珠海某聚酯有限公司聚酯廢水處理工程
珠海某聚酯有限公司的生產(chǎn)廢水屬于高濃度難降解有機(jī)廢水。分為一期和二期兩部分,F(xiàn)有2套設(shè)施對這兩部分廢水分別進(jìn)行處理。2套設(shè)施工藝流程基本一致,處理量分別為150m3/d和170m3/d。經(jīng)分析表明這兩部分廢水中含有對苯二甲酸、乙二醇、甲醇和醛類及芳香族化合物等物質(zhì)。pH為3~4,一期和二期生產(chǎn)廢水的COD平均值為12000mg/L。其中二期生產(chǎn)廢水的COD有時高達(dá)18000mg/L以上。另外該廠還有少量生活污水。也一并送入一期設(shè)施進(jìn)行處理。
1 原有工藝
某聚酯廠污水處理站原有污水處理工藝流程見圖1。
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原水進(jìn)入均質(zhì)池后加入碳酸鈉調(diào)節(jié)pH,進(jìn)入調(diào)節(jié)池投加尿素及磷酸鹽調(diào)節(jié)碳氮磷比.經(jīng)提升泵進(jìn)入?yún)捬醭?厭氧出水進(jìn)入好氧池,好氧出水經(jīng)二沉池后一部分水進(jìn)入氧化塘進(jìn)一步處理后排放。另一部分水回流進(jìn)調(diào)節(jié)池稀釋厭氧池的進(jìn)水,F(xiàn)有工藝在正常運行狀態(tài)下除總磷以外基本可以達(dá)到DB44/26---2001的一級排放標(biāo)準(zhǔn)要求.其主要問題是處理費用太高,且運行不穩(wěn)定。而導(dǎo)致處理費用高的主要原因是能耗太高,尤其是好氧池的能耗太高。僅就一期工程而言.厭氧池的水力停留時間為96h,其處理水量為150t/d.回流水量300t/d;好氧池的水力停留時間為306h,實際處理水量為450t/d。其活性污泥質(zhì)量濃度僅為400~600mg/L?傊,在原有工藝條件下,處理成本較高。因此,應(yīng)該考慮采用新的工藝技術(shù)對原處理設(shè)施進(jìn)行改造以降低污水處理費用。
2 改造后工藝
中試取得成功后.采用MBR工藝對該廠的污水處理系統(tǒng)進(jìn)行了改造。初步改造工藝初步確定的改造工藝見圖5。(見資料下載)
按初步改造工藝設(shè)計.原有的好氧池只利用了一個500m,的池子.其余設(shè)備都閑置,而且氧化塘的功能也不能利用。為了節(jié)約改造費用,并降低運行成本,應(yīng)考慮盡量充分利用現(xiàn)有設(shè)施。經(jīng)過論證,確定的最終改造工藝見圖6。(見資料下載)
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