氮肥生產(chǎn)廢水用于鍋爐沖灰渣和煙道除塵
國(guó)內(nèi)中型氮肥廠均有自備的熱電廠供熱和發(fā)電。熱電廠鍋爐的灰渣和煙道的除塵器都要用大量的水沖洗。湘江氮肥廠有二臺(tái)130T/h和四臺(tái)75T/h的鍋爐。高負(fù)荷時(shí)每小時(shí)需沖渣水1023T/h,除塵用水263T/h。如果全部用新鮮水,每年約需新鮮水870萬(wàn)噸,不僅需要水費(fèi)和排污費(fèi)261萬(wàn)元,還增加了對(duì)江河的污染。氮肥生產(chǎn)中每小時(shí)要排出大量的污水。這種污水主要含NH4和少量的S2+油;SS一般在95mg/L左右,我們利用該種污水沖灰和除塵用水,不僅工藝簡(jiǎn)單、成本低、節(jié)省水費(fèi),還大大減輕了對(duì)環(huán)境的污染。
1、沖灰渣水源的選擇
合成氨、尿素生產(chǎn)盡管70%以上的水是冷卻循環(huán)使用,但仍有一些裝置有生產(chǎn)污水排出。其中污水量排出較多的地方為凈化車間、合成車間、尿素車間。凈化車間平均每小時(shí)排出430T/h污水,水質(zhì)主要含有硫化氰等。單獨(dú)用此股水沖灰渣,水量滿足不了要求且腐蝕性大。合成車間排出的污水水質(zhì)水量見表1
表1
從以上表可以看出,在最小水量時(shí)Q=780m3/h時(shí),不能滿足沖灰渣水量的要求。尿素車間排出的水的水質(zhì)水量見表2
表2
從上表也可以看出,水量也不能滿足沖灰的水量要求。合成、尿素車間排放的污水量是生產(chǎn)裝置排放最大的,其它生產(chǎn)裝置的排水量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。看來(lái),沖灰渣的水源只能在各生產(chǎn)污水排放的匯集處-----總排水溝才能滿足水量要求。
湘江氮肥廠總排水處連續(xù)三年、年平均的水量、水質(zhì)情況見表3
表3
從上表可以看出總排水溝處的污水,水量是完全滿足沖灰渣的要求,水質(zhì)對(duì)沖鍋爐的灰渣也沒(méi)有影響,而且用此水作煙道除塵器用水,水中反應(yīng):
NH3·H2O+SO2=NH4·HSO3
生成了無(wú)毒的亞硫酸氨溶于水中,減少了煙道中SO2的含量,從而減輕了煙囪排煙對(duì)大氣的污染。因此,在總排水溝處利用氮肥污水到熱電廠沖灰渣是可行的,有益無(wú)害。
2、灰渣水系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2.1、流程:從水質(zhì)分析表3可以看出,氮肥生產(chǎn)中排出的污水只有COD等數(shù)據(jù)超標(biāo)外,其它均不要采用什么特殊處理直接就可以用該污水沖灰渣,因而流程很簡(jiǎn)單,只需要在總排水溝合適的地方設(shè)一個(gè)攔溝閘,使水位提高(本工程提高1.6m),讓設(shè)計(jì)水量的水重力流進(jìn)集水池。然后用三臺(tái)10SA-6B型(二開一備)加壓通過(guò)DN400管道輸送到熱電廠鍋爐處沖灰渣和作煙道除塵用水。整個(gè)布置見圖3:
2.2、構(gòu)筑物設(shè)計(jì)
2.1.1進(jìn)水口設(shè)計(jì):
進(jìn)水口可以采用兩種形式:一是采用管道進(jìn)水,為了使浮油不進(jìn)入系統(tǒng),管口朝下或低于水面0.5m見圖1,該方式適合于溝深,閘門頂離地面高差大的地方,也可以采用進(jìn)水渠見圖2,進(jìn)口處設(shè)格柵,為了防止浮油進(jìn)入系統(tǒng),格柵后設(shè)隔板,使污水從底部進(jìn)入系統(tǒng),此方式適合于溝淺地方,湘氮用方式一。
2.1.2蓄水池(吸水池)和事故補(bǔ)水管
氮肥生產(chǎn)總有出事故的時(shí)候而且每年有10多天的大檢修時(shí)間,為了保證沖灰渣必須設(shè)計(jì)一根事故供水管,供水量按設(shè)計(jì)水量,吸水井蓄水池必須有一定的調(diào)節(jié)容量,本人認(rèn)為蓄水池調(diào)節(jié)容積大于0.5h沖灰渣水量即可。
2.1.3泵房設(shè)計(jì)
泵房是本工程的主要部分,宜采用直灌式地下泵房。水泵材質(zhì)采用普通清水泵,因污水中含氨氮較高。
Cu2++4NH3=[Cu(NH3)4]+
生成絡(luò)合物使銅設(shè)備結(jié)垢、腐蝕,因此,進(jìn)出口閥門不能采用銅質(zhì)材料。
以湘江氮肥廠工程為例計(jì)算如下:
Q=1000~1363m3/h(按1300m3/h計(jì)算)
H=50m(沖灰渣噴嘴出口壓力)
管道管徑DN400管長(zhǎng)L=320m
選用10SA6B水泵三臺(tái)(二開一備)配TS1264電機(jī)
N=190KWQ=720~540m3/hH=67~74mη=0.80~0.79
泵房為兩層,地下為水泵間,地面為檢修操作室配CD1212D電動(dòng)葫蘆一臺(tái)起重2T起升高度12m泵房?jī)?nèi)設(shè)排水泵一臺(tái),以便日常排除泵房?jī)?nèi)積水,還可以抽蓄水池中水,便于清理池中污泥。
2.1.4攔溝閘的設(shè)計(jì)
攔溝閘是本工程的關(guān)鍵部分,它的高度既要滿足工程設(shè)計(jì)水量,又要考慮暴雨時(shí)能從閘頂部排水。閘太低進(jìn)水水質(zhì)不好,太高總溝空余排水?dāng)嗝鏈p小,暴雨時(shí)溝漫水,使污水淹沒(méi)廠房和設(shè)備。對(duì)于直灌式泵房,閘高還是決定泵房標(biāo)高的條件,泵房底標(biāo)高可按下式計(jì)算。
泵房底標(biāo)高(絕對(duì)標(biāo)高)=溝底標(biāo)高(絕對(duì)標(biāo)高)+閘高-H-泵軸標(biāo)高
H:為閘前水位高于水泵頂高度
H=h1+h2+h3+h4
h1:進(jìn)水格柵進(jìn)水管路水頭損失(本工程為0.205m)
h2:蓄水池頭到最后一臺(tái)水泵的水頭損失,一般取0.1~0.2(本工程取0.1)
h3:水泵進(jìn)水管路水頭損失(本工程為1.01m)
h4:富余水頭取0.05m
泵房底絕對(duì)標(biāo)高=45.57+1.6-1.365-0.79=45.015m
泵房底標(biāo)高取45.00m,操作室標(biāo)高為49.50m
3、應(yīng)用效果
湘氮廠全年運(yùn)行300d,實(shí)施氮肥生產(chǎn)污水沖灰渣后,全年可節(jié)省新鮮水720×104T,每年可省水費(fèi)和排污費(fèi)120萬(wàn)元以上,而該工程建設(shè)只需要60多萬(wàn)元,只需要0.6年就可回收全年投資。
氮肥污水沖熱電廠灰渣后,經(jīng)過(guò)灰渣的吸附、再沉淀后,排出的污水指標(biāo)基本上達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),而且減少了熱電廠煙囪中排放的SO2含量,減少環(huán)境污染。污水除濁度一項(xiàng)有所上升外其它均大大降低,見表4
表4
如果沖灰渣水本身是循環(huán)使用裝置。氮肥污水又可作為沖灰渣水、造氣含氰污水處理等裝置的補(bǔ)充水和水洗煤洗滌用水(水量700~1000m3/h)。
本工程回收工藝設(shè)備簡(jiǎn)單、投資少,因而對(duì)國(guó)內(nèi)有自備熱電廠的幾十家中型氮肥廠有一定的推廣意義,如果均這樣做,全年可節(jié)省幾億噸水,不僅降低了生產(chǎn)成本,而且極大的保護(hù)了水資源和環(huán)境。
4、存在問(wèn)題及解決辦法
該工程投運(yùn)后,發(fā)現(xiàn)當(dāng)污水含氨較多時(shí),水泵及進(jìn)出口管件結(jié)圬較嚴(yán)重,要經(jīng)常停車清洗。后來(lái)我們采取如下措施:
引入不含氨污水沖稀水中含氨濃度。我們采取引入熱電廠排水(見圖3)沖稀水中含氨濃度,緩解了裝置的結(jié)圬,減少了該裝置停運(yùn)清洗的時(shí)間。
回收污水中的氨降低水中含氨濃度。在尿素生產(chǎn)裝置氨的集中排放點(diǎn)建一套解吸、水解裝置,對(duì)尿素裝置中的碳氨液進(jìn)行集中處理。通過(guò)解吸、水解,碳銨中的氨和尿素得到充分回收,污水中含氨量可減少到5mg/l以下,這樣不僅可回收氨降低尿素生產(chǎn)成本,沖灰渣工程的結(jié)圬問(wèn)題也就得到了解決。
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