最新的超濾技術(shù)在處理黃河水上的應(yīng)用
1. 前言
近些年隨著我國工業(yè)化和城市化的進程,大量的工業(yè)和生活污染物排放到環(huán)境中,給水體帶來越來越嚴(yán)重的污染。惡化的水質(zhì)危及工業(yè)生產(chǎn)和人們的健康,增加了整個社會獲取水資源的成本。黃河就是其中一個實例。
在黃河下游地區(qū),建有許多套反滲透脫鹽系統(tǒng)。這些系統(tǒng)以黃河水為原水,基本上采用“多介質(zhì)過濾+活性炭”作為反滲透預(yù)處理工藝。但是最近調(diào)查發(fā)現(xiàn),在很多系統(tǒng)中,該常規(guī)預(yù)處理工藝的處理效果往往達不到設(shè)計要求,出水SDI值偏高。結(jié)果帶來保安過濾器濾芯更換頻繁,反滲透膜清洗周期縮短等諸多問題,大大縮短了反滲透膜的壽命,增加了系統(tǒng)的運行維護成本。
濟南金雞嶺熱源廠現(xiàn)有的310m3/h鍋爐補給水系統(tǒng)于2002年8月將水源由地下水更換為黃河水后,也出現(xiàn)了類似的問題。反滲透膜的清洗周期由5個月縮短到1個月,同時出現(xiàn)了產(chǎn)水量下降的困擾。為了解決上述問題,金雞嶺熱源廠借鑒廢水回用和循環(huán)水零排放設(shè)計中采用的超濾技術(shù),考慮以超濾做為反滲透的預(yù)處理來替代常規(guī)的“多介質(zhì)過濾+活性炭”工藝。慎重起見,以黃河水為原水進行了為期兩周的中試,以驗證超濾工藝的可靠性并據(jù)此提出工程設(shè)計參數(shù)。
2. 超濾膜分離技術(shù)
膜分離技術(shù)是一大類技術(shù)的總稱。和水處理有關(guān)的主要包括微濾、超濾、鈉濾和反滲透等幾類。這些膜分離產(chǎn)品均是利用特殊制造的多孔材料的攔截能力,以物理截留的方式去除水中一定顆粒大小的雜質(zhì)。其過濾的精度和濾膜本身的孔徑大小有關(guān)。通常習(xí)慣把孔徑較大的稱為微濾(Microfiltration),而較小的稱為超濾( Ultrafiltration),而“孔徑”更小則是鈉濾和反滲透。
這些分離膜的“孔徑”和分離的對象如下表和下圖所示:
![]() |
上圖顯示了水中各種雜質(zhì)的大小和去除它們所使用的分離方法。反滲透主要用來去除水中溶解的無機鹽;而超濾則可以去除病毒、大分子物質(zhì)、膠體等;微濾一般能夠去除水中的細(xì)菌、灰塵,具有很好的除濁效果。這些都是傳統(tǒng)的過濾(如砂濾、多介質(zhì)過濾等)無法實現(xiàn)的。
超濾膜分離產(chǎn)品從形式上分為中空纖維、管式、卷式、平板式等;從材質(zhì)上分PP、PE、PS、PVDF、PAN等多種。這些膜產(chǎn)品能夠具備優(yōu)異的分離能力,是和它的結(jié)構(gòu)及材料密不可分的。下面幾張圖顯示了聚合物膜材料的結(jié)構(gòu)。
![]() |
超濾膜屬于非對稱的結(jié)構(gòu),即包括致密的皮層(真正起分離作用)和多孔的支撐層。這種結(jié)構(gòu)既保證了良好的分離效果,又提高了膜通量,降低運行能耗,并抗污堵。這些因素使得膜產(chǎn)品最終能夠?qū)崿F(xiàn)大工業(yè)化的應(yīng)用。目前在青島、山西等地多個熱電廠的鍋爐給水系統(tǒng)中已經(jīng)成功采用超濾做為反滲透的預(yù)處理。
膜分離產(chǎn)品最近受到了市場的高度關(guān)注,這是因為它具有如下的優(yōu)點:
對雜質(zhì)的去除效率高,產(chǎn)水水質(zhì)大大好于傳統(tǒng)方法;
大大減少化學(xué)藥劑的使用,避免二次污染;
系統(tǒng)易于自動化,可靠性高。運行簡易,設(shè)施只有開啟,關(guān)閉兩檔;
占地面積小;
與常規(guī)水處理系統(tǒng)費用相當(dāng)。
3. 試驗結(jié)果
3.1原水水質(zhì)
試驗原水為經(jīng)自來水廠處理的黃河水,取自金雞嶺熱源廠化水車間生水池。其主要水質(zhì)指標(biāo)如下:
![]() |
3.2試驗裝置及試驗流程
試驗裝置采用歐美環(huán)境工程公司一體化的集裝箱式中試裝置,緊湊布置了φ750多介質(zhì)過濾器、φ750活性炭過濾器、超濾裝置一套、反滲透裝置一套、EDI裝置一套。以及輔助的自動控制系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)及在線儀表。其中超濾使用的是OMEXELLTMSFP 2660超濾元件,該產(chǎn)品是歐美環(huán)境工程公司為廢水處理和反滲透預(yù)處理而設(shè)計、制造的,采用改性的PVDF材質(zhì),耐污染、抗氧化性較好。
試驗以黃河水為原水,比較了常規(guī)“多介質(zhì)過濾+活性炭”工藝和超濾工藝對濁度、SDI的去除效果,并評價了超濾膜通量的變化情況。其中原水在進入多介質(zhì)過濾器前加入了10ppm PAC做為混凝劑;而原水不加任何藥劑直接進入超濾。
試驗中超濾的產(chǎn)水量為5m3/h。超濾裝置采用4支OMEXELLTM-SFP 2660超濾膜,全自動運行。采取死端過濾的方式,每支膜運行30分鐘反洗一次,反洗時間1分鐘(包括濃排時間),反洗水流量2m3/h。每支膜運行12小時氣洗一次,氣洗強度7Nm3/h。
4. 結(jié)論
通過中試及對中試過程的數(shù)據(jù)分析可以得出以下結(jié)論。
1. 超濾作為反滲透的預(yù)處理,以濟南地區(qū)黃河水作為原水,在技術(shù)上是可行的;
2. “多介質(zhì)過濾器+活性炭過濾器”的常規(guī)預(yù)處理工藝,處理黃河水,其產(chǎn)水的SDI15難以控制在4以下,有時甚至超過5、6,不利于對反滲透膜的保護;
3. 試驗期間超濾產(chǎn)水的SDI15在0.5以下,遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于常規(guī)工藝。
4. 試驗期間超濾膜基本沒有出現(xiàn)通量不可恢復(fù)性下降的情況,表現(xiàn)了較好的抗污堵性能。但長期工作的穩(wěn)定性還有待進一步考察。
![使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”](http://www.www.bestschotzproductions.com/gtech_pic/images/images/qrcode_for_gh_7f21ccef0be4_430.jpg)
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”