玉米釀酒廢液處理可行性方案
摘 要:玉米廢水主要污染源為發(fā)酵液蒸餾后的殘余液體,其成份復(fù)雜。COD、BOD、SS含量極高,水溫很高,且PH呈酸性,屬于非常難處理水的一種。
一、 生產(chǎn)工藝及廢水來源:
現(xiàn)今國內(nèi)釀酒行業(yè)以糖質(zhì)原料和淀粉原料發(fā)酵為主,由于糖質(zhì)原料產(chǎn)生的廢液COD高(可達(dá)150gCOD/L)且加上含有高濃度SO42-處理非常困難,一次性投資也很大。所以原先以糖質(zhì)釀酒的工廠現(xiàn)大都改為淀粉原料生產(chǎn),淀粉原料一般有玉米、高梁和薯干。五糧液分廠采用玉米為主原料,特把生產(chǎn)工藝簡短列附如下:
玉米廢水主要污染源為發(fā)酵液蒸餾后的殘余液體,其成份復(fù)雜。COD、BOD、SS含量極高,水溫很高,且PH呈酸性,屬于非常難處理水的一種。至于生產(chǎn)工藝中產(chǎn)生其他的廢水(如生活污水,冷卻水)可作為蒸餾廢液的稀釋劑用,其本身污染并不高,由于國內(nèi)釀酒行業(yè)生產(chǎn)工藝傳統(tǒng),生產(chǎn)一噸食用酒精,大約產(chǎn)生12-15m3的廢液。有機(jī)物含量如此高,且排放量大的廢水若不加以治理,勢必引起周圍生態(tài)系統(tǒng)的癱瘓。
二、 原水水量、水質(zhì):
由甲方提供數(shù)據(jù),日設(shè)計(jì)水量為1500t/d加上保險(xiǎn)系數(shù),小時(shí)設(shè)計(jì)水量為75t/d。
原水COD=40000-50000mg/L
BOD=20000-30000mg/L
PH=3-5
SS=20000-30000mg/L
水溫T=65℃
由于廠方原來有一個(gè)預(yù)質(zhì)池,降低了一部分水溫,對后續(xù)處理工藝很有利。
三、 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
本設(shè)計(jì)執(zhí)行中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)之《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級標(biāo)準(zhǔn):
COD≤100mg/L BOD≤30mg/L
SS≤70mg/L 色度≤50
PH=6-9
四、 設(shè)計(jì)依據(jù):
1. 甲方提供基礎(chǔ)資料;
2. 《環(huán)保工程手冊》(水污染防治卷);
3. 《給排水設(shè)計(jì)手冊》(每六、九分冊);
4. 公司UASB、EGSB設(shè)計(jì)技術(shù);
5. 其它設(shè)備廠家相關(guān)設(shè)備選型樣本;
6. 土建電氣配套相關(guān)設(shè)計(jì)手冊。
五、 設(shè)計(jì)原則:
1. 由于原水水質(zhì)復(fù)雜、流量大,尋找合適的工藝組合,使出水保證達(dá)標(biāo),是應(yīng)該最先保證的原則;
2. 最大限度利用當(dāng)?shù)匾延谢A(chǔ)設(shè)施,減少一次性投資;
3. 工藝銜接緊湊,具有連貫性,模塊性;
4. 技術(shù)具有先進(jìn)性,成熟性;
5. 設(shè)備選型合理,采用進(jìn)口與國產(chǎn)接合,尋找性價(jià)比最高的設(shè)備;
6. 設(shè)計(jì)安裝周期短;
7. 運(yùn)行費(fèi)用低,能回收利用能源,彌補(bǔ)運(yùn)行過程中消耗的藥劑費(fèi)、電費(fèi)、人工費(fèi)以及設(shè)備折舊費(fèi)和土建折舊費(fèi)。
六、 設(shè)計(jì)范圍:
本方案設(shè)計(jì)包括從原水預(yù)質(zhì)池出水進(jìn)入設(shè)計(jì)工藝系統(tǒng)起至工藝最后出水排放口止,整個(gè)工藝系統(tǒng)過程中的工藝、土建、電氣、安裝、調(diào)試、設(shè)備選型、投資估算。
七、 工藝流程:
工藝概況:
我們發(fā)現(xiàn)原水BOD、COD比值高,可生化性很好,應(yīng)采取以生物處理為核心的處理工藝。
生物處理包括厭氧和好氧處理。厭氧由于其不耗能,污泥產(chǎn)量少,進(jìn)水負(fù)荷高,允許進(jìn)水濃度高,且能回收大量能源,在現(xiàn)今污水處理行業(yè)里應(yīng)用非常迅速。尤其與好氧聯(lián)合處理難降解有機(jī)廢水,高濃度有機(jī)廢水已是公認(rèn)最有前途的處理工藝。但厭氧本身出水不能達(dá)標(biāo),需要接后續(xù)物化或生物處理工藝,加上各公司厭氧技術(shù)封鎖,實(shí)際處理效率非常好的高效厭氧反應(yīng)器并不多見。厭氧技術(shù)里被公認(rèn)最有前途的反應(yīng)器為Lettinga于70年代發(fā)明的UASB(上流式厭氧污泥反應(yīng)器)和由此發(fā)展起來的EGSB(膨脹式顆粒污泥反應(yīng)器)。
好氧技術(shù)由于出水水質(zhì)滿足達(dá)標(biāo)排放要求,效果穩(wěn)定,是各種廢水處理中應(yīng)用最多的二級處理工藝。好氧發(fā)展至今包括活性污泥和生物膜法,活性污泥至今應(yīng)用最為廣泛的為SBR和氧化溝技術(shù)。SBR由于其采用時(shí)間的序列對進(jìn)水COD緩沖能力大,抗沖擊負(fù)荷高,可通過對泥水比的調(diào)整,容許普通好氧不能允許的進(jìn)液濃度;氧化溝技術(shù)以其獨(dú)有的脫N除P工藝在大型城市生活污水里應(yīng)用十分廣泛,但在工業(yè)廢水(尤其高濃度工業(yè)廢水)里尚且少見。生物膜法首推淹沒式生物濾池(生物接觸氧化),由于其實(shí)現(xiàn)了生物固定技術(shù)極大提高了污泥停留時(shí)間,增加生物量,且不會(huì)發(fā)生污泥膨脹問題,已是目前和SBR同樣廣泛應(yīng)用的處理工藝之一。
另外原水中SS 含量也很高(2-3%),相當(dāng)于城市污水處理廠濃縮污泥含固量,若不加以處理,直接進(jìn)入?yún)捬跆幚硐到y(tǒng),會(huì)造成假的高生物量現(xiàn)象,長時(shí)間運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致整個(gè)處理工藝的最終失敗。去除如此高SS用傳統(tǒng)的加藥氣浮或沉淀已顯得有些無能為力,現(xiàn)今有幾種特殊的方法來處理它。一為離心分離,利用離心分離機(jī)高速旋轉(zhuǎn)使污泥濃縮而去除,但此種方法耗能高,且微小懸浮性固體去除率很低,實(shí)踐證明不是最為理想的辦法。通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)用污泥處理的帶式壓濾機(jī)和板框壓濾機(jī)用于去除SS效果非常理想,但二者相比之下,由于帶壓機(jī)在工作時(shí)跑泥,有漏點(diǎn),在幾個(gè)實(shí)際工程的比較中,采用板框壓濾機(jī)最為理想。通過造粒機(jī)和板框壓濾機(jī)后,SS級降低80%,COD能降低50%,溶解性固體能降低90%。
在釀酒工藝糖化單元中產(chǎn)生大量色素,使最終出水色度成為一大難題,去除色度方法很多,但就其一次性投資和去除效果而言,推薦三種處理方法。加藥脫色氣浮,臭氧氧化以及最新的膜處理技術(shù),加藥脫色氣浮投資較其他兩種省,但由于需要優(yōu)秀的脫色絮凝劑,運(yùn)行費(fèi)用很高,臭氧氧化效果穩(wěn)定時(shí)對不生物降解COD去除率也有高,是一種新型的處理單元,但一直因?yàn)槠湓O(shè)備使用穩(wěn)定性和價(jià)格原因一直未能得到有效推廣。膜處理用于工業(yè)廢水是最近幾年發(fā)展起來的,由于它是一種微孔徑機(jī)械過濾,所以對去除色度和COD有著其他工藝不可比擬的優(yōu)勢。但由于膜本身易被污染的原因一直未能真正得到有效推廣。現(xiàn)我公司經(jīng)過中試以及其他水處理行業(yè)實(shí)踐,可采用錯(cuò)流操作,外壓式中空纖維超濾膜處理。采用不易降解聚砜膜,允許通過分子量為6000。
工藝改進(jìn):
針對各種處理單元的特點(diǎn),對各工藝單元作出如下改進(jìn):
在厭氧出水末端設(shè)置單元?dú)飧⊙b置,去除厭氧浮渣和一些微生物殘?bào)w。為了降低好氧進(jìn)水水溫,采用最后處理單元回流稀釋辦法,并且在厭氧末端氣浮出水后,混合酒廠其他低濃度水一齊進(jìn)入好氧池。
好氧池集中SBR和生物接觸氧化二者優(yōu)點(diǎn),采用生物聯(lián)合處理工藝,池體采用CASS工藝。但在CASS池前端吸附池內(nèi)設(shè)置YCT彈性填料,在主曝氣池前端也設(shè)置20%YCT彈性填料,主曝氣池內(nèi)為了提高生物濃度和生物活性,投加1g/t的GAC(粉未狀活性炭)和2PPm FeCL3。
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