航天空氣動(dòng)力技術(shù)研究院氣動(dòng)脫硫技術(shù)與設(shè)備簡(jiǎn)介
一、簡(jiǎn)介
氣動(dòng)脫硫技術(shù)是中國(guó)航天空氣動(dòng)力技術(shù)研究院發(fā)揮航天高新技術(shù)優(yōu)勢(shì),運(yùn)用流動(dòng)剪切、紊流摻混傳質(zhì)物化原理和風(fēng)洞設(shè)計(jì)方法研制出的,針對(duì)各種鍋爐的煙氣脫硫和工業(yè)裝置尾氣治理的,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)(發(fā)明專利、實(shí)用新型專利)的創(chuàng)新技術(shù)?蛇x擇石灰(石)—石膏法,也可選用鈉法、氨法、鎂法、雙堿法和海水脫硫等其它工藝。
二、技術(shù)原理:
煙氣從氣動(dòng)脫硫單元下方進(jìn)入,在旋流器的作用下,形成具有一定速度的向上的旋轉(zhuǎn)氣流,將單元上端注入的吸收液托住反復(fù)旋切,在旋流器的上部保持一段動(dòng)態(tài)穩(wěn)定的液粒懸浮層,液相和氣相的聚散組合隨機(jī)、隨時(shí)發(fā)生,大大地降低了氣膜和液膜的厚度,增加了反應(yīng)物的活性,增強(qiáng)了摻混,提高了傳質(zhì)效率,達(dá)到有害氣體吸收、粉塵捕集的目的。
三、技術(shù)特點(diǎn):
3.1節(jié)能
氣動(dòng)脫硫技術(shù)屬于濕法脫硫技術(shù),其漿液制備和石膏處理分系統(tǒng)與其他技術(shù)并無差異;在脫硫塔的設(shè)計(jì)中卻有較大的區(qū)別,由于氣液的摻混較強(qiáng),所以液氣比低而脫硫率高,循環(huán)泵節(jié)能效果顯著。
3.2 技術(shù)原理先進(jìn)
3.2.1 除塵性能
氣動(dòng)脫硫技術(shù)是氣相和液相兩項(xiàng)分散的技術(shù),煙氣在旋流器的作用下,形成具有較高速度的向上的旋轉(zhuǎn)氣流,將單元上端注入的吸收液托住反復(fù)旋切,在旋流器的上部保持一段動(dòng)態(tài)穩(wěn)定的液粒懸浮層,液相和氣相的聚散組合隨機(jī)、隨時(shí)發(fā)生。所以在液氣比相對(duì)較低的條件下,可以取得較高的脫硫率和極高的除塵率。真正做到了節(jié)能高效。一般噴淋脫硫技術(shù)均為液相分離技術(shù),在液相粒徑和除霧器的設(shè)計(jì)要求下,氣相的流速受到限制,所以在經(jīng)濟(jì)的液氣比的設(shè)計(jì)條件下,噴淋法的除塵率較低,理論上可達(dá)到70%,實(shí)際只能達(dá)到50%,未能被液相在摻混區(qū)捕集的粉塵被下游設(shè)備所捕集,造成除霧器和換熱器的除塵負(fù)荷加大,頻繁的沖洗會(huì)影響系統(tǒng)的水平衡,粉塵的在除霧器和換熱器的堵塞可直接導(dǎo)致系統(tǒng)停運(yùn)。所以引進(jìn)技術(shù)諸多的停塔條件中有一條就是“粉塵濃度小于200mg/Nm3”,后放寬到300mg/Nm3,但仍然不能適應(yīng)我國(guó)煙氣含塵濃度高的工況,煙氣的高粉塵濃度依然是很多系統(tǒng)不能長(zhǎng)周期運(yùn)行的關(guān)鍵。由于氣動(dòng)脫硫技術(shù)的摻混強(qiáng)度高,對(duì)于超細(xì)粉塵的脫出率也較高,根據(jù)燕化研究院的研究,對(duì)pm10和pm2.5的脫除率可達(dá)75%,即在氣相和液相在摻混段中,液相就將氣相中的SO2和90%以上的粉塵捕集到液相中,帶入到漿液池里,大大地降低了下游設(shè)備的除塵負(fù)荷,因而水平衡掌握較容易,系統(tǒng)可長(zhǎng)周期運(yùn)行,燕化三電站的脫硫系統(tǒng)達(dá)到了與鍋爐同步檢修的水平。
高除塵率是氣動(dòng)脫硫技術(shù)的最大的技術(shù)特點(diǎn),是氣動(dòng)脫硫系統(tǒng)取得長(zhǎng)周期運(yùn)行的關(guān)鍵技術(shù)之一。電站燃煤含塵率高,電除塵器效率不穩(wěn)定,排放煙氣含塵濃度高是我國(guó)的國(guó)情,引進(jìn)技術(shù)至今尚不能完全適應(yīng),而氣動(dòng)脫硫技術(shù)正是在這種工況環(huán)境中脫穎而出的。
3.2.2 較低的液氣比
由于氣動(dòng)脫硫技術(shù)的摻混強(qiáng)度大,所以可以以較小的液氣比取得較高的脫硫率。一下舉兩例說明:
例一:燕山石化一電站2×310噸CFB鍋爐煙氣脫硫工程采用我院氣動(dòng)脫硫技術(shù)脫硫劑為石灰石,液氣比為6,工程于2007年5月建成并投運(yùn)。CFB鍋爐燃料主要是90%的石油焦和10%的煤,爐內(nèi)脫硫率90%,煙氣SO2濃度1500mg/Nm3。鍋爐與脫硫系統(tǒng)同步建設(shè),脫硫系統(tǒng)很快完成調(diào)試,在鍋爐的調(diào)試中,在100%燃石油焦時(shí),由于爐溫較低,石灰石分解較少,爐內(nèi)脫硫率下降,煙氣排放SO2濃度達(dá)到5000mg/Nm3,此時(shí)如保證石灰石的供應(yīng),則脫硫后煙氣排放SO2濃度達(dá)到400mg/Nm3,脫硫率達(dá)到85%。
例二:華能北方聯(lián)合電力海勃灣電廠2×200MW機(jī)組脫硫工程,采用我院氣動(dòng)脫硫技術(shù)脫硫劑為石灰石,液氣比為9,設(shè)計(jì)煙氣SO2濃度3500mg/Nm3。在實(shí)際運(yùn)行中煙氣排放SO2濃度達(dá)到5000mg/Nm3,脫硫后煙氣排放SO2濃度小于到100mg/Nm3,脫硫率大于99%。
對(duì)于噴淋法,當(dāng)煙氣SO2濃度3500mg/Nm3時(shí),設(shè)計(jì)液氣比均大于22,氣動(dòng)脫硫技術(shù)僅在6~9即可,其優(yōu)勢(shì)可見。
3.3 脫硫塔放大效應(yīng)小,系統(tǒng)結(jié)合工況設(shè)計(jì)靈活
氣動(dòng)脫硫塔是氣動(dòng)脫硫單元的并聯(lián)組合塔,這種結(jié)構(gòu)使氣動(dòng)脫硫塔成為具有填料塔性質(zhì)的脫硫塔,其開孔率為脫硫塔截面積的30~45%。這種結(jié)構(gòu)和降溫、布漿層相配合,可有效的適應(yīng)煙氣量和煙氣溫度的波動(dòng),這種抗波動(dòng)的范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于空塔技術(shù)。
氣動(dòng)脫硫技術(shù)是逐步發(fā)展起來的成熟技術(shù),所完成的工程的處理煙氣量從2~200萬Nm3/h,均未出現(xiàn)因處理煙氣量的增加而造成脫硫塔脫硫率下降或系統(tǒng)阻力增加的問題。所以氣動(dòng)塔的放大性能優(yōu)于空塔。氣動(dòng)脫硫塔可以做到煙氣處理量無限制連續(xù)放大。
四、氣動(dòng)塔的結(jié)構(gòu)特征:
氣動(dòng)脫硫塔是氣動(dòng)脫硫單元的并聯(lián)組合塔,氣動(dòng)脫硫單元并聯(lián)組合結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)部件是將直徑相同或不同的氣動(dòng)脫硫單元有序地并聯(lián)排列在同一個(gè)平面上,構(gòu)成處理不同的煙氣量的結(jié)構(gòu)部件;該部件的安裝位置處于脫硫塔的中部,煙氣和脫硫劑的流向同氣動(dòng)脫硫單元,即向上運(yùn)動(dòng)的煙氣和向下流動(dòng)的脫硫劑必須流經(jīng)的部件上的氣動(dòng)脫硫單元而流向各自的下游區(qū)域;組合所需要?dú)鈩?dòng)脫硫單元的個(gè)數(shù)和氣動(dòng)脫硫單元的直徑根據(jù)所需處理的煙氣量的多少、脫硫效率和阻力確定;這種有序的并聯(lián)排列可以組成方形、長(zhǎng)方形、圓形和橢圓形的氣動(dòng)脫硫單元并聯(lián)組合結(jié)構(gòu)部件,具體形狀由工況條件決定。
這種結(jié)構(gòu)的目的是通過空氣動(dòng)力學(xué)、流體力學(xué)技術(shù)和優(yōu)化設(shè)計(jì)方法,將氣液的高速、高強(qiáng)度摻混和氣液的充分分離有機(jī)地組合在一個(gè)塔體之內(nèi)。
五、技術(shù)指標(biāo):
脫硫率: >95%;
除塵率:>90%;
液氣比: < 6;
脫硫塔阻力: <1400Pa ;
運(yùn)行率:>98%;
六、工程業(yè)績(jī)(用于電力機(jī)組部分)
表3:完成工程:
表4:在建工程
6.1 已運(yùn)行工程案例
6.1.1 燕山石化三電站1×220噸水煤漿鍋爐脫硫工程
工程簡(jiǎn)介:一爐一塔工程,改造原引風(fēng)機(jī),設(shè)管式換熱器,不設(shè)脫硫增壓風(fēng)機(jī),生成石膏。
設(shè)計(jì)參數(shù):煙氣量:32萬Nm3/h;入口SO2濃度:1500mg/Nm3;入口粉塵濃度:450 mg/Nm3;出口SO2濃度:65mg/Nm3;出口粉塵濃度:30 mg/Nm3;脫硫劑:生石灰粒料;鈣硫比:1:1.03;液氣比:2×1(兩級(jí),各為1);循環(huán)泵數(shù)量:2臺(tái)(單臺(tái)75千瓦);運(yùn)行PH值:小于6;
2003年7月運(yùn)行至今。
北京市環(huán)保監(jiān)測(cè)中心檢測(cè)結(jié)果:出口SO2濃度:45mg/Nm3;出口粉塵濃度:20 mg/Nm3;
6.1.2燕山石化一電站2×310噸CFB鍋爐脫硫工程
工程簡(jiǎn)介:一爐一塔工程;設(shè)管式換熱器;原設(shè)計(jì)有脫硫增壓風(fēng)機(jī),因鍋爐引風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)余量較大,故于2007年12月20日拆除脫硫風(fēng)機(jī),由鍋爐引風(fēng)機(jī)推動(dòng)脫硫系統(tǒng);生成石膏。
設(shè)計(jì)參數(shù):?jiǎn)嗡䶮煔饬浚?0萬Nm3/h;入口SO2濃度:1500mg/Nm3;入口粉塵濃度:50 mg/Nm3;出口SO2濃度:100mg/Nm3;出口粉塵濃度:30 mg/Nm3;脫硫劑:石灰石粉料;鈣硫比:1:1.03;液氣比:2×3(兩級(jí),各為3);單塔循環(huán)泵數(shù)量:2臺(tái);運(yùn)行PH值:5.3~5.5;
2007年5月運(yùn)行至今。
出口SO2濃度:<100mg/Nm3;出口粉塵濃度:<20 mg/Nm3;
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