBR池進水氨氮質量濃度達到295mg/L,延長曝氣4h,出水氨氮質量濃度為3.5mg/L,在后續(xù)周期的處理中,并未發(fā)現(xiàn)細菌受到高氨氮進水抑制,處理后氨氮含量都小于10mg/L。說明該工藝在抗沖擊負荷方面效果明顯。

4主要構筑物及設備

(1)調節(jié)池。1個,鋼混結構,有效容積為225m3,用于調節(jié)進水水量和水質均勻性,使后續(xù)處理工藝負荷處于基本相同狀態(tài),有利于后續(xù)生化處理工藝穩(wěn)定、可靠運行。

(2)A/SBR生化池。2個,鋼混結構,每座有效容積648m3,進行廢水除氨氮、COD,氨氮去除率可達到90%以上,COD去除率可達到80%以上。保證出水氨氮含量<25mg/L,出水COD<50mg/L。

(3)生物過濾器。2個,地上式,確保出水中SS質量濃度<50mg/L,回收活性污泥不外排。

(4)污泥晾曬池。1個,地下,鋼砼結構。有效容積50m3,用于污泥濃縮,污泥暫時儲存的作用。

(5)加藥系統(tǒng)一套。添加碳酸鈉和甲醇用于A/SBR生化池硝化反硝化需要。

5工藝運行效果

本工藝于2009年12月進入調試階段,2010年2月底調試結束,3月初正式進入實際運行。在近兩年實際運行中,污水處理裝置運行穩(wěn)定,且各項指標均優(yōu)于設計指標。

根據(jù)工藝操作要求,在A/SBR曝氣階段,通過投加碳酸鈉,嚴格控制pH在6.5~8.5,在推流階段根據(jù)硝酸鹽(酚二磺酸分光光度法)質量濃度,計算甲醇添加量為NO3-×0.7。出水氨氮可控制在10mg/L以下,出水COD一般穩(wěn)定在25~50m/L,實際運行中進出水氨氮和COD指標見表2。

從表2數(shù)據(jù)來看,各項污染物處理后均可達到排放水標準要求,平均出水氨氮質量濃度、COD分別為5.87mg/L,32.4mg/L,去除率分別為95.13%,85.40%,處理效果均優(yōu)于設計指標。

6技術經(jīng)濟指標

本改造工程總投資163.6萬元,其中土建費用41萬元,設備費用(包括設備、設計、安裝、運輸、調試費用)123.6萬元。其中藥劑費1.32元/m3,電費為0.37元/m3。人工費為0.23元/m3。除去設備折舊費,廢水處理總運行成本為1.92元/m3。

7結論

實踐運行表明,采用A/SBR工藝提升了出水水質,處理效果好,氨氮、COD去除率分別為95.13%,85.40%,且出水水質穩(wěn)定,可達到GB8978-1996一級標準。

工藝抗高氨氮沖擊能力強。改造充分利用原有主體構筑物,改造投資成本低。

表2進出水氨氮和COD指標

Tab.2AmmoniaandCODindicatorsoftheeffluentandinfluent

參考文獻:

[1]高廷耀,顧國為.水污染控制工程[M].2版.北京:高等教育出版社,1999.

[2]黃華耀,尹建超.含氨廢水處理最新工藝-A/SBR強勢菌短程硝化法[C].全國中氮情報協(xié)作組第28次技術交流會,2009.

 

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