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印染廢水氣浮設(shè)計(jì)和調(diào)試中需注意的幾個(gè)問題

             來源:無錫金源 閱讀:4375 更新時(shí)間:2010-02-07 15:20

印染廢水的氣浮調(diào)試,一定要搞清楚廢水的性質(zhì),在運(yùn)用氣浮時(shí),要注意廢水中污染物的來源,量的大小,水溫,氣浮也要根據(jù)水質(zhì)特殊設(shè)計(jì),以滿足處理要求。

引言

印染廢水調(diào)試過程中出現(xiàn)的現(xiàn)象。(通誼印染廠調(diào)試現(xiàn)場記錄)

中午剛開始調(diào)試一小時(shí)內(nèi),氣浮出水清澈,色度小,泥水界面清晰,浮渣表面無氣泡出現(xiàn),色澤黑色,浮渣量較大估計(jì)占水量的5%-10,加藥硫酸亞鐵(200元/T),估計(jì)在1000MG/L-2000MG/L(藥劑濃度5%)。溶氣罐壓力2.4-2.6KG/CM,浮球工作正常。絮體上浮速度500水深/3.5分鐘,水量估計(jì)在70-100M3/h,水溫25-30度。

一小時(shí)后因調(diào)節(jié)池短路氣浮進(jìn)水接通來水,浮渣表面出現(xiàn)少許泡沫,隨著時(shí)間的延長,泡沫越來越多,越來越細(xì)小,出水惡化,出水中浮出大量白色泡抹,絮體上浮速度大大減緩,溶氣水質(zhì)變差,溶氣罐壓力2.4-2.6KG/CM,浮球工作處于非正常狀態(tài),溶氣水量變小,泥水界面無法分清,增大加藥量無法改變氣浮的工作狀態(tài),水溫30-45度,氣浮無法正常工作。氣浮停機(jī),冷卻一小時(shí)后開機(jī),源水未進(jìn),只開溶氣系統(tǒng),氣浮池內(nèi)布水槽吐出厚厚的泡抹,溶氣系統(tǒng)無法正常工作,整機(jī)停。

第二天下午正常開機(jī),氣浮穩(wěn)定工作15-30分鐘,隨著時(shí)間推移和昨天類似。

停機(jī)后用PAC(2000元/T) PAM(15000元/T) 自配10%,千分之一的溶藥液,取原水作實(shí)驗(yàn),絮體較好,且較大,和硫酸亞鐵相比,藥量小,絮體好,但相對(duì)成本高,源水偏向堿性,硫酸亞鐵偏酸能起中和作用,但鐵離子的還原性,出水色度較大偏向褐紅色,鐵鹽絮體易沉。

廢水中的核心問題為泡沫,解決了泡沫問題,也就解決了印染廢水的氣浮應(yīng)用問題。下面從廢水水質(zhì),起泡原因,解決方案,幾個(gè)方面分別論述。

1. 印染廢水水質(zhì)分析:
·廢水中含堿減量污水(水量不大,COD濃度2-5萬,源用于印染中漂洗階段)主要成分對(duì)苯二甲酸。這股廢水的影響較大,堿性廢水容易起泡沫。
·廢水中含硫化染料黑色,加藥后,絮體較大易浮。這種污染物質(zhì)容易被氣浮除去。
· 洗滌劑為去油靈,水量較大,濃度較大。
· 活性染料(紅,青,藍(lán))氣浮對(duì)其去除較難,色度較大,應(yīng)主要靠生化去除。
2 印染廢水出現(xiàn)泡沫的原因:
· 水力的紊動(dòng)程度,本機(jī)采用射流溶氣,水力的紊動(dòng)程度較立式溶氣罐大。
· 水溫在20-30度的時(shí)候,不宜起泡,水溫在30-45度易起泡,水溫越高越易起泡。
· 溶氣罐壓力2.4-2.6 kg/cm,,超過3-3.5kg/cm,易起泡。
· 活性劑濃度:毛紡,色織類印染廠,表面活性劑濃度較高,COD濃度較高時(shí)(COD2000)氣浮不易用于該類廠頭道預(yù)處理工序,易用沉淀代替氣浮。化纖類印染廠表面活性劑濃度較低,可用氣浮作頭道工序。
· 活性劑的種類和屬性。堿性的活性劑較多。應(yīng)加酸中和。
· 核心問題,水質(zhì)中存在濃度較高的堿減量污水(水量不大,COD濃度2-5萬)主要成分對(duì)苯二甲酸。
· 含有洗滌劑,去油靈,水量較大,濃度較大
· 調(diào)節(jié)池進(jìn)水和出水明顯短路,無法正常調(diào)節(jié)水溫和水質(zhì),剛開機(jī)時(shí),池內(nèi)水已停止一個(gè)星期,水溫和水質(zhì)混合較好,水溫較低,一個(gè)小時(shí)后進(jìn)出水短路。
· 三臺(tái)源水泵,每臺(tái)流量92T/H,H=15M ,兩臺(tái)同時(shí)開總水量為200T/H,超過氣浮的設(shè)計(jì)流量較多。
· 加藥池明顯偏小,加藥量太大。
· 水溫過高,整個(gè)調(diào)節(jié)池?zé)釟怛v騰。
· 無污泥處理系統(tǒng),氣浮污泥又回到調(diào)節(jié)池,增加源水負(fù)荷。

印染廢水應(yīng)用氣浮時(shí)應(yīng)注意解決以下的問題;
1, 回流泵前接河水,或自來水。解決活性劑對(duì)溶氣系統(tǒng)的影響。優(yōu)點(diǎn)可以解決活性劑問題,總的出水量增大1/3,增加了廠方的排污費(fèi)用。
2, 改進(jìn)溶氣系統(tǒng),改用水力紊動(dòng)程度小的溶氣系統(tǒng)。
3, 三臺(tái)水泵配置許合理,按Q=50T/H,H=10M,配置三臺(tái)水泵。
4, 溶氣水工作壓力為2.4-2.6KG/CM。.
5, 表面負(fù)荷降低由原來的6降為3-4,QF150氣浮的處理水量為70-100T/H。負(fù)荷降低的原因如下:A 水溫40度,在0.35MPA時(shí) 空氣的溶解量47ML/L,水溫20度,在0.35MPA時(shí) 空氣的溶解量63ML/L,水溫高時(shí)溶氣量減少26%,本身我公司的溶氣效率只有80-90%,較低。B須加1000-2000MG/L的硫酸亞鐵。出泥量很大,占總水量的5-10%,所以需要的溶氣水量較大。C印染廢水絮體較小,水深500MM,時(shí)上浮時(shí)間超過三分種。D 源水的SS 和COD的濃度較高,氣浮又用于工藝的頭道預(yù)處理,所以折算的溶氣水量較大。
6, 氣浮池內(nèi)水深由500增到750MM,池深由650改為900MM。該氣浮專用于印染廢水工藝頭道預(yù)處理。增加水停留時(shí)間,使絮體絮凝效果更好,水流更加平穩(wěn)。
7, 氣浮池溶氣釋放機(jī)構(gòu)的接觸時(shí)間變短,接觸強(qiáng)度減弱。
8, 毛紡,色織類印染廠,表面活性劑濃度較高,COD濃度較高(COD2000)氣浮不易用于該類廠頭道工序,易用沉淀代替氣浮;w類印染廠表面活性劑濃度較低,可用氣浮作頭道工序。
9, 調(diào)節(jié)池建議設(shè)置廊道,使進(jìn)出水不要短路,調(diào)節(jié)池盡量大,使水溫降低,建議設(shè)置曝氣,降低表面活性劑含量。
10, 建議增加污泥處理系統(tǒng),不要使氣浮污泥在回到調(diào)節(jié)池,增加調(diào)節(jié)池內(nèi)污染物的濃度。
11, 建議堿減量污水和含有去油靈的污水單獨(dú)建池儲(chǔ)存,單獨(dú)處理和單獨(dú)排放,不要進(jìn)調(diào)節(jié)池。若進(jìn)也是一點(diǎn)一點(diǎn)加入到污水中去,不可突然大量排放。
12, 出水的清水池建議隔開兩個(gè)格,一格排放清水,一格用射流曝氣加攪拌清除水中的表面活性劑(氣水比1:8-10),該水用于溶氣水泵的回流。該方法的缺點(diǎn)為泡沫難以收集。好處可以解決表面活性劑的問題。
13, 鐵鹽易沉,建議用PAC 和PAM 減少加藥量和污泥量,特別對(duì)后續(xù)生化處理有很大的好處。鐵鹽出水易變黃和紅。
14, 提高溶氣系統(tǒng)的溶氣效率。(雙射流)
15, 回流泵前加消泡劑(天然油脂,各種化工用的合成消泡劑,膨潤土,滑石粉,硅藻土)。
16, 增加PAM高分子,減少硫酸亞鐵的用量,減少污泥量。

由上面的工程實(shí)踐可以看出,印染廢水是比較難處理的廢水,核心問題解決廢水中的泡沫問題,解決的方法也不是一成不變的,解決的核心是消除泡沫的影響。本文提供了幾種解決方法,供各位同仁參考。具體問題具體分析,以實(shí)驗(yàn)為準(zhǔn)。


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