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化肥行業(yè)傳統(tǒng)濕法脫硫工藝的改進(jìn)和提高

更新時(shí)間:2008-09-08 17:37 來(lái)源: 作者: 閱讀:1714 網(wǎng)友評(píng)論0

原平化工公司為年產(chǎn)合成氨80kt、甲醇80kt,F(xiàn)有兩套系統(tǒng):1#系統(tǒng)為合成氨系統(tǒng)負(fù)荷為40000m3/h,2#系統(tǒng)為甲醇系統(tǒng)負(fù)荷為12000m3/h,脫硫采用常壓濕式氧化法脫硫。近幾年隨著原料的漲價(jià),企業(yè)為了生存發(fā)展,不得不采用高硫煤制氣、脫硫入口原料氣中的H2S含量一般為2800~3200mg/m3,有時(shí)高達(dá)3500mg/m3甚至更高。為保證脫硫工藝穩(wěn)定,對(duì)脫硫的工藝及設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)和提高。

1. 脫硫?yàn)殍嗄z法脫硫

2005年6月份改用888催化脫硫,運(yùn)行比較穩(wěn)定。由于原料煤的變化和氣溫變化,即季節(jié)轉(zhuǎn)換時(shí)脫硫運(yùn)行不穩(wěn),在每年4月份和11月份氣溫變化時(shí),尤其明顯。根據(jù)脫硫催化劑的實(shí)際運(yùn)用中的優(yōu)點(diǎn)進(jìn)行了對(duì)脫硫工藝改進(jìn)。栲膠與釩優(yōu)點(diǎn)是適宜溫度低30℃左右時(shí),工藝也基本正常;而888脫硫催化劑優(yōu)點(diǎn)是溫度高在45~50℃也能運(yùn)行穩(wěn)定。根據(jù)這兩種催化劑的優(yōu)點(diǎn),在夏季4~11月,單獨(dú)用888催化劑,在11月~4月,用以栲膠釩為主,888為輔復(fù)合催化技術(shù)。通過(guò)1年的試驗(yàn)運(yùn)行效果很好。

脫硫運(yùn)行比較穩(wěn)定,基本避免了在每年4月,11月氣溫度變化時(shí),脫硫運(yùn)行不穩(wěn)的問(wèn)題。夏季采用888、冬季以栲膠釩為主,888為輔復(fù)合催化保證工藝運(yùn)行穩(wěn)定。消耗量:夏季888催化劑6 kg/d,栲膠50g/d;冬季栲膠150kg/d,V2O59kg/d,888催化劑1kg/d:總堿度一般為0.4~0.5N之間。

2. 脫硫增加1臺(tái)再生槽

原有2臺(tái)再生槽,為保證貧液質(zhì)量,加強(qiáng)對(duì)再生槽的管理。通過(guò)實(shí)際運(yùn)行,單臺(tái)再生槽每隔單月就得停運(yùn)處理1次。主要是噴射器喉管內(nèi)壁粘附一些雜物,使喉管變細(xì),富液反噴,造成吸入空氣量減少;其次是再生槽內(nèi)氣液分布花板孔被堵,造成再生槽內(nèi)氣液分布不均,液面上浮選出的硫泡沫層不穩(wěn),溢流不暢,貧液質(zhì)量下降懸浮硫高。處理1臺(tái)再生槽時(shí),被迫減循環(huán)量,為保證后工序工藝不得不減量生產(chǎn)。為解決這一問(wèn)題,2006年初,新建了1臺(tái)再生槽,2臺(tái)使用、1臺(tái)備用,從2006年使用效果看,徹底解決了上述問(wèn)題,為公司帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

3. 脫硫塔增加副線

2005年曾有一段時(shí)間脫硫進(jìn)口H2S低,出口也低,為保證全低變工藝運(yùn)行。在每臺(tái)脫硫塔中部增加副線,1#系統(tǒng)增加一條ф400mm副線,2#系統(tǒng)增加一條ф300mm副線。增加副線可以根據(jù)原料氣中H2S含量高低,通過(guò)調(diào)節(jié)副線穩(wěn)定脫硫出口硫,保證全低變工藝穩(wěn)定運(yùn)行。避免了已經(jīng)因出口硫低時(shí),減少循環(huán)量來(lái)提硫,造成脫硫塔堵塔被迫停車處理的問(wèn)題。因?yàn)樵诿摿蛩䞍?nèi)氣液固共存,如果采用減少循環(huán)量來(lái)提硫,很可能帶來(lái)堵塔的危險(xiǎn),減小循環(huán)量,減小了塔內(nèi)噴淋密度對(duì)析出的單質(zhì)硫沖刷能力減弱,使單質(zhì)硫在填料中易積存,造成脫硫塔阻力增加,被迫停車扒塔。所以一般在實(shí)際運(yùn)行中1#系統(tǒng)脫硫塔的噴淋密度≥38m3/m2·h、2#系統(tǒng)脫硫塔的噴淋密度≥20m3/m2·h。通過(guò)以上改造后,脫硫塔運(yùn)行平穩(wěn),阻力降一般為:1#系統(tǒng)300—320mmH2O,2#系統(tǒng)20~30mmH2O。

脫硫經(jīng)過(guò)改進(jìn)以后,工藝運(yùn)行基本穩(wěn)定,可以滿足現(xiàn)行工藝的要求,但還存在的問(wèn)題,還有待于我們繼續(xù)探討研究,進(jìn)一步解決,使工藝逐步趨于完善。

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