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煉油循環(huán)水系統(tǒng)的不停車清洗、預(yù)膜

更新時間:2009-09-15 14:21 來源: 作者: 閱讀:1982 網(wǎng)友評論0

廣石化煉油循環(huán)水系統(tǒng)共有2套裝置,即:一循、二循裝置。其中二循裝置擔(dān)負(fù)向蒸餾(二)、重催、重整、氣體分餾、烷基化等十幾套新區(qū)煉油裝置提供循環(huán)冷卻水的任務(wù),系統(tǒng)內(nèi)有水冷器過百臺,換熱器材質(zhì)多為碳鋼,極少數(shù)為不銹鋼。系統(tǒng)設(shè)計循環(huán)水量 14000 m3/h,系統(tǒng)容量7800 m3。

正常生產(chǎn)時,二循系統(tǒng)所采用的水穩(wěn)藥劑用的是“有機(jī)磷+鋅鹽”配方,pH值范圍為7.0~8.5。殺菌方案是日常投加液氯;并交替沖擊式投加氧化性和非氧化性殺生劑。

1 循環(huán)水系統(tǒng)存在問題

由于煉油裝置換熱器運行時間由原來的2a—修改為3a—修,以及摻煉含硫高、密度大腐蝕性中東原油的比例增大,自2001年1月以來,新區(qū)煉油裝置換熱器因腐蝕泄漏的頻次增多,二循系統(tǒng)受煉油裝置的換熱器泄漏等諸多因素的影響,致使水質(zhì)時好時壞,整個管網(wǎng)系統(tǒng)粘泥量較高,腐蝕速率增大,異養(yǎng)菌難以控制。為改善水質(zhì),對二循系統(tǒng)不得不增大排污量,進(jìn)而造成水穩(wěn)藥劑的流失,導(dǎo)致系統(tǒng)中的緩蝕阻垢劑和殺佳劑的濃度經(jīng)常達(dá)不到要求。從1月份開始,二循系統(tǒng)運行和監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)狀況較差,水質(zhì)開始惡化。主要表現(xiàn)在:


①全年濁度多數(shù)超標(biāo)(指標(biāo)為≤20 mg/L),最高達(dá)112.3 mg/L。


②循環(huán)水中總鐵的質(zhì)量濃度較高,最高達(dá)3.38 mg/L。


③二循系統(tǒng)異養(yǎng)菌經(jīng)常超標(biāo)(指標(biāo)為≤1.O×105個/mL),最高達(dá) 6.2 × 106個/mL。


④監(jiān)測掛片有較明顯的腐蝕傾向,掛片腐蝕速率最高達(dá)0.29 mm/a(指標(biāo)為≤0.01mm/a)。


⑤系統(tǒng)中存在大量的生物粘泥,8月份平均值高達(dá) 84.3 mL/m3

二循管網(wǎng)系統(tǒng)換熱器污垢組分分析見表1。

表 1 二循管網(wǎng)系統(tǒng)換熱器污垢組分分析 

分析項目 w
(550℃灼減)
w
(950℃灼減)
酸不溶物w
(SiO2
w
(Fe2O3)
w
(Al2O3)
w
(ZnO)
w
(CaO)
w
(MgO)
w
(P2O5)
平均 29.46 2.98 3.41 54.44 4.73 2.62 0.32 1.62 3.68
最大 87.75 5.07 7.05 73.87 12.09 11.89 3.63 6.21 5.89
最小 8.16 0.96 0.12 5.17 2.04 0.37 0 0.39 0.18
注:垢樣外觀為棕色

2002年3月份,我們利用煉油裝置大修時機(jī),對二循裝置進(jìn)行了檢修,并在二循管網(wǎng)系統(tǒng)采用不停車化學(xué)清洗、預(yù)膜方案[1]等,故不能對循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行常規(guī)的清洗預(yù)膜。

2 化學(xué)清洗

化學(xué)清洗過程由清洗剝離、酸洗兩過程組成,由于二循管網(wǎng)系統(tǒng)換熱器管束內(nèi)壁除積累較多的粘泥外,內(nèi)層仍沉積有較多的鐵銹及殘垢,只有先將管壁淺層的粘泥剝離后,再經(jīng)酸洗,才能較徹底地將管壁上的鐵銹及殘垢除去。

2.1 粘泥剝離

清洗劑中的主要成分:有機(jī)磷、聚磷、表面活性劑、高效清洗緩蝕劑、整合除銹劑等。因二循管網(wǎng)系統(tǒng)換熱器油品泄漏頻繁,清洗時,我們先投加了適量的除油劑 CQ-103及消泡劑CQ-110,投加量分別為 100 mg/L,80 mg/L,運行48 h,濁度平均升高200%,邊換水邊補(bǔ)水使?jié)岫冉抵?10 mg/L以下,再進(jìn)行粘泥剝離,先投加雙烷基季胺,然后投加消泡劑CQ-110,投加量分別為 100 mg/L,50 mg/L,運行48 h,濁度平均升高 124%,換水降低濁度至 10 mg/L以下。

2.2 酸洗

酸洗過程投加六偏磷酸鈉,HEDP,JH970(磺化共聚物)藥劑,投加量分別為 100 mg/L,50mg/L,30 mg/L,并投加適量濃硫酸(98%)以調(diào)節(jié)酸洗過程的pH值。

2·2.l pH值變化

酸洗過程歷時50 h,pH值控制為 3-4,以利于化學(xué)清洗劑充分發(fā)揮作用。硫酸的投加視pH值情況調(diào)節(jié)。酸洗pH值控制效果見表2。酸洗后,對系統(tǒng)進(jìn)行置換,濁度降至 10 mg/L以下,pH值升至7.0以上。

表2 酸洗過程pH值變化

清洗歷時/h pH值 清洗歷時/h pH值
0 5.8 28 4.3
4 3.2 32 4.8
8 3.3 36 5.0
12 3.6 47.75 5.9
23.75 4.2 49 5.9
25 4.2    

2.2.2 濁度變化

酸洗過程濁度變化見表3。

表 3 酸洗過程濁度變化

清洗歷時/h ρ(濁度)/(mg·L-1) 清洗歷時/h ρ(濁度)/(mg·L-1)
0 7.5 25 22.5
1 8.5 28 23.3
4 7.2 32 36.2
8 10.4 36 43.2
10 15.6 48 69.3
22.75 24.9  

由表3可見,8h后,酸洗明顯開始發(fā)揮作用,池水濁度從第8小時的 10.4 mg/L上升到第48小時的69.3 mg/L。說明系統(tǒng)較“臟”,粘附在系統(tǒng)中的大量粘泥、腐蝕產(chǎn)物被剝離、清洗效果明顯。

2.2.3 總鐵變化

酸洗過程總鐵變化見表4。

清洗歷時/h 總鐵ρ(Fe)/(mg·L-1 清洗歷時/h 總鐵ρ(Fe)/(mg·L-1
0 0.48 27 7.89
6.5 3.27 48 8.61
10.5 5.92 50 7.6
24 6.35 60 7.05

表4 酸洗過程總鐵變化

由表4可見,酸洗過程中,總鐵從酸洗前的0.48 mg/L上升到第48小時的 8.61 mg/L。說明系統(tǒng)有較多的腐蝕產(chǎn)物,清洗劑中的除銹螫合劑充分發(fā)揮了除銹作用。

3 預(yù)膜

本次化學(xué)清洗結(jié)束后的預(yù)膜是在熱負(fù)荷下進(jìn)行。預(yù)膜過程所投加的藥劑及濃度見表5。

表5 預(yù)膜過程藥劑濃度 mg·L-1

藥劑

六偏磷酸鈉

WP-4Z預(yù)膜劑 ZnSO4·7H2O CaCl2
質(zhì)量濃度 100±10 10~12 20±2 50±5

預(yù)膜過程投加藥劑時,先投加氯化鈣,系統(tǒng)運行l(wèi)h后,再投加六偏磷酸鈉和WP-4Z預(yù)膜劑,最后投加硫酸鋅,過程中投加工業(yè)硫酸,調(diào)節(jié)PH值在6.0-7.0之間;每sh分析一次六偏磷酸鈉及Zn2+濃度,若小于指標(biāo),則適量補(bǔ)加,預(yù)膜全過程時間為48 h。預(yù)膜過程應(yīng)進(jìn)行以下控制。

3.1 濁度控制

預(yù)膜過程濁度變化見表6。

表6 預(yù)膜過程濁度變化

預(yù)膜歷時/h ρ(濁度)/(mg·L-1 預(yù)膜歷時/h ρ(濁度)/(mg·L-1
24 10.4 33 18.6
29 13.8 37 18.6

預(yù)膜過程中,因蒸餾二裝置檢修要求工期太短,換熱器檢修質(zhì)量較差,剛好在二循系統(tǒng)酸洗過程結(jié)束后換熱器發(fā)生了泄漏,因此預(yù)膜過程循環(huán)水的濁度過高。M循系統(tǒng)此次預(yù)膜前的濁度達(dá)10.4mg/L,整個預(yù)膜過程中,循環(huán)水的平均濁度亦達(dá)17.lmg/L,在監(jiān)測掛片邊緣有許多斑點產(chǎn)生。以后系統(tǒng)的預(yù)膜期應(yīng)盡可能錯開換熱器的泄漏期,并要加強(qiáng)旁濾池的反洗操作,將循環(huán)水的濁度控制在10 mg/L以內(nèi)。

3.2 pH值控制

預(yù)膜過程pH值變化見表7。

表7 預(yù)膜過程pH值變化

預(yù)膜歷時/h pH值 預(yù)膜歷時/h pH值
2.5 7.0 29 7.2
5 7.4 33 7.0
9 7.5 37 7.0
13 7.3 48 7.2
24 7.3  

預(yù)膜過程中,由于酸罐操作故障,而且預(yù)膜過程硫酸的備料也略嫌不足。導(dǎo)致叫值控制不理想。

循環(huán)水的pH值在預(yù)膜過程中對預(yù)膜效果具有較大的影響,見表8。

表8 不同pH值預(yù)膜水質(zhì)中掛片腐蝕率與外觀

pH值 水溫 腐蝕率/(mm·a-1 掛片外觀
5.0 常溫 0.174 色暈不明顯,試片清潔
6.0 常溫 0.119 色暈清晰,試片清潔
7.0 常溫 0.105 色暈較明顯,有沉積物

此次在預(yù)膜過程中pH值一直在7.0-7.5之間,偏高。因為在二循環(huán)裝置預(yù)膜時,新區(qū)多套裝置如氣分、蒸餾、重催等已投人生產(chǎn),循環(huán)水回水溫度已達(dá)30℃以上,預(yù)膜劑中聚磷酸鹽占有一定的比例,較高的pH值,使聚磷酸鹽水解率提高,預(yù)膜水中的PO43-含量升高,易形成磷酸鈣垢沉淀于金屬表面,影響膜的致密性和膜與金屬表面的結(jié)合力,從本次預(yù)膜掛片上有少量沉積物來看,pH值控制偏高對預(yù)膜效果存在一定影響[2]。上表列出了不同pH值預(yù)膜水質(zhì)對掛片腐蝕率的影響情況。

3.3 Ca2+濃度控制

根據(jù)預(yù)膜的機(jī)理,預(yù)膜劑易與水中的Ca2+。Mg2+等二價金屬離子發(fā)生絡(luò)合反應(yīng),形成沉積物覆蓋在金屬表面而抑制腐蝕[3]。因而在預(yù)膜過程中,應(yīng)定時監(jiān)測Ca2+濃度變化,并作為判斷預(yù)膜終點的一項分析指標(biāo)。有資料表明,當(dāng)預(yù)膜水中Ca2+的質(zhì)量濃度低于 50 mg/L時,預(yù)膜時難以生成密實的保護(hù)膜;當(dāng)大于50 mg/L時,開始出現(xiàn)沉積物,因而預(yù)膜時水中Ca2+的質(zhì)量濃度應(yīng)維持在 50~100 mg/L為宜[4]。二循系統(tǒng)本次預(yù)膜,Ca2+濃度只是在投加無水氯化鈣后lh進(jìn)行了分析,此后,沒有再進(jìn)行Ca2+濃度的控制,也沒再監(jiān)測Ca2+濃度變化,這一點,值得我們認(rèn)真思考、總結(jié)。

3.4 預(yù)膜效果評價

預(yù)膜后,試片表面光滑無銹蝕,成膜均勻、致密,掛廣仁出現(xiàn)明顯的淺藍(lán)色色暈,用硫酸銅法檢驗試片預(yù)膜效果:時間為2分36秒,效果理想。說明預(yù)膜過程中叫值、濁度偏高對預(yù)膜總體效果影響不大。

4 結(jié)語

本次煉油二循系統(tǒng)實施不停車化學(xué)清洗、預(yù)膜工作,效果較好,有效地保證了煉油裝置的正常生產(chǎn)。

參考文獻(xiàn):

[1]周本省 工業(yè)水處理技術(shù) [M] 北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1997

[2]王良均,吳孟周 石油化工企業(yè)用水及管理[M] 北京:烴加工出版社,1990

[3]鄭能靖 石化工業(yè)冷卻水處理技術(shù)[M] 安慶:安徽省安慶師范學(xué)院,1995

[4]金熙,項成林 工業(yè)水處理技術(shù)問答及常用數(shù)據(jù)[M] 北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1989

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