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300 MW循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組石灰石系統(tǒng)問(wèn)題分析

更新時(shí)間:2009-12-17 12:24 來(lái)源:中國(guó)電力 作者: 賀孝強(qiáng),黃偉 閱讀:3182 網(wǎng)友評(píng)論0

摘要:闡述300MW 循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組的二級(jí)石灰石系統(tǒng)原始設(shè)計(jì)的目的及運(yùn)行方式。在試運(yùn)期間發(fā)現(xiàn)此系統(tǒng)存在: 管道積粉、母管空載壓力高、程控時(shí)經(jīng)常斷粉等問(wèn)題, 導(dǎo)致二級(jí)石灰石系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行,環(huán)保脫硫也無(wú)法投入。為了環(huán)保達(dá)標(biāo)排放, 必須對(duì)二級(jí)石灰石系統(tǒng)進(jìn)行改造, 為此針對(duì)試運(yùn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的3個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行研究, 并提出改變管徑以解決管道積粉, 改變給粉方式以解決空載壓力高, 取消程控以解決斷粉等措施, 方案實(shí)施后系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn), 最大出力高于設(shè)計(jì)值, 脫硫效率、煙氣排放指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),取得了很好的改造效果。

關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床,石灰石,脫硫,系統(tǒng),改造

0 引言

電廠燃煤鍋爐在運(yùn)行過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量SO2,必須采取措施以減少其排入大氣的SO2 數(shù)量, 為此產(chǎn)生了煙氣脫硫與燃燒脫硫2 種方法, 而通過(guò)燃燒控制SO2 的排放則首推循環(huán)流化床鍋爐, 此爐型通過(guò)控制燃燒溫度使SO2 能與加入爐內(nèi)的石灰石進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)生成CaSO4 進(jìn)而達(dá)到脫硫的效果, 屬于低溫燃燒類型, 爐內(nèi)燃燒溫度選擇的是位于大多數(shù)天然石灰石進(jìn)行最佳脫硫反應(yīng)的溫度區(qū)間內(nèi), 因而理論上具有很高的脫硫效率。文中討論的是秦皇島發(fā)電有限責(zé)任公司2 臺(tái) 300 MW 循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組的石灰石二級(jí)系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中由于系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試等方面的原因而引起的達(dá)不到脫硫標(biāo)準(zhǔn)要求的問(wèn)題, 以及如何進(jìn)行有針對(duì)性改造使之最終實(shí)現(xiàn)脫硫的目的。

1 系統(tǒng)簡(jiǎn)介

秦皇島發(fā)電有限責(zé)任公司2 臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組的石灰石系統(tǒng)設(shè)計(jì)為二級(jí)輸送, 外購(gòu)成品石灰石粉儲(chǔ)存于一級(jí)石灰石粉庫(kù)中, 通過(guò)倉(cāng)泵進(jìn)行氣力輸送至二級(jí)石灰石粉倉(cāng)中, 一級(jí)庫(kù)及相應(yīng)的氣力輸送系統(tǒng)構(gòu)成了一級(jí)輸送; 由二級(jí)粉倉(cāng)及其相應(yīng)的氣力輸送系統(tǒng)構(gòu)成了二級(jí)輸送。

1.1 原設(shè)計(jì)系統(tǒng)

每臺(tái)鍋爐原設(shè)計(jì)為石灰石二級(jí)粉倉(cāng)1 個(gè); 二級(jí)給料系統(tǒng)2 套,設(shè)計(jì)為一運(yùn)一備。每套包括:緩沖倉(cāng)、給料倉(cāng)、旋轉(zhuǎn)給料閥、混合器、風(fēng)機(jī)、管道、閥門等,石灰石粉二級(jí)輸送系統(tǒng)的原設(shè)計(jì)最大輸送能力不小于 24.6 t/h。整套系統(tǒng)的出力是按鍋爐燃用含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.75%的煤種設(shè)計(jì)的, 在滿負(fù)荷狀態(tài)下且燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí)石灰石的耗用量設(shè)計(jì)為10.2 t/h。石灰石二級(jí)輸送系統(tǒng)原始設(shè)計(jì)見(jiàn)圖1。

1.2 給粉方式

石灰石粉經(jīng)二級(jí)粉倉(cāng)、緩沖倉(cāng)、給料倉(cāng)、由旋轉(zhuǎn)給料閥送入混合器進(jìn)行氣粉混合, 后經(jīng)2 次變徑后到達(dá)各料腿給料點(diǎn),混合器前、后管道為D273 mm× 10 mm,第1 次變徑后為2 路D159 mm×8 mm 分管,到鍋爐料腿附近再次變徑為2 路D108 mm×8 mm 管道, 每路D273 mm×10 mm 母管最終分為4 路 D108 mm×8 mm 管道至各料腿給料點(diǎn), 即單線4 點(diǎn)給粉方式。

1.3 管路布置方式

在單線4 點(diǎn)給粉方式下, 為了保證各給料點(diǎn)給料量的一致、各管段的壓力平衡、支路風(fēng)量分布均勻,需要采取相對(duì)復(fù)雜的管道布置,力求保證到各個(gè)給料點(diǎn)的管道口徑相同、走向相同、管線長(zhǎng)度相同,因此只能采用對(duì)稱的管道布置方式。圖1 中可清晰地看出從混合器出口后直至4 個(gè)給料點(diǎn)的管道整體以鍋爐左、右爐膛的中心線為基準(zhǔn)對(duì)稱,而4 個(gè)給料點(diǎn)的管道則分別為:1 號(hào)與2 號(hào)、3 號(hào)與4 號(hào)圍繞各自3 個(gè)的中心線對(duì)稱。

1.4 流程控制

原設(shè)計(jì)從二級(jí)粉倉(cāng)下料到旋轉(zhuǎn)給料閥采用程序控制,關(guān)鍵流程為:首先打開(kāi)緩沖倉(cāng)的進(jìn)料閥,石灰石粉從二級(jí)粉倉(cāng)進(jìn)入到緩沖倉(cāng),30 s 后關(guān)閉,緩沖倉(cāng)進(jìn)料結(jié)束;然后打開(kāi)給料倉(cāng)的進(jìn)料閥,石灰石粉從緩沖倉(cāng)進(jìn)入到給料倉(cāng),20 s 后關(guān)閉, 給料倉(cāng)進(jìn)料結(jié)束;再次啟動(dòng)緩沖倉(cāng)進(jìn)料;依次循環(huán)進(jìn)行,旋轉(zhuǎn)給料閥則不停地將給料倉(cāng)中的石灰石粉送入混合器。設(shè)計(jì)如此的下粉程控, 其目的在于將二級(jí)粉倉(cāng)與母管之間形成隔絕狀態(tài), 防止母管內(nèi)的壓縮空氣頂入二級(jí)粉倉(cāng)中,從而引起母管卸壓并降低系統(tǒng)出力。

2 存在的問(wèn)題

在分部調(diào)試過(guò)程中,風(fēng)機(jī)、閥門、程序控制的運(yùn)行均正常,管路系統(tǒng)通暢,為整體試運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。但在投粉的試運(yùn)過(guò)程中逐步發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在3 個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題, 制約著整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行:(1)在混合器至第1 次變徑前的D273 mm 母管中積粉現(xiàn)象嚴(yán)重,母管壓力瞬間可達(dá)90~100 kPa,存在堵死的危險(xiǎn),無(wú)法正常運(yùn)行。(2)相對(duì)于管道2 次變徑、單線4 點(diǎn)給粉的系統(tǒng)來(lái)說(shuō),管道能量損失較大,空載時(shí)母管壓力高達(dá)20 kPa 以上, 嚴(yán)重制約著系統(tǒng)的出力。(3)發(fā)現(xiàn)當(dāng)旋轉(zhuǎn)給料閥的變頻器輸出超過(guò) 30%(50 Hz 時(shí)為100%)以后,程控下粉量不足,導(dǎo)致給料倉(cāng)經(jīng)常斷粉,母管壓力擺動(dòng)劇烈,低者降為空載風(fēng)壓, 經(jīng)多次調(diào)整程控時(shí)間間隔并反復(fù)試驗(yàn)效果均不理想,系統(tǒng)出力嚴(yán)重受阻,達(dá)不到脫硫指標(biāo)要求。

3 原因分析及改造方向

3.1 積粉問(wèn)題

針對(duì)第1 個(gè)問(wèn)題,從風(fēng)機(jī)、管路、系統(tǒng)出力等的設(shè)計(jì)入手,著重于管路口徑與風(fēng)機(jī)出力的匹配性,在現(xiàn)有風(fēng)機(jī)風(fēng)量的基礎(chǔ)上重新核算各段管路內(nèi)的介質(zhì)流速, 經(jīng)計(jì)算在D273 mm、D159 mm、D108 mm 3 個(gè)管段流速分別為14、21、22 m/s 3 個(gè)等級(jí)。這樣使 D273 mm 的管道內(nèi)流速最慢,而14 m/s 的設(shè)計(jì)流速達(dá)不到19 m/s 的送粉標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致該管段內(nèi)的石灰石粉無(wú)法形成正常的流化狀態(tài), 石灰石粉中較大的顆粒都沉積在此段管道中。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行后沉積的石灰石粉逐漸將D273 mm 管道堵塞,導(dǎo)致母管壓力瞬間升高?;诂F(xiàn)有風(fēng)量計(jì)算出能滿足19 m/s 流速的管道口徑為D234 mm×10 mm,同時(shí)又要考慮留有一定的裕度, 為此將管道選為D219 mm×10 mm,經(jīng)計(jì)算此管道內(nèi)流速可達(dá)21 m/s,完全可滿足要求。

3.2 給粉方式

針對(duì)第2 個(gè)問(wèn)題,經(jīng)討論認(rèn)為采用單線4 點(diǎn)給粉的方式導(dǎo)致管道布置復(fù)雜、管線較長(zhǎng)、沿程阻力較大,風(fēng)機(jī)出力無(wú)法滿足系統(tǒng)出力的要求。而在維持現(xiàn)有風(fēng)機(jī)不變的前提下, 就只能在給粉方式、管道布置方面做文章,為此提出將單線4 點(diǎn)給粉變?yōu)閱尉€2 點(diǎn)給粉以簡(jiǎn)化管道布置、縮短管線長(zhǎng)度、降低沿程阻力,達(dá)到適當(dāng)提高單線出力的目的。為此將二級(jí)變徑改為一級(jí)變徑, 取消D108 mm 管道,用D159 mm×8 mm 管道與D219 mm×10 mm 母管相匹配,這樣全線內(nèi)流速均為21m/s 左右,能夠滿足要求。

3.3 下粉問(wèn)題

針對(duì)第3 個(gè)問(wèn)題,經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的觀察,發(fā)現(xiàn)6 號(hào)鍋爐2 號(hào)線下料非常順暢,極少間斷,而1、2 號(hào)線的區(qū)別在于:由于2 號(hào)線給料倉(cāng)進(jìn)料閥裝反了,導(dǎo)致閥門實(shí)際狀態(tài)與程控指令完全相反,程控受阻,而重裝閥門比較麻煩,為了盡快摸清系統(tǒng)存在的問(wèn)題,對(duì)此問(wèn)題采取了一個(gè)臨時(shí)措施,人為地將此閥門打開(kāi),屏蔽掉其相關(guān)的程控邏輯, 其結(jié)果是只有緩沖倉(cāng)自己在走程控,循環(huán)速度快,供料充足;而1 號(hào)線走全部的程控,循環(huán)速度相對(duì)較慢,粉料流動(dòng)性不好,導(dǎo)致下料間斷。受2 號(hào)線啟發(fā),將1、2 號(hào)線的程控全部停掉,人為地常開(kāi)緩沖倉(cāng)和給料倉(cāng)的進(jìn)料閥,使二級(jí)倉(cāng)內(nèi)的石灰石粉能夠自然向下流動(dòng)起來(lái), 此后雙線運(yùn)行都非常平穩(wěn),再未出現(xiàn)下料間斷現(xiàn)象,母管壓力隨轉(zhuǎn)速平穩(wěn)變化。

對(duì)于設(shè)計(jì)中擔(dān)心的返風(fēng)卸壓?jiǎn)栴}, 通過(guò)以下2 點(diǎn)即可完全避免: 一是使二級(jí)粉倉(cāng)始終保持一定的料位, 經(jīng)過(guò)實(shí)地觀察只需很低的料位即能依靠石灰石粉的重量對(duì)母管壓力進(jìn)行封閉而無(wú)法返風(fēng); 二是待二級(jí)粉倉(cāng)有一定料位后再將進(jìn)料閥打開(kāi)下粉,二級(jí)粉倉(cāng)空倉(cāng)前關(guān)閉進(jìn)料閥, 也就實(shí)現(xiàn)了與母管隔離的目的。

4 具體改造及效果

4.1 改造方案

在維持原有風(fēng)機(jī)不變的前提下, 取消各給料點(diǎn)所有的D108 mm 電動(dòng)門, 改為每個(gè)給料點(diǎn)用一個(gè) D159 mm 的電動(dòng)門與一個(gè)同口徑的手動(dòng)門相串聯(lián),正常啟、停只需操作電動(dòng)門,而手動(dòng)門只作系統(tǒng)檢修隔絕使用。在管道方面:將1 號(hào)混合器出口至第1 級(jí)分配器入口的D273 mm× 10 mm 管道更換為D219 mm×10 mm 管道,分配器后面出來(lái)的2 路D159 mm× 8 mm 管道不動(dòng),至1、4 號(hào)料腿正中間上方后彎轉(zhuǎn)向下,與1、4 號(hào)料腿的給料點(diǎn)連接,即1 號(hào)石灰石給料線只供1、4 號(hào)料腿, 形成1 號(hào)與4 號(hào)以中心線對(duì)稱布置; 而將2 號(hào)混合器出口至4 個(gè)料腿的所有管道全部廢除,混合器旋轉(zhuǎn)180°后,重新鋪設(shè)D219 mm× 10 mm 管道直至2、3 號(hào)料腿正中間上方, 變徑為2 路D159 mm×8 mm 分管與2、3 號(hào)料腿的給料點(diǎn)相連接,即2 號(hào)石灰石給料線只供2、3 號(hào)料腿,形成2 號(hào)與3 號(hào)以中心線對(duì)稱布置, 實(shí)現(xiàn)了單線2 點(diǎn)給粉的目的(見(jiàn)圖2)。

4.2 改造效果

系統(tǒng)完全改造后再次進(jìn)行試運(yùn)行, 空載時(shí)母管壓力降為9~10 kPa,1 號(hào)線比2 號(hào)線的空載壓力稍低1 kPa 左右,表明管道損失大幅下降;而在徹底取消程控后投粉試運(yùn)行, 母管壓力隨旋轉(zhuǎn)給料閥轉(zhuǎn)速的上升而平穩(wěn)升高,全線管道無(wú)積粉現(xiàn)象,母管壓力數(shù)值始終比旋轉(zhuǎn)給料閥轉(zhuǎn)速的百分比數(shù)值低, 在相同的轉(zhuǎn)速下2 號(hào)線又比1 號(hào)線的壓力稍高2 kPa 左右。為了摸清改造后的極限值,在監(jiān)視母管壓力的同時(shí)逐步提高旋轉(zhuǎn)給料閥轉(zhuǎn)速,1 號(hào)0 線在旋轉(zhuǎn)給料閥轉(zhuǎn)速超過(guò)60%以后母管壓力開(kāi)始劇烈擺動(dòng),表明管道內(nèi)出現(xiàn)積粉; 而2 號(hào)線在旋轉(zhuǎn)給料閥轉(zhuǎn)速超過(guò) 55%以后母管壓力開(kāi)始劇烈擺動(dòng), 這是因?yàn)? 號(hào)線比1 號(hào)線管路要長(zhǎng)1/3 左右, 管道損失比1 號(hào)線要大,其空載壓力和運(yùn)行壓力都要比1 號(hào)線稍高,積粉出現(xiàn)也就相對(duì)較早。經(jīng)試驗(yàn)最終確認(rèn)改造后旋轉(zhuǎn)給料閥可長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的最高轉(zhuǎn)速為變頻器輸出 50%,對(duì)應(yīng)的母管壓力為40~50 kPa。

隨后又對(duì)6 號(hào)爐石灰石二級(jí)輸送系統(tǒng)進(jìn)行了不同轉(zhuǎn)速下的出力試驗(yàn)(見(jiàn)表1)。

數(shù)據(jù)表明當(dāng)旋轉(zhuǎn)給料閥變頻器輸出在50%時(shí)雙線出力高達(dá)33 t/h, 石灰石粉的相對(duì)體積質(zhì)量按 1.3 計(jì)算;而在40%下雙線出力即可滿足24.6 t/h 的設(shè)計(jì)出力。

為了摸清真正的脫硫效果,專門進(jìn)行了脫硫效率試驗(yàn), 經(jīng)試驗(yàn)證明在正常的燃用煤種情況下,其含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)幾乎是設(shè)計(jì)煤種的2 倍,而鍋爐設(shè)計(jì)的煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)為:在75%負(fù)荷且燃用含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.72%的設(shè)計(jì)煤種時(shí), 脫硫效率大于90%,煙氣排放的SO2 質(zhì)量濃度小于76 mg/L, 從表中數(shù)據(jù)可看出,實(shí)際的煙氣排放指標(biāo)完全達(dá)到甚至超過(guò)環(huán)保設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn), 但石灰石的用量比設(shè)計(jì)用量要大1 倍多(見(jiàn)表2)。

5 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)運(yùn)行實(shí)踐表明,石灰石系統(tǒng)正常投入后,除了SO2 排放環(huán)保達(dá)標(biāo)外,還具有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):穩(wěn)定床壓、控制床溫、改善流化狀況、防止回料腿結(jié)焦以及滅火后的快速恢復(fù)。但也暴露出一些問(wèn)題,如:設(shè)計(jì)煤種的選擇, 含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)的高低直接關(guān)系著石灰石粉的用量, 二者成正比; 石灰石品種的選擇, CaO 活性的高低與石灰石粉的用量成反比, 而上面 2 個(gè)因素又決定著石灰石系統(tǒng)一、二級(jí)出力的設(shè)計(jì),一級(jí)出力又必須大于二級(jí);加入的石灰石粉,經(jīng)過(guò)脫硫反應(yīng),大約增加了相當(dāng)于加入總量2/3 的底渣,需由排渣系統(tǒng)排出, 而底渣量的增加對(duì)排渣系統(tǒng)又是一個(gè)考驗(yàn), 常規(guī)的風(fēng)水聯(lián)合型冷渣器根本無(wú)法滿足運(yùn)行需要,必須改進(jìn);石灰石粉的粒度分布也對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生影響,過(guò)細(xì)則未及反應(yīng)即被煙氣帶走浪費(fèi)掉,白白消耗用量,過(guò)粗則加重管道磨損,加速在管道內(nèi)沉積,降低系統(tǒng)出力。

參考文獻(xiàn):

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