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關(guān)于焦?fàn)t煙道廢氣脫硫脫硝的調(diào)研考察報(bào)告

更新時(shí)間:2018-06-08 13:15 來源:冶金焦化999 作者: 閱讀:3704 網(wǎng)友評論0

國家在2012年重新修訂了《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,規(guī)定自2015年1月1日起,要求機(jī)焦?fàn)t煙囪廢氣排放顆粒物排放不高于30mg/m3,二氧化硫不高于50mg/m3,氮氧化物為500mg/m3。對于特別地域范圍、時(shí)間執(zhí)行特別排放限值要求,規(guī)定機(jī)焦?fàn)t煙囪廢氣排放顆粒物排放不高于15mg/m3,二氧化硫不高于30mg/m3,氮氧化物不高于150mg/m3。我公司采取了外出實(shí)際調(diào)研的方式,針對該項(xiàng)目進(jìn)行了考察。  

一、脫硫脫硝工藝指標(biāo)對比  

本次外出考察對標(biāo)的幾家單位各具特點(diǎn),每家單位根據(jù)自身實(shí)際情況選擇性的上的脫硫或者脫硝裝置,沒有一家同時(shí)上脫硫脫硝一體化工藝。  

二、考察廠家具體情況分析  

1、某焦化廠(一)  

該廠一期焦化為4.3米搗固焦,年產(chǎn)焦炭100萬噸,兩座焦?fàn)t公用一個(gè)煙囪,焦?fàn)t煙道廢氣大約為25萬立每小時(shí)。該公司采取納米多金屬吸附催化催化技術(shù)將SO2由150mg/m3降低為40mg/m3,同時(shí)因配入大量空氣使氮氧化物降低為380mg/m3。工藝流程圖如下圖所示。  

(1)脫硫工藝  

脫硫方法采用的是納米多金屬催化劑技術(shù),利用煙氣中的水分、氧氣、SO2和熱量,生產(chǎn)一定濃度的硫酸。煙氣中的SO2、H2O、O2被吸附在催化劑的孔隙中,在活性組分的催化作用下變?yōu)榫哂谢钚缘姆肿樱瑫r(shí)反應(yīng)生成H2SO4。催化反應(yīng)生成的硫酸富集在載體中,當(dāng)脫硫一段時(shí)間孔隙能硫酸達(dá)到飽和后再生,釋放出催化劑的活性位,催化劑的脫硫能力得到恢復(fù)。與傳統(tǒng)炭法比較,催化法脫硫能耗少、脫硫劑損耗小且不必再建一套硫酸生產(chǎn)裝置,使工藝流程變短,運(yùn)行更穩(wěn)定可靠。脫硫機(jī)理如下:  

該公司脫硫塔分為四組,并聯(lián)關(guān)系,生產(chǎn)時(shí)三組運(yùn)行,備用一組;每24小時(shí)替換下一組進(jìn)行解析沖洗;沖洗采用清水稀酸,最終制得5%的稀硫酸,該公司5%稀硫酸產(chǎn)量為每日12噸。  

(2)投資費(fèi)用  

該公司一次性投資1700萬元施工建設(shè)焦?fàn)t煙氣脫硫裝置;采用多金屬納米催化劑320m3,每立方催化劑價(jià)格為1.5萬元,按照使用五年計(jì)算,每年催化劑投入成本為96萬元。  

該工段人員每班配置2人,一人負(fù)責(zé)鍋爐、一人負(fù)責(zé)脫硫系統(tǒng)的操作;配備560kw/h的引風(fēng)機(jī),日耗電1.344萬度。  

(3)優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)分析  

優(yōu)點(diǎn):1、該公司采取的吸附催化制稀酸工藝環(huán)保潔凈;2、該公司整體工藝充分考慮了焦?fàn)t熱備及緊急情況下的排氣問題,如果引風(fēng)機(jī)停電,煙氣可直接通過煙囪排放。  

缺點(diǎn):1、脫硫效果需要進(jìn)一步驗(yàn)證,按照該公司二氧化硫40mg/m3排放指標(biāo)不能滿足我公司處于特限區(qū)域30mg/m3要求;2、引風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)較大,煙氣循環(huán)量及耗電較大,需要優(yōu)化設(shè)計(jì)。  

2、某焦化廠(二)  

該廠一期焦化為4.3米搗固焦,年產(chǎn)焦炭90萬噸,兩座焦?fàn)t公用一個(gè)煙囪,焦?fàn)t煙道廢氣大約為16萬立每小時(shí)。該公司采取氧化鎂濕法脫硫,將SO2處理至22mg/m3,同時(shí)因配入大量空氣使氮氧化物降低為285mg/m3。  

(1)脫硫工藝  

250℃左右的煙氣先經(jīng)過余熱鍋爐換熱產(chǎn)生0.8Mpa飽和蒸汽,出余熱鍋爐蒸汽發(fā)生器后的煙氣溫度降到185℃左右,通過余熱鍋爐省煤器,煙氣溫度降到165℃左右,然后進(jìn)入空氣換熱器(利用焦?fàn)t煙氣余熱加熱常溫空氣至120℃左右經(jīng)過3#煙道進(jìn)入原煙囪,使煙囪處于熱備狀態(tài)以保持其吸力)再經(jīng)引風(fēng)機(jī)進(jìn)入脫硫塔,經(jīng)過脫硫后的煙氣溫度在60℃左右通過脫硫塔鋼制煙囪直接達(dá)標(biāo)排放。  

脫硫技術(shù)采用濕法氧化鎂法,主要利用SO2的酸性及還原性,通過酸堿反應(yīng),將SO2轉(zhuǎn)化為MgSO4。反應(yīng)原理如下  

(2)投資費(fèi)用  

該公司一次性投資1800萬元施工建設(shè)焦?fàn)t煙氣脫硫裝置;該工段人員每班配置2人,一人負(fù)責(zé)鍋爐、一人負(fù)責(zé)脫硫系統(tǒng)的操作;  

(3)優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)分析  

優(yōu)點(diǎn):煙氣二氧化硫指標(biāo)達(dá)標(biāo),可以降低至30mg/m3以下。  

缺點(diǎn):1、煙氣溫度降低至65℃,且在低空排放,造成大量煙氣視覺污染;2、沒有考慮煙囪熱備,目前僅是從設(shè)計(jì)上安裝了一臺應(yīng)急風(fēng)機(jī),預(yù)計(jì)安全性較差。3、生產(chǎn)得到的硫酸鎂硫膏純度很差,無法處理。  

3、某焦化廠(三)  

該廠一期焦化為5.5米搗固焦,年產(chǎn)焦炭130萬噸,兩座焦?fàn)t公用一個(gè)煙囪,,焦?fàn)t煙道廢氣大約為16萬立每小時(shí)。該公司通過優(yōu)化加熱技術(shù),通過實(shí)時(shí)監(jiān)控火道溫度、火落溫度、推出焦餅表面溫度、廢氣分析含氧量等多種手段合理降低標(biāo)準(zhǔn)溫度,優(yōu)化焦?fàn)t加熱均勻性,使氮氧化物由800mg/m3降低為285mg/m3。該公司目前正在建設(shè)氧化鎂濕法脫硫裝置,當(dāng)前SO2排放指標(biāo)為70mg/m3。脫硫工藝流程圖如下圖所示。  

(1)脫硝工藝  

氮氧化物產(chǎn)生機(jī)理:焦?fàn)t氮氧化物產(chǎn)生屬于熱力型,根據(jù)相關(guān)研究、焦?fàn)t煤氣燃燒溫度低于1750℃時(shí)、立火道1250℃時(shí),廢氣氮氧化物含量小于500mg/m3;當(dāng)焦?fàn)t煤氣燃燒溫度低于1350℃時(shí),焦?fàn)t廢氣中氮氧化物不明顯;當(dāng)燃燒溫度小于1600℃時(shí),NOx生成量很小,當(dāng)燃燒溫度大于1600℃時(shí),NO生成量大幅度上升。因此控制焦?fàn)t煤氣燃燒溫度不大于1750℃,即立火道溫度不大于1250℃,可大幅降低煙氣氮氧化物濃度。  

該技術(shù)方法就是從氮氧化物產(chǎn)生的機(jī)理著手,通過焦?fàn)t的加熱優(yōu)化和火落管理技術(shù),對加熱過程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行精細(xì)化操作管理、精密化監(jiān)測、控制,從前端精確控制燃燒氣氛、爐膛局部高溫、爐體的串漏量等,通過合理降低高溫燃燒火焰溫度,破壞氮氧化物產(chǎn)生的條件,使在焦?fàn)t生產(chǎn)中少產(chǎn)生氮氧化物。  

(2)脫硫工藝  

采取濕式氧化鎂法。但是,從設(shè)計(jì)上,該公司增加了一個(gè)空氣預(yù)熱裝置,預(yù)熱后空氣達(dá)到130℃直接通入焦?fàn)t煙囪,能夠使焦?fàn)t煙囪處于熱備狀態(tài)。  

(3)投資費(fèi)用  

該公司一次性投資2400萬元施工建設(shè)焦?fàn)t煙氣脫硫裝置;脫硫工段預(yù)計(jì)配備人員每班2人,一人負(fù)責(zé)鍋爐、一人負(fù)責(zé)脫硫系統(tǒng)的操作;優(yōu)化加熱脫硝裝置兩座焦?fàn)t一次性投資900-1000萬元,無需配備人員,可以指導(dǎo)四班煤氣組人員操作。  

(4)優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)分析  

優(yōu)點(diǎn):1、通過焦?fàn)t優(yōu)化加熱系統(tǒng),不僅使氮氧化物由800mg/m3降低為285mg/m3,而且使單爐耗氣量由16000m3/h降低至13000m3/h,有較大利益點(diǎn);2、用空氣預(yù)熱的方法解決了焦?fàn)t熱備的問題;  

缺點(diǎn):煙氣溫度降低至65℃,且在低空排放,造成大量煙氣視覺污染;  

4、某焦化廠(四)  

該廠一期、二期均為6米頂裝焦?fàn)t,兩座焦?fàn)t公用一個(gè)煙囪,焦?fàn)t煙道廢氣大約為25萬立每小時(shí)。  

該公司直排SO2指標(biāo)為50mg/m3,氮氧化物指標(biāo)為1100mg/m3。為了保證氮氧化物排放達(dá)標(biāo),該公司采取SCR技術(shù)進(jìn)行脫硝處理,處理后,氮氧化物均降低至20mg/m3以下。具體工藝流程圖為下圖所示。  

(1)脫硝工藝  

NH3-SCR法煙氣脫硝反應(yīng)原理是:4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O。該反應(yīng)是在300℃-400℃催化劑條件下發(fā)生的反應(yīng)。脫硝催化劑是NH3-SCR法煙氣脫硝的核心技術(shù),一般占總裝置投資成本的30%~50%,評價(jià)催化劑的反應(yīng)性能的指標(biāo):活性、選擇性、穩(wěn)定性(包括化學(xué)穩(wěn)定性、耐熱穩(wěn)定性、抗毒穩(wěn)定性和機(jī)械穩(wěn)定性)。  

圖1  

圖2  

依據(jù)焦?fàn)t煙道廢氣溫度不高于300℃的實(shí)際情況,目前低溫SCR法催化劑及裝置是當(dāng)前脫硝工藝的核心技術(shù),上圖1、2為一、二期焦化設(shè)計(jì)的脫硝裝置流程圖。  

圖一工藝流程為300℃煙氣先脫硝,然后余熱回收,在進(jìn)煙囪,使煙囪能夠保持熱備;脫硝塔采取3層并聯(lián)式,正常工作時(shí)投用兩層,一層作為備用或者檢修;  

圖二工藝流程300℃煙氣先脫硝,然后余熱回收,在進(jìn)煙囪,使煙囪能夠保持熱備;脫硝裝置采取6塔式結(jié)構(gòu),正常生產(chǎn)時(shí)投用5塔,剩余一塔用熱風(fēng)爐進(jìn)行離線解析再生。  

(2)投資費(fèi)用  

該公司一次性投資5450萬元施工建設(shè)兩期焦?fàn)t煙氣脫硝裝置,圖一流程耗資2750萬元,圖二流程耗資2700萬元;每個(gè)工段每班配備人員2人,一人負(fù)責(zé)鍋爐、一人負(fù)責(zé)脫硫系統(tǒng)的操作;低溫SCR催化劑成本為10萬每立方,圖一脫硝裝置用120立方,一次性投資1200萬元催化劑費(fèi)用。  

(3)優(yōu)點(diǎn)及缺點(diǎn)分析  

優(yōu)點(diǎn):依據(jù)該公司的煙氣溫度較高的實(shí)際特點(diǎn),工藝流程設(shè)計(jì)簡單,解決了煙氣脫硝問題;  

缺點(diǎn):脫硝前沒有脫硫,從實(shí)際生產(chǎn)上出現(xiàn)了多次影響脫硝效果的情況;  

5、某焦化廠(五)  

該廠一焦化為6米頂裝焦?fàn)t,年產(chǎn)焦炭110萬噸。該公司通過采取安徽工業(yè)大學(xué)優(yōu)化加熱技術(shù),使氮氧化物由900mg/m3降低為450mg/m3。據(jù)分析,該公司回爐煤氣H2S為100mg/m3,有機(jī)硫含量也很低,目前SO2排放指標(biāo)為40mg/m3。  

三、考察意見  

焦?fàn)t煙氣的脫硫脫硝項(xiàng)目需要依據(jù)公司實(shí)際工藝指標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì)研發(fā),根據(jù)考察現(xiàn)場實(shí)際情況,需要設(shè)定以下原則。  

(1)焦?fàn)t煙囪能夠熱備,保證煙囪本身吸力,使煉焦生產(chǎn)能夠安全穩(wěn)定;  

(2)沒有新的工業(yè)廢物產(chǎn)生,否則會增加新的問題;  

(3)盡可能先脫硫、后脫硝,以保證昂貴SCR催化劑的壽命;  

(4)重視根源治理,通過技術(shù)手段或工藝優(yōu)化從根源降低二氧化硫及氮氧化物的排放,這樣會有效降低脫硫脫硝工藝運(yùn)行成本。  

依據(jù)以上原則,提出以下考察意見。  

1、優(yōu)化焦?fàn)t加熱  

通過優(yōu)化加熱技術(shù)可以從根源上降低氮氧化物排放濃度,同時(shí)降低煉焦耗熱量2%-5%,從而降低噸焦成本,降低后續(xù)脫硝工藝運(yùn)行成本;  

2、脫硫廢液單獨(dú)處理  

通過對比上述幾家焦化廠,脫硫廢液對焦?fàn)t煙道廢氣二氧化硫排放影響很大,如果脫硫廢液能夠采取制酸等工藝,會很大程度降低煙氣二氧化硫排放濃度,優(yōu)化凈化車間脫硫運(yùn)行效果,降低工藝管道腐蝕。

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