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冷軋含油乳化液廢水處理新思路探究

更新時間:2009-12-03 17:24 來源: 作者: 舒純,李楊樹,鐘付偉 閱讀:1388 網(wǎng)友評論0

【摘要】借鑒國內(nèi)最新技術(shù)研究成果,結(jié)合武鋼某冷軋含油乳化液廢水處理實例,探索一種將氣浮、超濾、生化合理組合,并能靈活控制的新處理思路。經(jīng)系列工業(yè)化試驗表明,此工藝投資省、運(yùn)行成本低,能很好解決冷軋含油乳化液廢水COD達(dá)標(biāo)排放問題,排水CODCr小于100 mg/L。

【關(guān)鍵詞】冷軋;乳化液廢水;氣;超濾

1.前言

冷軋含油乳化液廢水主要來自冷軋軋機(jī)組、磨輥間和帶鋼脫脂機(jī)組、濕平整工藝及各機(jī)組的油庫排水等,其中的乳化液成分較為復(fù)雜,含有大量的礦物油或植物油、乳化劑及其它有機(jī)物,乳化程度高、 性質(zhì)穩(wěn)定、去除難度較大,排水COD達(dá)標(biāo)困難,是我國鋼鐵行業(yè)廢水處理的一道難題[1]。20世紀(jì)70年代,各國廣泛采用氣浮法去除水中懸浮態(tài)乳化油,同時結(jié)合生物法降解COD[2,3],但由于當(dāng)時乳化液成分變化大,影響廢水處理效果。近幾年,隨著冷軋工藝 技術(shù)的改進(jìn),噸材酸堿廢水排量大幅度下降,削弱了酸堿廢水對含油廢水的稀釋作用,使含油廢水處理 難度進(jìn)一步加大,國內(nèi)各鋼鐵企業(yè)紛紛采用無機(jī)陶瓷膜過濾裝置,配合生物接觸氧化法降解COD[4,5,6]。 一時,“超濾+生化”工藝成了冷軋含油乳化液廢水 處理的主流。但從考察國內(nèi)多個冷軋廠含油乳化液廢水處理系統(tǒng)的實際出水指標(biāo)看,真正做到COD穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的企業(yè)并不多,因此,探索新的工藝技術(shù)處理冷軋含油乳化液廢水已成當(dāng)務(wù)之急。國內(nèi)高校如東北大學(xué)[7]、蘇州科技大學(xué)[8]均在進(jìn)行相關(guān)技術(shù) 研究。鋼鐵企業(yè)也在進(jìn)行技術(shù)探索,例如:寶鋼[9]1800 冷軋含油乳化液廢水處理系統(tǒng)在超濾后增加了MBR工藝,天鐵冷軋含油廢水處理系統(tǒng)在超濾后增加了催化氧化裝置,等等。但到目前為止,國內(nèi)還沒 有就此達(dá)成共識,形成統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范。采用的部分新工藝雖能提高處理效果,但投資和運(yùn)行成本極高, 在當(dāng)前行業(yè)不景氣的情況下,推廣應(yīng)用較為困難。 武鋼某冷軋廠設(shè)計年產(chǎn)量230萬t,其含油乳化 液廢水系統(tǒng)(含濃堿廢水)設(shè)計平均水量24 m3/h,工 藝采用無機(jī)陶瓷膜超濾加生物接觸氧化法。自該廠 投產(chǎn)2年多來,含油乳化液廢水處理系統(tǒng)COD一直不能穩(wěn)定達(dá)到排放要求,斜板沉淀池出水CODCr一 直在1500 mg/L左右,導(dǎo)致整個廢水處理系統(tǒng)最終排口COD超標(biāo)。針對目前實際運(yùn)行情況,在該廢水處理工藝基礎(chǔ)上,探索了一種將氣浮、超濾、生物接觸氧化法合理組合,并能靈活控制的新處理思路。

2.含油乳化液廢水處理系統(tǒng)現(xiàn)狀解析

2.1水質(zhì)特征

含油乳化液廢水(含濃堿廢水)實際排放量在 300~500 m3/d,來水主要污染物指標(biāo)CODCr在 10000~20000 mg/L之間,pH在9~14之間。超濾進(jìn)水CODCr在20000~35000 mg/L。生物接觸氧化池進(jìn)水 CODCr在2800~4000 mg/L。斜板沉淀池出水CODCr在 1500 mg/L左右。

2.2 原處理工藝及參數(shù)

原處理工藝如圖1所示。

設(shè)備及構(gòu)筑物參數(shù):

調(diào)節(jié)池2座,總?cè)莘e1600 m3。超濾12個單元, 每單元處理能力2 m3/h,循環(huán)箱容積237 m3。生化池 1座,總?cè)莘e250 m3。破乳箱2個,總?cè)莘e50 m3。

2.3 運(yùn)行剖析

該廠建成投產(chǎn)2年多來,含油乳化液廢水處理 系統(tǒng)COD一直未能達(dá)到排放要求。經(jīng)過調(diào)查分析 發(fā)現(xiàn),造成該廢水處理系統(tǒng)出水COD不達(dá)標(biāo)的原因主要有:

2.3.1超濾處理系統(tǒng)不完善,循環(huán)箱和乳化液調(diào)節(jié) 池存在嚴(yán)重皂化和COD濃度富集現(xiàn)象,出水COD濃度太高;

2.3.2生化池容積小,COD容積負(fù)荷率高達(dá)3.7~8.9 kg/m3.d,大大高于HJ/T337-2006標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定(不大于1 kg/m3.d),COD去除率低;

2.3.3生化池營養(yǎng)比不協(xié)調(diào),檢測發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺氮,細(xì) 菌繁殖不好;

2.3.4生化池間斷進(jìn)水,COD負(fù)荷沖擊大,影響生化 處理效果。

3 處理新思路

3.1新思路的提出

超濾裝置的出水水質(zhì)、運(yùn)行成本與進(jìn)水COD 濃度、含油量高低密切相關(guān)。進(jìn)水含油量越高,出水 水質(zhì)越差,運(yùn)行通量和周期下降,清洗頻次和運(yùn)行 成本相應(yīng)增加。超濾工藝的優(yōu)點是對COD和油的過濾效果好、對油的性質(zhì)和狀態(tài)適應(yīng)性強(qiáng),缺點是 設(shè)備投資高(處理1 m3/h水量的設(shè)備投資在40萬 元左右),循環(huán)箱COD和油含量升高速度快,浮油 分離困難,易出現(xiàn)皂化,使出水水質(zhì)變差,處理成本 增加。如何降低超濾進(jìn)水COD和含油量是改善超 濾處理效果,降低運(yùn)行成本的關(guān)鍵。浮選技術(shù)除油 效果好,設(shè)備投資低(處理1 m3/h水量的設(shè)備投資 在1萬元左右),合理選配絮凝劑還對COD有明顯 去除效果,在國內(nèi)石油行業(yè)有大量應(yīng)用,但其處理 效果受廢水所含油的性質(zhì)和濃度影響大。如能將超 濾和浮選工藝進(jìn)行組合,用于冷軋含油廢水處理, 將是一種新的工藝思路,在國內(nèi)還沒有應(yīng)用案例。 存在的技術(shù)風(fēng)險是浮選出水殘留的絮凝劑是否影 響超濾運(yùn)行。但從報道看,在線混凝超濾在國內(nèi)有 成功的小試。本項研究擬以現(xiàn)有冷軋含油乳化液廢 水處理工藝為依托,開展現(xiàn)場中試作,對“浮選+超 濾+生化”組合工藝的應(yīng)用效果進(jìn)行驗證。

3.1.1工藝確定原則

(1)充分利用現(xiàn)有處理工藝設(shè)施;

(2)投資小,運(yùn)行成本低;

(3)工藝調(diào)整方便,對水質(zhì)、水量變化適應(yīng)性強(qiáng);

(4)所選用工藝技術(shù)成熟,處理效果好、運(yùn)行穩(wěn) 定。

3.1.2新思路工藝路線

新思路工藝路線如圖2所示。

3.2工藝說明

車間排來的含油乳化液廢水由調(diào)節(jié)池收集,并 調(diào)節(jié)到一定溫度和水質(zhì)要求,利用調(diào)節(jié)池內(nèi)經(jīng)過改 進(jìn)的收油裝置回收上層浮油。投加適當(dāng)?shù)钠迫閯?后,用氣浮法分離去除乳化態(tài)的油及污染物。用超 濾裝置截留小顆粒油珠和大分子溶解性有機(jī)物。剩 余極少量膠體狀油珠及小分子水溶性有機(jī)污染物 利用經(jīng)過馴化的微生物進(jìn)行生化降解。生化出水經(jīng) 斜板沉淀池澄清后排至酸堿廢水系統(tǒng)進(jìn)一步處理, 最終實現(xiàn)COD達(dá)標(biāo)排放。

運(yùn)行過程中,當(dāng)水量或水質(zhì)異常變化時,可視 情況對氣浮與超濾進(jìn)行串、并聯(lián)組合運(yùn)行,對工藝 進(jìn)行靈活調(diào)控。

4.工業(yè)化試驗

在工業(yè)化試驗期間,含油乳化液廢水處理量為 15 m3/h。為了不影響現(xiàn)有系統(tǒng)的處理能力,實施分 段性試驗。首先進(jìn)行生化試驗,然后進(jìn)行氣浮單機(jī) 試驗,最后在生化與氣浮試驗的基礎(chǔ)上進(jìn)行氣浮、 超濾、生化組合試驗。

4.1生化試驗

生化試驗分兩個階段進(jìn)行。第一階段主要觀察 改善生化池營養(yǎng)比和生物結(jié)構(gòu),在進(jìn)水COD容積 負(fù)荷不變情況下的生化處理效果。試驗采取的主要 措施有:接入嗜油生物菌種,投加適量的生物酶催 化劑,添加廢水中缺乏的生物營養(yǎng)元素,改善細(xì)菌 營養(yǎng)比,并對細(xì)菌進(jìn)行適當(dāng)馴化。

通過40天的試驗觀察,第一階段生化池的 COD平均去除率從原來的50%提高到了80%以上, 試驗前后生化池的進(jìn)出水COD數(shù)據(jù)見表1。

從表1數(shù)據(jù)看,改進(jìn)生化池營養(yǎng)比和細(xì)菌結(jié)構(gòu)后,能夠改善生化處理效果,提高COD去除率,但出水COD還是較高,不能實現(xiàn)COD達(dá)標(biāo)排放。

第二階段生化試驗主要觀察降低生化池COD負(fù)荷,同時改善營養(yǎng)比和生物結(jié)構(gòu)時的生化處理效果。試驗采用小試裝置,處理水量選100 L/h和200 L/h,乳化液經(jīng)過破乳后連續(xù)進(jìn)生化池,生化池容積 3 m3。試驗方法與第一階段基本相同。

通過50天的試驗觀察,馴化結(jié)束后,生化池容積負(fù)荷在0.96~1.28 kg/m3.d的條件下,COD平均去除率在93%以上,兩種負(fù)荷條件下生化池進(jìn)出水COD數(shù)據(jù)見表2。

從表2數(shù)據(jù)看,在連續(xù)進(jìn)水條件下,當(dāng)生化池容積負(fù)荷在1 kg/m3.d左右,生化效果很好,COD去除率高,能夠滿足廢水達(dá)標(biāo)排放需要。

4.2氣浮試驗

本次試驗采購了一套處理能力為15~20 m3/h 的溶氣氣浮裝置。在氣浮試驗前,先進(jìn)行小試初步篩選破乳劑和絮凝劑的種類,試驗中嚴(yán)格控制pH 在不同破乳劑的最佳反應(yīng)范圍內(nèi),從觀察氣浮浮渣和出水COD的測量數(shù)據(jù)來控制各種藥劑的投加量,氣浮試驗的數(shù)據(jù)如表3所示:

從表3數(shù)據(jù)看,氣浮出水COD值比超率低,波動幅值也相對較小,能減輕對生化池的沖擊。

4.3 氣浮、超濾、生化組合試驗

氣浮、生化試驗取得良好的效果后,將氣浮、超 濾、生化串聯(lián)組合試驗,試驗前將超濾循環(huán)箱進(jìn)行 徹底清洗(如不清洗循環(huán)箱,超濾通量會快速下 降)。試驗水量10 m3/h,連續(xù)進(jìn)水。

在系統(tǒng)調(diào)試穩(wěn)定后,試驗持續(xù)了一周時間。通 過觀察發(fā)現(xiàn),試驗的前1~2天,超濾裝置的COD去 除率很低,僅15%左右。但隨著時間的延長,其出水 COD逐步下降,最終穩(wěn)定在500 mg/L以下。超濾的 平均通量與沒有氣浮相比高50%以上,運(yùn)行周期可 延長一倍以上。試驗代表性數(shù)據(jù)見表4所示。

實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐濁水循環(huán)后,系統(tǒng)新水補(bǔ)水量由改造 前的580 m3/h降低到220 m3/h,節(jié)約新水360 m3/h. 年節(jié)約新水量=360 m3/h×24 h×320 d=276.48萬m3/年; 則年節(jié)約新水費(fèi)=年節(jié)約新水量×新水價格 =276.48萬m3/年×1元/m3=276.48萬元

轉(zhuǎn)爐濁水循環(huán)后,年節(jié)約新水276.48萬m3,噸鋼耗新水指標(biāo)下降0.3 m3/t.

6.3社會效益分析

循環(huán)水系統(tǒng)工藝設(shè)施經(jīng)過改造后,提高了循環(huán)水重復(fù)利用率,重復(fù)利用率由改造前的77.6%提高到92.4%。采用水質(zhì)穩(wěn)定技術(shù),保證循環(huán)水的水質(zhì), 使水處理技術(shù)水平有所提高。降低噸鋼新水耗量,部分解決水資源短缺問題。新水消耗量降低后系統(tǒng) 的外排水量隨之減少,實現(xiàn)了重復(fù)利用減少了環(huán)境污染。

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