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轉(zhuǎn)爐煉鋼除塵現(xiàn)狀及常見問題分析

更新時間:2009-10-20 11:10 來源:長鋼縱橫 作者: 閱讀:3959 網(wǎng)友評論0

轉(zhuǎn)爐煉鋼除塵現(xiàn)狀及常見問題分析

轉(zhuǎn)爐除塵工藝直接決定著國家的節(jié)能減排政策能否很好的實施。下面簡單介紹我國轉(zhuǎn)爐除塵的現(xiàn)狀,國內(nèi)常用工藝流程,重點是討論幾種除塵工藝的優(yōu)缺點及改進建議。

一、煉鋼轉(zhuǎn)爐煙氣特點

在轉(zhuǎn)爐吹煉過程中,轉(zhuǎn)爐中產(chǎn)生約1450℃的高溫廢氣,主要成分是CO、O2、CO2、N2和SO2,CO含量可高達80%以上。含有大量的粉塵,含塵濃度可達150-200g/Nm3,噸鋼可產(chǎn)生10~30kg粉塵。所以轉(zhuǎn)爐煙氣具有高溫、有毒、易燃易爆、含塵量高等特點。同時轉(zhuǎn)爐煙氣又具有很高的利用價值,具有潛熱、顯熱等大量能量,煙氣中的粉塵也含有50%以上的全鐵,可以循環(huán)利用。

轉(zhuǎn)爐煉鋼是間歇式生產(chǎn),所以轉(zhuǎn)爐煙氣的生產(chǎn)也是間斷的,使得煙氣處理控制系統(tǒng)變得更加復(fù)雜。

二、目前常見處理工藝

煉鋼轉(zhuǎn)爐煙氣除塵分為濕法和干法兩大類。最具代表性的是OG濕法除塵工藝和L—T干法除塵工藝。

(一)OG濕法除塵工藝

最具代表性的是“雙文程式”的工藝流程,簡稱OG法,目前世界上大部分轉(zhuǎn)爐都采用這種方法。該流程是:轉(zhuǎn)爐煙氣經(jīng)罩裙、Ⅰ至Ⅳ段汽化冷卻煙道冷卻之后,由1600℃降至800℃左右,然后進一文、二文進一步降溫并除塵,再經(jīng)誘引離心風(fēng)機到三通切換閥,煤氣合格的進入回收系統(tǒng),達不到煤氣回收要求的煙氣進入放散塔點火排放。

OG系統(tǒng)根據(jù)文氏管的原理知道文氏管是靠喉口處高速氣流使噴入的水二次霧化,以增大水滴的表面積,捕捉更多的粉塵,這種原理使文氏管阻損很大。因而系統(tǒng)存在著阻力大、用水量大、凈化效果不理想的問題,造成水、電浪費的現(xiàn)象比較嚴重。并且系統(tǒng)經(jīng)常采用的折板式水霧分離器、絲網(wǎng)脫水器等脫水設(shè)備效果不理想、易堵塞,造成風(fēng)機故障率高;粉塵排放率超標(biāo)。

“OG”流程的優(yōu)點是安全可靠,系統(tǒng)比較簡單,但存在諸多問題。主要有:

1、一文、二文需要的除塵水量很大。

2、蒸汽和濕粉塵粘結(jié)到引風(fēng)機葉片,造成轉(zhuǎn)子不平衡,引起風(fēng)機震動損壞,故障率高,影響系統(tǒng)正常穩(wěn)定運行。

3、系統(tǒng)易結(jié)垢,導(dǎo)致除塵能力下降,集塵效果和凈化效果變差,爐口煙塵外溢、放散塔冒黃煙。

4、系統(tǒng)阻力大,耗電高。

5、污泥處理工序復(fù)雜且容易造成二次污染。

6、受文氏管效率影響,煙塵排放濃度偏高(為100mg/Nm3)。

(二)L—T干法除塵工藝 

近年來發(fā)展起來的干法除塵工藝,是由西德魯奇、蒂森公司聯(lián)合推出的,簡稱LT法。工藝流程是:煙氣進入汽化冷卻煙道間接冷卻之后,再用蒸發(fā)冷卻器直接進行冷卻—向通過蒸發(fā)冷卻器內(nèi)的煙氣噴入霧化水。噴入的水量,要準確地隨煉鋼生產(chǎn)過程中產(chǎn)生熱氣流的熱焓而定,將煙氣冷卻到150℃一200℃后,經(jīng)由煤氣管道引入靜電除塵器進行精除塵。然后通過引風(fēng)設(shè)備——軸流式鼓風(fēng)機進入煤氣切換站,合格的煤氣經(jīng)進一步冷卻之后進入回收系統(tǒng),不合格的煤氣經(jīng)放散塔點火放散。

L—T流程的優(yōu)點是 ,不需廢水處理設(shè)備和污泥脫水設(shè)備等,因此干法除塵具有水耗低、無污水處理系統(tǒng)、電耗低、風(fēng)機運行穩(wěn)定、粉塵排放濃度低(為10mg/Nm3)等諸多優(yōu)點。

存在一些問題主要是:

1、干法除塵造價高、自動控制連鎖多,要求自動化程度高。

2、采用的機械設(shè)備多,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,故障率高,維修時間長。

3、由于蒸發(fā)冷卻使煤氣中含有較高的水分,易形成結(jié)露,影響極間距離和運行電壓,還影響輸灰系統(tǒng)設(shè)備運行壽命,為此對蒸發(fā)冷卻塔水量、水壓控制有嚴格要求。

4、蒸發(fā)冷卻器壁上結(jié)垢問題還沒有很好的解決。

5、泄爆頻繁,影響電除塵器內(nèi)部件的壽命和除塵效果。

6、除塵后煤氣溫度高,還必須采用專門的冷系統(tǒng)進行冷卻后才能進煤氣柜。

(三)近年出現(xiàn)的新工藝

1、塔文流程

塔文流程是德國Luugi.Bischoff公司開發(fā)的技術(shù)。工藝流程為:轉(zhuǎn)爐煙氣經(jīng)活動煙罩收集后,進入汽化冷卻系統(tǒng)冷卻,然后進入除塵塔(含RSW環(huán)縫清洗裝置),也就是將洗滌塔與環(huán)縫文氏管組合在一起成為高效除塵塔,再到脫水器脫水,然后通過誘因風(fēng)機進入切換系統(tǒng),或回收或放散。

該系統(tǒng)具有凈化效率高,系統(tǒng)阻力小、風(fēng)機能耗低、系統(tǒng)簡單等特點。但是也存在投資高、除塵水用水量偏大、塔文結(jié)構(gòu)復(fù)雜、檢修清理不便的問題。

2、高效噴霧洗滌塔加環(huán)縫文氏管的工藝流程(稱為新OG系統(tǒng))

國內(nèi)自行研制的一種新工藝,已經(jīng)用于近20座100噸以上轉(zhuǎn)爐,將干法除塵的一些技術(shù)移植到濕法除塵系統(tǒng),對濕法除塵的一些關(guān)鍵設(shè)備進行了突破性的改進,形成了新的濕法除塵工藝,工藝流程為煙氣通過汽化冷卻煙道冷卻之后,溫度由1450度左右,降至800度左右,然后經(jīng)過高溫非金屬膨脹節(jié)進入高效噴霧洗滌塔進行精除塵,再進入上行式環(huán)縫文氏管進行精除塵,然后進入漩流脫水器進行精脫水,然后通過管道進入風(fēng)機加壓,回收或者外排。

該流程具有以下特點:

工藝流程簡化;

與傳統(tǒng)的濕法工藝比較節(jié)省水量、降低阻力、降低電耗;

從根本上消除了除塵水排除時易裹帶煤氣的安全隱患;

降低了工人勞動強度;

降低了設(shè)備故障率,提高了風(fēng)機運行壽命。

3、高效噴霧洗滌塔加新型RD文氏管的流程

用新型RD文氏管取代4.3所述流程中的上行式環(huán)縫文氏管,其他不變,在保證排放效果的前提下,可以使成本進一步降低。

新型文氏管具有以下優(yōu)點:

(1)取消了原R-D文氏管雙側(cè)水箱、噴孔、氮氣捅針,使結(jié)構(gòu)更加簡單、制作成本更低。

(2)采用逆向霧化噴嘴,解決了原R-D文氏管噴孔堵塞、氮氣捅針故障率高、維修量大,職工勞動強度高的問題。

(3)解決了原R-D文氏管雙側(cè)外噴,噴入的水成柱狀,靠高速氣流沖擊二次霧化,導(dǎo)致阻力增大,并且水的霧化效果不好,凈化效率較低的問題。
 
(4)解決了原R-D文氏管部分噴水孔堵了之后,造成噴水不均勻,一部分煙氣不能與水接觸,影響凈化效果的問題。

(5)解決了原R-D文氏管雙側(cè)噴水一側(cè)在收縮段,一側(cè)在擴張段,收縮段一側(cè)噴水凈化效果好,擴張段一側(cè)噴水的凈化效果差的問題。提高了凈化效果排放濃度在50-80mg/m3。解決了風(fēng)機易積灰,影響使用壽命的問題

(6)解決了原R-D文氏管閥板易結(jié)垢卡死的問題。
 
(7)解決了原R-D文氏管閥板控制系統(tǒng)失靈后風(fēng)機喘震的問題及因為閥板控制失靈或誤操作關(guān)閉二文喉口導(dǎo)致的風(fēng)機入口管道抽癟的問題。

4、因為新型R-D文氏管直接噴入霧化水,提高了除塵水的利用率,可以節(jié)省除塵用水20%

新型R-D文氏管直接噴入霧化水,可以降低高速氣流沖擊水幕造成的阻力,降低阻力20%

新型R-D文氏管不用在非吹煉期自動清掃噴孔,所以不用氮氣做動力源,也簡化了自動控制系統(tǒng),使系統(tǒng)更簡單。新型文氏管應(yīng)用于轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng),提高煙氣的凈化效率,延長設(shè)備使用壽命,降低系統(tǒng)故障率,起到一定的節(jié)水節(jié)電作用,還節(jié)省了氮氣,降低了運行費用;并且制作費用低、節(jié)省了氮氣管道的投資費用;故障率低,降低了工人的勞動強度。在節(jié)能減排方面有著積極地作用。

綜上所述,新的轉(zhuǎn)爐濕法除塵工藝在很長的一段時間內(nèi)具有推廣應(yīng)用的前景,尤其是現(xiàn)在各鋼廠小型轉(zhuǎn)爐紛紛擴容,除塵系統(tǒng)能力明顯不足,一般均對系統(tǒng)進行徹底改造,投資大,工期長,并且污水處理也要做相應(yīng)改造。如果采用半干法除塵(新OG系統(tǒng)),阻力可降低3-5Kpa,可節(jié)水1/3,就可大大減少改造費用,也可降低改造工期,而不用增大風(fēng)機,也不用增加除塵水供水及污水處理系統(tǒng)的能力。這樣可以大大減少改造成本,縮短改造時間。

現(xiàn)在國家在節(jié)能減排和環(huán)境保護方面的工作力度不斷加大,我公司轉(zhuǎn)爐除塵的達標(biāo)排放是目前環(huán)保工作的重點,尤其是舊區(qū)的紅煙治理更是工作的難點。采用先進的“新OG”系統(tǒng),不僅能夠解決舊區(qū)轉(zhuǎn)爐除塵效果不好的現(xiàn)狀,而且由于其系統(tǒng)本身耗能少,運行成本低,維護簡單,因此可以考慮在新建的轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng)上加以應(yīng)用。

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