膜分離技術(shù)在印染廢水回用處理中的應(yīng)用
更新時(shí)間:2007-10-26 10:10
來(lái)源:
作者:
閱讀:2075
紡織行業(yè)中印染廢水量多且難處理,在水資源嚴(yán)重缺乏及國(guó)民環(huán)保意識(shí)日益加強(qiáng)的今天,若能將這些廢水處理好并回收利用,則不僅減少了水的消耗量,增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)也增加了社會(huì)效益。膜分離技術(shù)具有選擇性好,生產(chǎn)效率高,且有很強(qiáng)的熱穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性和機(jī)械穩(wěn)定性,現(xiàn)已發(fā)展成為一種有效的分離、濃縮和提純工藝,因而被廣泛應(yīng)用于能源、電子、化工、食品、飲料、醫(yī)藥及環(huán)保等各個(gè)領(lǐng)域。我們采用膜分離技術(shù)對(duì)山東某紡織公司經(jīng)生物法處理的印染廢水進(jìn)行二次處理回用,從小試到中試,都取得了令人滿意的結(jié)果,現(xiàn)已投入工業(yè)化設(shè)計(jì)階段。
一、印染廢水水質(zhì) (SBR排放水)
1、懸浮物:小于 70mg/L
2、CODcr:小于130mg/L
3、色度:小于50
二、中試工藝流程
根據(jù)原水水質(zhì),經(jīng)小試確定如下工藝:
原水 ---->> 雙濾料機(jī)械過(guò)濾器 ----->> 活性炭吸附器---->> 有機(jī)物清除器------>> 微孔過(guò)濾器----->> 超濾裝置 ------>> 出水
三、實(shí)驗(yàn)設(shè)備明細(xì)
1、機(jī)械過(guò)濾器:濾料為Φ0.5—1.2無(wú)煙煤和Φ0.5—1.0石英砂,可有效去除水中的懸浮物。
2、活性炭吸附器:裝填Φ0.5—1.2活性炭,去除水中的色度、異味及大部分有機(jī)物。
3、有機(jī)物清除器:裝填D201大孔樹脂,經(jīng)處理后有很高的空隙率和比表面積,有機(jī)物易被吸附也易被解析出來(lái)。
4、微孔過(guò)濾器:濾芯為山東招遠(yuǎn)膜天集團(tuán)有限公司產(chǎn)孔徑為5微米聚丙烯熔噴濾芯。
5、超濾裝置:截留分子量為67,000道爾頓,水通量為1.0t/h, 山東招遠(yuǎn)膜天集團(tuán)有限公司生產(chǎn)。
四、實(shí)驗(yàn)步驟
1、開啟各過(guò)濾器進(jìn)出口閥門,然后緩慢開啟總進(jìn)水閥。
2、調(diào)節(jié)進(jìn)水壓力在0.20Mpa左右,壓力穩(wěn)定后,調(diào)節(jié)超濾裝置濃縮水出口閥門,使超濾裝置的超濾端出水流量300L/h。
3、穩(wěn)定運(yùn)行2小時(shí)后,分別取活性炭吸附器出水、有機(jī)物清除器出水、超濾水及原水做各項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)。
五、實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
1、終端超濾水外觀清澈透明,無(wú)異味。經(jīng)當(dāng)?shù)厮h(huán)境檢測(cè)中心檢測(cè),色度、濁度均為零,CODcr為7.8 mg/L。
2、活性炭對(duì)有機(jī)物的去除效果良好。去除率在60%以上。大孔樹脂不十分理想,有機(jī)物去除率較低。分析原因是大孔樹脂在使用前轉(zhuǎn)型處理不充分所致。經(jīng)過(guò)再生處理后,去除率約30%左右(實(shí)驗(yàn)時(shí)不經(jīng)過(guò)樹脂吸附直接進(jìn)超濾,出水依然較為穩(wěn)定,COD都在10mg/l左右。)
3、實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的其他問(wèn)題及原因和對(duì)策
1)機(jī)械過(guò)濾器在運(yùn)行10小時(shí)以上后,壓降較大。原因是間歇式生物處理每天都用泵反沖排水,大量懸浮物被沖出來(lái),造成機(jī)械過(guò)濾器負(fù)擔(dān)加重。另一個(gè)原因是無(wú)煙煤易與這些懸浮物粘結(jié)成塊,反沖洗洗不掉。解決方法是去掉無(wú)煙煤,細(xì)沙過(guò)濾器前加沉淀池。
2)實(shí)驗(yàn)中的超濾水流量在300L/h左右,達(dá)不到設(shè)計(jì)時(shí)的500L/h。這是在設(shè)計(jì)時(shí)按水利用率為90%,實(shí)質(zhì)上由于水中有機(jī)物含量較高,水的收率低于90%,為了提高利用率,超濾濃水應(yīng)返回再循環(huán)。因這部分水已經(jīng)過(guò)機(jī)械過(guò)濾器、活性炭過(guò)濾器、有機(jī)物清除器和微孔過(guò)濾器的處理,水質(zhì)好于原水。
六、運(yùn)行費(fèi)用(按2000m3/d計(jì)算)
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)的的具體情況,估算系統(tǒng)主要運(yùn)行成本為:
1、活性炭更換費(fèi)用為:84.56萬(wàn)元;
2、噴濾芯更換費(fèi)用:2.72萬(wàn)元;
3、加PAC費(fèi)用:1.44萬(wàn)元;
4、加NaHSO3費(fèi)用:0.41萬(wàn)元;
5水泵消耗功率費(fèi)用為 (包含提升泵、原水泵、反沖洗水泵、清洗水泵及循環(huán)水泵等) :11.7萬(wàn)元;
6、設(shè)備折舊費(fèi)用(設(shè)備投資約160.75萬(wàn)元):按10年考慮,則為:16.08萬(wàn)元;
7、管理及操作人員工資:9.6萬(wàn)元;
8、合計(jì)每年運(yùn)行總費(fèi)用為(按年運(yùn)行8000h計(jì)):126.5萬(wàn)元;可處理水量為:68萬(wàn)噸;則每噸水運(yùn)行成本為:126.5/68=1.86元/噸
七、結(jié)論
從試驗(yàn)和工業(yè)運(yùn)行情況來(lái)看,此工藝對(duì)處理生化后印染廢水結(jié)果令人滿意,水質(zhì)達(dá)到回用要求且運(yùn)行穩(wěn)定。膜處理設(shè)備以其高效、節(jié)能、易操作等優(yōu)點(diǎn)已被人們所共認(rèn)。通過(guò)實(shí)驗(yàn),在印染廢水回用中應(yīng)用也取得了良好的效果。廢水經(jīng)過(guò)處理,既經(jīng)濟(jì)、節(jié)約能源,又減少了對(duì)環(huán)境的污染,一舉三得。
一、印染廢水水質(zhì) (SBR排放水)
1、懸浮物:小于 70mg/L
2、CODcr:小于130mg/L
3、色度:小于50
二、中試工藝流程
根據(jù)原水水質(zhì),經(jīng)小試確定如下工藝:
原水 ---->> 雙濾料機(jī)械過(guò)濾器 ----->> 活性炭吸附器---->> 有機(jī)物清除器------>> 微孔過(guò)濾器----->> 超濾裝置 ------>> 出水
三、實(shí)驗(yàn)設(shè)備明細(xì)
1、機(jī)械過(guò)濾器:濾料為Φ0.5—1.2無(wú)煙煤和Φ0.5—1.0石英砂,可有效去除水中的懸浮物。
2、活性炭吸附器:裝填Φ0.5—1.2活性炭,去除水中的色度、異味及大部分有機(jī)物。
3、有機(jī)物清除器:裝填D201大孔樹脂,經(jīng)處理后有很高的空隙率和比表面積,有機(jī)物易被吸附也易被解析出來(lái)。
4、微孔過(guò)濾器:濾芯為山東招遠(yuǎn)膜天集團(tuán)有限公司產(chǎn)孔徑為5微米聚丙烯熔噴濾芯。
5、超濾裝置:截留分子量為67,000道爾頓,水通量為1.0t/h, 山東招遠(yuǎn)膜天集團(tuán)有限公司生產(chǎn)。
四、實(shí)驗(yàn)步驟
1、開啟各過(guò)濾器進(jìn)出口閥門,然后緩慢開啟總進(jìn)水閥。
2、調(diào)節(jié)進(jìn)水壓力在0.20Mpa左右,壓力穩(wěn)定后,調(diào)節(jié)超濾裝置濃縮水出口閥門,使超濾裝置的超濾端出水流量300L/h。
3、穩(wěn)定運(yùn)行2小時(shí)后,分別取活性炭吸附器出水、有機(jī)物清除器出水、超濾水及原水做各項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)。
五、實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
1、終端超濾水外觀清澈透明,無(wú)異味。經(jīng)當(dāng)?shù)厮h(huán)境檢測(cè)中心檢測(cè),色度、濁度均為零,CODcr為7.8 mg/L。
2、活性炭對(duì)有機(jī)物的去除效果良好。去除率在60%以上。大孔樹脂不十分理想,有機(jī)物去除率較低。分析原因是大孔樹脂在使用前轉(zhuǎn)型處理不充分所致。經(jīng)過(guò)再生處理后,去除率約30%左右(實(shí)驗(yàn)時(shí)不經(jīng)過(guò)樹脂吸附直接進(jìn)超濾,出水依然較為穩(wěn)定,COD都在10mg/l左右。)
3、實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的其他問(wèn)題及原因和對(duì)策
1)機(jī)械過(guò)濾器在運(yùn)行10小時(shí)以上后,壓降較大。原因是間歇式生物處理每天都用泵反沖排水,大量懸浮物被沖出來(lái),造成機(jī)械過(guò)濾器負(fù)擔(dān)加重。另一個(gè)原因是無(wú)煙煤易與這些懸浮物粘結(jié)成塊,反沖洗洗不掉。解決方法是去掉無(wú)煙煤,細(xì)沙過(guò)濾器前加沉淀池。
2)實(shí)驗(yàn)中的超濾水流量在300L/h左右,達(dá)不到設(shè)計(jì)時(shí)的500L/h。這是在設(shè)計(jì)時(shí)按水利用率為90%,實(shí)質(zhì)上由于水中有機(jī)物含量較高,水的收率低于90%,為了提高利用率,超濾濃水應(yīng)返回再循環(huán)。因這部分水已經(jīng)過(guò)機(jī)械過(guò)濾器、活性炭過(guò)濾器、有機(jī)物清除器和微孔過(guò)濾器的處理,水質(zhì)好于原水。
六、運(yùn)行費(fèi)用(按2000m3/d計(jì)算)
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)的的具體情況,估算系統(tǒng)主要運(yùn)行成本為:
1、活性炭更換費(fèi)用為:84.56萬(wàn)元;
2、噴濾芯更換費(fèi)用:2.72萬(wàn)元;
3、加PAC費(fèi)用:1.44萬(wàn)元;
4、加NaHSO3費(fèi)用:0.41萬(wàn)元;
5水泵消耗功率費(fèi)用為 (包含提升泵、原水泵、反沖洗水泵、清洗水泵及循環(huán)水泵等) :11.7萬(wàn)元;
6、設(shè)備折舊費(fèi)用(設(shè)備投資約160.75萬(wàn)元):按10年考慮,則為:16.08萬(wàn)元;
7、管理及操作人員工資:9.6萬(wàn)元;
8、合計(jì)每年運(yùn)行總費(fèi)用為(按年運(yùn)行8000h計(jì)):126.5萬(wàn)元;可處理水量為:68萬(wàn)噸;則每噸水運(yùn)行成本為:126.5/68=1.86元/噸
七、結(jié)論
從試驗(yàn)和工業(yè)運(yùn)行情況來(lái)看,此工藝對(duì)處理生化后印染廢水結(jié)果令人滿意,水質(zhì)達(dá)到回用要求且運(yùn)行穩(wěn)定。膜處理設(shè)備以其高效、節(jié)能、易操作等優(yōu)點(diǎn)已被人們所共認(rèn)。通過(guò)實(shí)驗(yàn),在印染廢水回用中應(yīng)用也取得了良好的效果。廢水經(jīng)過(guò)處理,既經(jīng)濟(jì)、節(jié)約能源,又減少了對(duì)環(huán)境的污染,一舉三得。
聲明:轉(zhuǎn)載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。
![使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”](http://www.www.bestschotzproductions.com/gtech_pic/images/images/qrcode_for_gh_7f21ccef0be4_430.jpg)
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”