高爐煤氣凈化系統(tǒng)新技術(shù)研究與應(yīng)用
1 問題的提出
濟南鋼鐵集團總公司第二煉鐵廠(簡稱濟鋼第二煉鐵廠)原2座高爐煤氣凈化系統(tǒng),分別采用串聯(lián)文氏管電除塵濕法除塵工藝,煤氣處理能力按120m3高爐,利用系數(shù)1.6t/m3d,單爐煤氣發(fā)生量按2.2×104m3/h設(shè)計。
原煤氣凈化系統(tǒng)除塵效率低且沒有高效精細脫水裝置,造成凈煤氣含水量高達80g/m3,含塵量大于80mg/m3。隨著生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高,高爐利用系數(shù)已超過3.5t/m3.d,單爐煤氣發(fā)生量已達3×104m3/h以上,煤氣凈化綜合質(zhì)量進一步劣化,凈煤氣含水量大于100g/m3,含塵量為100~150mg/m3。給煤氣用戶帶來的主要危害是:熱風爐格子磚渣化速度快,渣化程度嚴重,壽命低,煤氣理論燃燒溫度低,熱風爐送風溫度低。為提高煤氣凈化綜合質(zhì)量,提高熱風爐送風溫度,對原煤氣凈化系統(tǒng)進行改造,研制出了新的煤氣凈化系統(tǒng)。
2 新系統(tǒng)的研制
2.1設(shè)計原理
高爐荒煤氣經(jīng)重力除塵器粗除塵后(含塵量在6~8g/m3),進入文氏管清洗降溫,再進入花環(huán)脫水器進行半精細脫水除塵,主要脫去煤氣中直徑大于0.1mm含塵水滴,然后進入絲網(wǎng)脫水器進行精細脫水除塵,脫去煤氣中直徑為0.1mm及小于該尺寸的含塵水滴,確保煤氣含塵量小于15mg/m3,機械水含量小于5g/m3。
2.2設(shè)計要求
對煤氣管網(wǎng)進行改造,降低煤氣流速;系統(tǒng)控制自動化;多余煤氣不外排,架設(shè)管網(wǎng)供中型軋鋼廠加熱爐使用;煤氣洗滌水循環(huán)使用,不外排;系統(tǒng)計量設(shè)施完善,準確可靠;系統(tǒng)安全、環(huán)保,工業(yè)衛(wèi)生按國家規(guī)范要求設(shè)計、施工。
2.3工藝技術(shù)參數(shù)的確定
高爐爐頂煤氣壓力為0.03~0.05MPa;文氏管入口煤氣溫度正常時250~300℃,事故時500℃;煤氣處理量(2.5~4.0)×104m3/h;文氏管入口含塵量6~10g/m3;系統(tǒng)循環(huán)水量170m3/h;凈煤氣含塵量當爐頂煤氣壓力大于0.03MPa時,不大于10mg/m3,當爐頂煤氣壓力不大于0.03MPa時,不大于15mg/m3;凈煤氣機械水含量不大于5g/m3。
2.4關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用
2.4.1可調(diào)喉口文氏管可調(diào)喉口的“RD”翻板,由1臺防爆電機驅(qū)動,通過角度發(fā)生器顯示翻板角度,可在操作室內(nèi)遙控操作,可調(diào)喉口除塵效率高低決定于“RD”翻板調(diào)節(jié)角度及喉口處噴水量。
當具有一定壓力的荒煤氣由重力除塵器粗除塵后,進入可調(diào)喉口清洗、降溫,喉口“RD”翻板截面形狀為橢圓形。根據(jù)流體力學(xué)計算,翻板角度在30~70°范圍內(nèi),開度與過流面積基本為線性關(guān)系,此時喉口調(diào)節(jié)作用最明顯,稱為有效調(diào)節(jié)區(qū)。根據(jù)計算,在有效調(diào)節(jié)區(qū)內(nèi)控制喉口煤氣阻力在16.8~21.0kPa,可使煤氣含塵量小于15mg/m3。在生產(chǎn)中通過取樣分析和對操作數(shù)據(jù)的統(tǒng)計結(jié)果表明,計算值與實際效果吻合。
喉口處噴水量是影響凈化質(zhì)量的另一個重要因素。根據(jù)計算,當喉口水氣比為1.6L/m3時,煤氣除塵達最佳效果。此時喉口處煤氣阻力△P為21.1kPa,煤氣流速V為100m/s。在生產(chǎn)操作中應(yīng)根據(jù)煤氣流量變化,調(diào)節(jié)喉口噴水量,使煤氣凈化達到最佳效果。生產(chǎn)中的試驗表明,當煤氣發(fā)生量在(3.0~3.7)×104m3/h,調(diào)節(jié)喉口噴水量在50~60m3/h,對煤氣取樣分析,含塵量小于8mg/m3,與理論計算值吻合。
2.4.2花環(huán)脫水器花環(huán)脫水器是半精細脫水除塵設(shè)備,主要脫去煤氣中大于0.1mm的含塵水滴。工作原理是在設(shè)備內(nèi)填充厚1000mm、直徑為100mm的鋁合金花環(huán)狀填料層,當煤氣由下至上經(jīng)過填料層時,將煤氣中大于0.1mm含塵水滴脫除。
主要設(shè)計參數(shù)為:煤氣處理量(3.5~4.0)×104m3/h;煤氣溫度30~50℃;工作壓力10~50kPa;花環(huán)填料層阻力損失小于2kPa。
為防止花環(huán)堵塞而造成煤氣阻損增大,設(shè)計了反沖裝置:一般每8h沖洗2次,每次沖洗時間10~15mim;ōh(huán)阻力損失達到2kPa時,連續(xù)沖洗2次,每次10~15mim,同樣取得較好效果。
2.4.3絲網(wǎng)脫水器主要設(shè)計參數(shù)為:處理煤氣量(3.5~4.0)×104m3/h;入口煤氣溫度30~50℃;工作壓力10~20kPa;填料層厚度花環(huán)500mm,絲網(wǎng)100mm;填料層阻損小于2kPa。
絲網(wǎng)脫水器的絲網(wǎng)用直徑為0.25~0.27mm的不銹鋼絲,編織成網(wǎng)且制成波形,成型后具有一定通道,水滴碰撞絲網(wǎng)后,在通道形成水流而流出絲網(wǎng)。絲網(wǎng)擺放方式非常嚴格,它決定絲網(wǎng)脫水效率高低。擺放不當,絲網(wǎng)的水滴形不成水流,而被煤氣帶走。在安裝絲網(wǎng)時,尤其要注意。絲網(wǎng)脫水器工作時,煤氣由下經(jīng)過花環(huán)、絲網(wǎng)填料層后,向上流動,進入凈煤氣總管。
為防止絲網(wǎng)堵塞,應(yīng)定期對絲網(wǎng)進行反沖,一般每8h連續(xù)沖洗2次,每次10~15min。當絲網(wǎng)脫水器阻損達到2kPa時,連續(xù)沖洗2次,每次10~15min,同樣取得較好效果。
絲網(wǎng)脫水器是精細脫水除塵設(shè)備,只能安裝在填料脫水器后使用,必須先把煤氣在清洗中帶出來的大量水分脫掉,絲網(wǎng)脫水器再脫去不大于0.1mm的含塵水滴,脫水效益可達99.9%,但脫去機械水滴的總重量不能超過114g/m3。
2.4.4絲網(wǎng)脫水器能除去最小水滴的計算
脫水效率η可按下式計算:
η=1-(1-ηT)s(1)
式中ηT——目標靶效率;
s——撞擊次數(shù)[1>。
絲網(wǎng)編織成型后厚100mm,用英國32號標準鋼絲織成。100mm厚成型絲網(wǎng)密度為192kg/m3,空隙率97.6%,絲徑0.27mm;1m長絲網(wǎng)的體積為5.72×10-8m3;1m3絲網(wǎng)中的絲長419580.4m,絲網(wǎng)投影面積113m2。
根據(jù)以上數(shù)據(jù)和撞擊理論[1>求出s為11,代入公式(1)中,可得ηT為46.6%。
根據(jù)設(shè)計參數(shù)查圖得知:
D.g/V.f=1.5(2)
式中D——障礙物直徑(絲網(wǎng)絲徑0.27mm),m;
g——重力加速度,m/s2;
V——氣體流速,m/s,設(shè)計參數(shù)V不大于4.8m/s;
f——水滴自由落體速度,m/s[1>。
對于厚100mm、絲徑為0.27mm的成型絲網(wǎng)水滴自由降落速度由式(2)得知f為0.0003675m/s。
根據(jù)斯托克斯定律:
f=6πηrV(3)
則r為4.0×10-3mm,而D為2r,即D為8.0×10-3mm。
因此絲網(wǎng)脫水器能脫去直徑不小于8.×10-3mm的含塵水滴。
3 使用效果
新系統(tǒng)共用3套設(shè)備取代原系統(tǒng)定徑文氏管、彎頭脫水器、可調(diào)文氏管、旋風脫水器、電除塵、重力灰泥捕集器6套設(shè)備。煤氣凈化能力比過去提高82%,具有投資小、能力大、占地面積小等顯著特點。
在系統(tǒng)中文氏管“RD”翻板角度和洗滌水可根據(jù)煤氣發(fā)生量自動調(diào)節(jié),凈化質(zhì)量不受煤氣發(fā)生量變化的影響,凈化效果時刻處于高效狀態(tài)。花環(huán)和絲網(wǎng)脫水器是填料脫水器,脫水效率不受煤氣發(fā)生量變化影響。煤氣凈化綜合質(zhì)量高,可滿足各類高爐煤氣用戶需求。
該系統(tǒng)自1999年4月投運至今,生產(chǎn)崗位檢測報告統(tǒng)計表明,凈煤氣最高含塵量小于10mg/m3,含水量小于2.8g/m3。熱風爐送風溫度提高90℃以上,高爐增產(chǎn)節(jié)焦效果顯著,且熱風爐格子磚渣化速度顯著下降,可有效延長熱風爐使用壽命,長壽效益顯著。此外,在安全、環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生、自動化控制等經(jīng)濟技術(shù)指標達到和超過預(yù)期設(shè)計要求。
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