大型綜合印染廢水處理廠預(yù)處理系統(tǒng)優(yōu)化研究
摘要:針對(duì)紹興廢水處理廠預(yù)處理系統(tǒng)中存在的問(wèn)題,通過(guò)增加pH調(diào)節(jié)系統(tǒng),完善藥劑投加方式,改造原有系統(tǒng)缺陷,運(yùn)行管理優(yōu)化等一系列措施,提高了預(yù)處理系統(tǒng)的效率,可為相關(guān)廢水處理廠的系統(tǒng)優(yōu)化提供參考。
關(guān)鍵詞:印染廢水 預(yù)處理 優(yōu)化
0 概況
紹興廢水處理廠是目前國(guó)內(nèi)最大的綜合印染廢水處理廠,服務(wù)范圍包括紹興縣以及濱海工業(yè)區(qū),以處理工業(yè)廢水為主,還有部分生活污水。一期工程、二期工程、三期工程分別于2001年6月、2004年6月和2008年6月建成投產(chǎn),處理規(guī)模達(dá)到90m3/d,為紹興平原河網(wǎng)水環(huán)境質(zhì)量的改善起到了決定性作用。為適應(yīng)國(guó)家日趨嚴(yán)格的水環(huán)境保護(hù)要求,進(jìn)一步改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境,迫切需要對(duì)原有廢水處理廠進(jìn)行升級(jí)改造。
紹興廢水處理廠整體按照預(yù)處理+生化處理+后處理工藝流程建設(shè),預(yù)處理系統(tǒng)不僅是去除大部分以膠體或懸浮物形態(tài)的芳香烴或雜環(huán)類(lèi)難降解有機(jī)染料的有效途徑,同時(shí)還是提高廢水B/C、改善生化性能、緩解生化壓力的關(guān)鍵技術(shù)。而原有一、三期預(yù)處理系統(tǒng)的運(yùn)行效果不盡人意,未達(dá)到設(shè)計(jì)初衷,因此加強(qiáng)和提高預(yù)處理效果勢(shì)在必行。
1 預(yù)處理系統(tǒng)情況
1.1 工藝流程(見(jiàn)圖1)
由圖1可知,一、三期工程預(yù)處理系統(tǒng)共用穩(wěn)流池、調(diào)節(jié)池及提升泵房,泵房后投加硫酸亞鐵,出水分別進(jìn)入一、三期高密度沉淀池,出水進(jìn)入生化系統(tǒng),沉淀池排泥進(jìn)入污泥處理系統(tǒng)。
1.2 主要構(gòu)筑物設(shè)計(jì)參數(shù)(見(jiàn)表1)
一、三期工程預(yù)處理系統(tǒng)存在較多不足:CODCr去除率較低,為22%左右;出水SS較高,去除率在24%左右;排泥濃度較低等,距設(shè)計(jì)目標(biāo)差距甚遠(yuǎn)。
2·預(yù)處理系統(tǒng)存在的問(wèn)題
2.1。穑日{(diào)節(jié)
紹興廢水處理廠進(jìn)水中85%來(lái)自紡織印染業(yè)廢水,進(jìn)水pH高達(dá)10~11,考慮使用硫酸亞鐵較為合適,因此原系統(tǒng)未設(shè)置pH調(diào)節(jié)系統(tǒng)。2008年4月,正式啟動(dòng)廢水“進(jìn)管達(dá)標(biāo),處理提標(biāo)”專(zhuān)項(xiàng)以來(lái),進(jìn)水水質(zhì)有較大變化,進(jìn)水pH降至8~9,在硫酸亞鐵有效混凝范圍之外,處理效果較差。
2.2 藥劑投加不均
預(yù)處理系統(tǒng)混凝劑于進(jìn)水總管中單點(diǎn)投加,由于投加點(diǎn)單一,同時(shí)投加點(diǎn)距沉淀池僅120m左右,時(shí)間較短,藥劑分散不均勻,混凝效果不佳。
2.3 藥劑投加穩(wěn)定性差
藥劑從原加藥間輸出的距離長(zhǎng)達(dá)1 100m,輸送壓力大、容易出現(xiàn)管道堵塞現(xiàn)象,可靠性較低。
2.4 沉淀池沉降不均
預(yù)處理沉淀池建設(shè)于2006年,經(jīng)過(guò)幾年的運(yùn)行,出水堰高度不一,造成局部堰口出水流速過(guò)快,帶泥較多。
2.5 沉淀池堵塞
沉淀池采用斜管沉淀形式,由于印染廢水中含有大量細(xì)小纖維,具有一定的粘性,出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的積泥問(wèn)題。
3 優(yōu)化改造措施
3.1 藥劑選型
針對(duì)進(jìn)水pH降低,加藥效果較差的情況,開(kāi)展其他藥劑的選型研究,主要考慮類(lèi)似的混凝劑,根據(jù)掌握的資料,利用價(jià)廉的藥劑進(jìn)行比對(duì)試驗(yàn)。主要是對(duì)PAC、硫酸鋁、硫酸亞鐵分別在不同pH和不同投加量條件下進(jìn)行試驗(yàn),在同樣達(dá)到較理想的去除效果(CODCr去除為在45%~50%)下,綜合考慮成本因素(見(jiàn)表2),選擇硫酸亞鐵為宜。
因此,在生產(chǎn)中增加了pH調(diào)節(jié)系統(tǒng),廢水pH達(dá)到硫酸亞鐵的適用范圍。同時(shí)為增加了PAM投加,通過(guò)投加1mg/L陰離子型PAM,形成礬花較大,沉降速度加快,有效降低了出水帶泥現(xiàn)象。
3.2 藥劑投加方式
硫酸亞鐵投加口改造為8點(diǎn)投加(見(jiàn)圖2),通過(guò)改變后藥劑分散效果明顯提高,沉淀池絮凝區(qū)礬花明顯。
同時(shí)預(yù)處理藥劑由距離1100m的加藥間調(diào)整至100m左右的新加藥間輸送,管道堵塞現(xiàn)象減少,藥劑輸送穩(wěn)定性明顯提高。
3.3 出水堰口
為確保堰口負(fù)荷均勻,對(duì)預(yù)處理系統(tǒng)沉淀池出水槽進(jìn)行調(diào)平,平整度誤差控制在±2mm內(nèi),很好地解決了局部堰口出水流速過(guò)快,帶泥較多的問(wèn)題。
3.4 沉淀系統(tǒng)
針對(duì)印染廢水中含有大量細(xì)小纖維容易在斜管區(qū)產(chǎn)生堵塞問(wèn)題,從管理上優(yōu)化該段工藝,斜管區(qū)沖洗周期由3個(gè)月調(diào)整為1個(gè)月。
4 運(yùn)行效果
4.1。茫希模茫蛉コЧㄒ(jiàn)圖3)
從圖3可知,在優(yōu)化改造前預(yù)處理進(jìn)水CODCr?yàn)椋薄。埃常啊薄。矗矗福恚纾,出水CODCr(yàn)椋叮梗薄薄。保玻玻恚纾,CODCr平均去除率為21.76%;在?yōu)化改造后預(yù)處理出水CODCr?yàn)椋担叮啊薄。埃福罚恚纾,CODCr平均去除率為40.20%,CODCr去除率有明顯提高,有效降低了后續(xù)生化系統(tǒng)的處理負(fù)荷。
4.2。樱尤コЧㄒ(jiàn)圖4)
從圖4可知,在優(yōu)化改造前預(yù)處理進(jìn)水SS為236~631mg/L,出水SS為198~462mg/L,SS平均去除率為23.88%;在優(yōu)化改造后預(yù)處理進(jìn)水SS在260~580mg/L變化,出水SS為89~290mg/L,SS平均去除率為38.65%。
4.3 污泥濃度變化(見(jiàn)圖5)
從圖5可知,在優(yōu)化改造前預(yù)處理污泥濃度變化較大,預(yù)處理系統(tǒng)平均污泥濃度僅為3。担叮叮恚纾蹋趦(yōu)化改造后污泥濃度平均為4。罚福玻恚纾,有明顯提高。
5 改造費(fèi)用(見(jiàn)表3)
由表3可知,系統(tǒng)改造總費(fèi)用為195萬(wàn)元,改造后處理效果較好。
6 結(jié)語(yǔ)
針對(duì)預(yù)處理系統(tǒng)存在的相關(guān)問(wèn)題,通過(guò)增加pH調(diào)節(jié)系統(tǒng),完善藥劑投加方式,改造原有系統(tǒng)缺陷,優(yōu)化運(yùn)行管理等一系列措施,使預(yù)處理系統(tǒng)CODCr去除率由21.76%提高到40.20%;SS去除率由23.88%提高到38.65%,污泥濃度由3566mg/L提高到4782mg/L,改造效果較為明顯。預(yù)處理系統(tǒng)作為工業(yè)廢水處理廠的第一個(gè)環(huán)節(jié),需要針對(duì)進(jìn)水調(diào)整藥劑,優(yōu)化藥劑處理效果,同時(shí)提高管理水平,提高廢水處理效果的穩(wěn)定性。
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