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錦綸生產(chǎn)廢水的處理

更新時(shí)間:2008-01-24 17:50 來(lái)源: 作者: 閱讀:1811 網(wǎng)友評(píng)論0

        某集團(tuán)的主導(dǎo)產(chǎn)品為錦綸簾子布、簾子線,其主要原料為己內(nèi)酸胺聚合物。
  
        廢水主要來(lái)源于聚合切片的革取廢水。革取廢水經(jīng)單體回收處理,剩下少量己內(nèi)酷胺單體沒(méi)有回收價(jià)值。廢水中的主要污染物為己內(nèi)酚胺及其分解產(chǎn)物。每噸簾子布產(chǎn)生45t廢水,日排放量為6000t/d,根據(jù)環(huán)境部門的要求,廢水處理應(yīng)達(dá)到GB8978-1996(1999年修改)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),處理后廢水達(dá)標(biāo)排放。 

1 廢水水量、水質(zhì)
  
        經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,廢水的水量、水質(zhì)見表1。

  

1 廢水的水量、水質(zhì)

項(xiàng)目

數(shù)據(jù)

水量/m3·d-1

6000

pH

67

ρ(BOD5)/mg·L-1

5001000

ρ(CODcr)/mg·L-1

10002000

ρ(NH3-N)/mg·L-1

1020

ρ(己內(nèi)酰胺)/mg·L-1

300500


        錦綸廢水水量。水質(zhì)有如下特點(diǎn):
  
        ①由于錦綸廢水不是連續(xù)排放,水質(zhì)隨時(shí)間變化而變化。
  
        ②廢水主要來(lái)源于聚合切片的革取廢水,由于己內(nèi)酰胺極易分解,在生物降解過(guò)程中轉(zhuǎn)化為NH3-N,造成廢水中氨氮濃度較高,成為本工程處理的難點(diǎn)和重點(diǎn)之一。

2 處理工藝及設(shè)計(jì)參數(shù)


2.1 處理工藝
  
        通過(guò)對(duì)生產(chǎn)裝置和廢水水質(zhì)調(diào)查,選用前置反硝化的生物脫氮工藝,處理工藝流程見圖1。
 
 


        廢水匯集在調(diào)節(jié)池,然后由柬提升至水解酸化池,該池同時(shí)接納部分回流污泥。在兼氧、缺氧條件下,通過(guò)水解和產(chǎn)酸菌的作用使廢水中復(fù)雜高分子或難降解物質(zhì)轉(zhuǎn)化為小分子簡(jiǎn)單有機(jī)物,提高了有機(jī)物生化性能。然后廢水進(jìn)人反硝化池。反硝化池中設(shè)置有軟性填料,通過(guò)棲息在填料上的反硝化菌的作用,可以使回流廢水中的NO2-,NO3-轉(zhuǎn)化為N2,從而達(dá)到生物脫氮的要求。由于采用了前置反硝化脫氮工藝,反硝化池中的反硝化菌可以用進(jìn)水中的有機(jī)物為碳源,無(wú)需再外加碳源。A,B,C工藝曝氣池是由東華大學(xué)開發(fā)的一種好氧生物反應(yīng)池,該反應(yīng)器將污泥負(fù)荷分為高負(fù)荷、一般負(fù)荷和低負(fù)荷3個(gè)區(qū)間串聯(lián)運(yùn)行,可以結(jié)合脫碳和硝化的設(shè)計(jì)要求,確定A,B,C各段的停留時(shí)間。A,B,C曝氣池不僅提高了系統(tǒng)的凈化效率,還防止了污泥膨脹并減少了剩余污泥量,甚至在工程系統(tǒng)的運(yùn)行過(guò)程中實(shí)現(xiàn)污泥的“零排放”。A,B,C曝氣池出水進(jìn)入沉淀池,實(shí)現(xiàn)泥水分離,污泥一部分回流至A,B,C曝氣池的A,B2段,另一部分回流至水解酸化池,剩余污泥進(jìn)行濃縮干化。沉淀池上清液小部分回流至反硝化池,其余部分達(dá)標(biāo)排放。

2.2 A、B、C工藝簡(jiǎn)介

  
        污泥負(fù)荷Fw與污泥容積指數(shù)Is,v的關(guān)系曲線見圖2。
 
 


        根據(jù)圖2曲線確定處理參數(shù)。為控制污泥膨脹和提高系統(tǒng)處理效率,曝氣池設(shè)計(jì)為A,B,C3段處理系統(tǒng),使運(yùn)行落實(shí)在圖2曲線中a~a’段、b~b’段、C~C’段,既能使有機(jī)物在反應(yīng)系統(tǒng)中迅速?gòu)氐状x,又能使污泥保持良好性能。
  
        A段:高負(fù)荷區(qū),Is,v可控制在200以下,一般不會(huì)產(chǎn)生污泥膨脹。
  
        B段:一般負(fù)荷區(qū),選擇在減速增殖期,為維持這一數(shù)值,宜用回流污泥量進(jìn)行控制。
  
        C段:低負(fù)荷區(qū),選擇污泥處于內(nèi)源代謝呼吸期。
  
        C段不回流污泥,而在其中設(shè)置填料,廢水從B段推流至C段,混合液在填料上的生物膜與活性污泥雙重作用下凈化,F(xiàn)/M比值大大降低。微生物處于內(nèi)源呼吸期,周圍營(yíng)養(yǎng)源已無(wú)法滿足生物膜和活性污泥中細(xì)菌需求.此時(shí),部分細(xì)菌在好氧條件下衰亡,分解成營(yíng)養(yǎng)料供應(yīng)活著的微生物,達(dá)到了污泥減容化。
  
        在A、B、C活性污泥處理系統(tǒng)中,剩余污泥的產(chǎn)生量,3段中各不相同。在A段由于F/M值高,因此有機(jī)物以最大速率轉(zhuǎn)化為污泥;B,C2段污泥合成比A段低得多

2.3 主要構(gòu)筑物、設(shè)備設(shè)計(jì)參數(shù)

  
        ①調(diào)節(jié)池有效容積3000m3,1座,有效水深4.7m,保護(hù)高度03m,停留時(shí)間12h。
  
        ②水解酸化池有效容積3000m3,2座,有效水深4.7m,保護(hù)高度0.3m,停留時(shí)間24h。
  
        ③反硝化池有效容積6000m3,1座,停留時(shí)間24h,分5格,接納污水回流量6000m3/d。
  
        ④曝氣池分A、B、C3段,各段的停留時(shí)間分別為2.5h、7.5h、5h。A段、B段、C段的實(shí)際有效容積分別為630m3、1890m3、1260m3;A段、B段的回流污泥量分別為1600m3/d,4000m3/d;實(shí)際總供氣量51~75m3/min,平均供氣量15.2~21m3[空氣]/m3[廢水]。
  
        ⑤污泥回流泵3組,2用1備,流量Q=120m3/h,揚(yáng)程H=10.5m,電機(jī)功率7.5kW。
  
        ⑥反硝化系統(tǒng)回流泵3組,2用1備,流量Q=125m3/h,揚(yáng)程 H=18m,電機(jī)功率11kW。
  
        ⑦風(fēng)機(jī)3組,2用1備,單臺(tái)風(fēng)機(jī)風(fēng)量Q=31.5m3/min,軸功率35kW,風(fēng)壓49kPa,電機(jī)功率45kW。

3 工程運(yùn)行及處理效果分析

3.1 處理效果分析
  
        根據(jù)污水廠和監(jiān)測(cè)站提供的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),整理結(jié)果詳見表2。

2 運(yùn)行結(jié)果數(shù)據(jù)

 

運(yùn)行歷時(shí)/d

pH

ρ(CODcr)/mg·L-1

ρ(NH3-N)/mg·L-1

 

進(jìn)水

出水

進(jìn)水

出水

去除率/%

進(jìn)水

出水

 

32

6.5

7

1530

121

92.1

12.5

84

 

40

6.5

7

810

79.2

90.2

10.6

74.5

 

52

6.5

7

541

20

96.3

18.4

86.4

 

60

6.5

7

2352

59

97.0

11.7

83.7

 

65

6.5

7

2640

67.8

97.0

12.7

79.4

 

70

6.5

7

1993

41.8

97.9

17.8

17.4

 

75

6.5

7

1526

56.3

96.0

14.7

5.0

 

80

6.5

7

1348

30.4

98.0

15.0

13.0

 

85

6.5

7

563

75

86.7

7.0

11.2

 

90

6.5

7

1756

47.2

97.4

17.2

5.3

 

95

6.5

7

1456

37.6

97.3

8.5

4.9

 


        污水處理廠運(yùn)行幾個(gè)月以來(lái),出水水質(zhì)主要指標(biāo)均可達(dá)標(biāo)排放。只是污水中的NH3-N變化比較復(fù)雜,在初期脫氮效果尚不明顯,出水NH3-N高于進(jìn)水。這說(shuō)明了兩個(gè)問(wèn)題,一是污水中己內(nèi)酚胺降解后使NH3-N驟增,二是由于A、B、C活性污泥系統(tǒng)中,A,B2段是去碳反應(yīng)器,C段是硝化反應(yīng)器,在運(yùn)行初期由于水質(zhì)、水量及A,B2段的污泥系統(tǒng)變化較大對(duì)C段運(yùn)行造成沖擊負(fù)荷,未能使C段中硝化細(xì)菌形成良好的生存環(huán)境,同時(shí)硝化細(xì)菌世代周期長(zhǎng),也是導(dǎo)致在初期脫氮效率較低的原因。隨著運(yùn)行條件的穩(wěn)定,運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),硝化細(xì)菌的濃度逐漸增高,本工藝的脫氮效果逐漸明顯,正常運(yùn)行后,出水NH3-N完全達(dá)標(biāo)。

3.2 處理成本

  
        廢水處理成本為0.474元/t。

3.3 污泥排放
  
        一部分污泥回用于A、B、C曝氣池,另一部分污泥送至水解酸化池,在兼氧條件下水解,從而使部分污泥硝化,成為生物脫氮系統(tǒng)中的內(nèi)源碳,目前整個(gè)系統(tǒng)基本實(shí)現(xiàn)剩余污泥的“零排放”。

4 結(jié)論

  
        ①對(duì)高質(zhì)量濃度大氮錦綸廢水產(chǎn)ρ(CODcr)=1000~2000mg/L,ρ(BOD5)=500~1000mg/L,其出水ρ(CODcr)遠(yuǎn)低于排放值100mg/L,去除率92%~98%,出水ρ(BOD5)=5~13mg/L,去除率99%;
  ②由于反硝化池培菌剛剛開始,再加上反硝化菌生長(zhǎng)速率比較小,運(yùn)行初期出水NH3-N濃度超過(guò)進(jìn)水十幾倍,正常運(yùn)行后NH3-N迅速下降至15mg/L以下;
 、圻B續(xù)運(yùn)行至今剩余污泥幾乎是零排放
 

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