蘋果汁加工高濃度有機廢水的處理
1 原水水質、水且和處理后水質
1.1 原水水量
根據(jù)提供的,該工程設計水量為1000 m3/d 。
1.2 原水水質
該主要來自沖洗、粉碎、榨汁工序,污水可生化性較高。根據(jù)環(huán)保部門要求,處理后水質滿足《污水綜合排放標準》(GB8978-96)中的二級標準。原水水質和處理后水質見表1。
表1 原水水質及處理后水質
項目
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ρ(CODCr)/(mg·L-1)
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ρ(BOD5)/(mg·L-1)
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ρ(SS)/(mg·L-1)
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pH值
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原水水質
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≤8000
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≤4800
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≤6000
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4~8
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出水水質
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<150
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<30
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<150
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6~9
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2 處理工藝流程
2.1 工藝流程
本工程采用水解酸化+接觸氧化為主體的生化處理工藝,流程如圖:
2.2 工藝流程說明
①格柵:污水中含有大量漂浮物和懸浮物,為減少后續(xù)處理單元的負荷,設計粗細兩道格柵,保證后續(xù)處理構筑物正常運行。
②預曝氣調節(jié)池:由于生產(chǎn)車間污水排放水質、水量變化大,因此需設調節(jié)池調節(jié)水質、水量。在池內投加 NaOH,調節(jié) pH值。本工程采用預曝氣調節(jié)池,可以防止細微的果屑發(fā)酵,對有機物也有一定的去除率。
③提升泵:預曝氣調節(jié)池內水位較低,且變化較大,因此池內設污水提升泵,使污水流到后續(xù)的構筑物中進行處理,提升泵采用WQ潛污泵,l用1備。
④初沉池:采用平流式,進一步沉淀微細果屬及懸浮物,以保證后續(xù)處理構筑物的正常運行。
⑤水解酸化池:利用兼氧菌將大分子有機物轉化為易好氧生物降解的小分子有機物,降低CODcr濃度,減輕后續(xù)好氧處理負荷。池內設置彈性填料,分段加密懸掛。正常運行后,CODcr去除率45%,運行相當穩(wěn)定。運行時采用間歇曝氣,間隔時間8h,每次曝氣時間 5~10 min。水解酸化出水在進接觸氧化池前,利用自動投藥泵投加NaOH溶液,調節(jié)pH值調至6~8。
⑥接觸氧化池:本工藝采用兩級接觸氧化,池內安裝彈性填料,一級接觸氧化池采用散流式曝氣器,二級接觸氧化池采用微孔曝氣器。
⑦二沉池:采用平流式,沉淀分離接觸氧化池出水中脫落的生物膜,減少后續(xù)氣浮池加藥量,降低運行成本。
2.3 主要構筑物及其工藝參數(shù)
主要構筑物及其工藝參數(shù)見表2。
表2 主要構筑物及其工藝參數(shù)
構筑物
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型號規(guī)格
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數(shù)量
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設計及運行參數(shù)
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格柵
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粗格柵、細格柵
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各1套
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粗格柵:10 mm柵隙,細格柵:3 mm 柵隙
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預臨氣調節(jié)池
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鋼砼18.0m × 7.5m ×4.0m
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1座
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停留時間 10 h,氣水比10:1
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提升泵
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WQ50-10—3
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2臺
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Q= 50 m3/h,H= 10m,P=kW
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初沉池
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鋼砼 10.9m × 3.1 m ×4.0 m
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1座
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停留時間2h,有效水深:3.5 m
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水解酸化池
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鋼砼 26m × 10.75 m ×5.0 m
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1座
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停留時間40 h,有效水深:4.6m
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接觸氧化池
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鋼砼 16m × 10.75m ×5 m,12.3m × 8.5m × 5m
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2座
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設計負荷為 1.4 kg[BOD5]/(d·m3 填料),
停留時間 32 h,有效水深:4.5m |
二沉池
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鋼砼 10.9 m × 3.l m ×4.0 m
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1座
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停留時間2h,有效水深:3.5m
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部分溶氣氣浮
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1臺
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表面負荷 3.2 m3/(m2·h),回流比40%
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污泥濃縮池
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鋼砼 5m ×5 m ×4.0 m
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1座
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濃縮時間 12 h
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3 調試運行及處理效果
3.1 調試運行
為縮短調試時間,從污水處理廠引進200m3 好氧活性污泥,其中100 m3 投入水解酸化池,其余投人接觸氧化池。調試期間間歇進水,進水量逐步加大,從l/4到全部進水,每日排出池內上清液。調試期間,嚴格控制pH值以及營養(yǎng)鹽,進入水解酸化池pH值控制在7~8左右,進入接觸氧化池pH值控制在6~8,在初沉池中投加尿素和磷酸二鉸,以彌補果汁在中氮和磷元素的不足,投加量按m(COD):m(N):m(P)=200 :5:1計算。由于工程的調試時間在夏季,因而相對于冬季調試時間大大縮短,接種 15 d后接觸氧化池掛膜明顯,l月后酸化池掛膜成功。又經(jīng)過 20 d調試運行,污水處理系統(tǒng)進人正常運行狀態(tài),處理效果穩(wěn)定。調試周期共 50 d。
調試運行經(jīng)驗:在調試前期,由于生物膜未生長完全,水解酸化及接觸氧化池達不到相應的設計負荷,原水濃度又很高,生化填料很不容易掛膜。因此采用污泥回流,起到了稀釋的作用,有利于掛膜。另外,在調試以及運行階段,我們加強了格柵的清渣工作。果汁加工廢水的特點是廢水含有大量的碎果屑、果肉、果膠等物質,這些物質對于后續(xù)處理構筑物有非常不利的影響。針對這種情況,我們在生產(chǎn)車間廢水出口處增加了一道格柵,并請廠家對生產(chǎn)工藝進行了改進,從而降低了原水的SS。
3.2 各構筑物處理效果
表3是根據(jù)長期觀測的平均結果。
表3 各構筑物處理效果
單元
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ρ(CODcr)/(mg·L-1)
|
ρ(SS)/(mg·L-1)
|
||||
進口
|
出口
|
去除率/%
|
進口
|
出口
|
去除率/%
|
|
格柵
|
8000
|
7600
|
5
|
5000
|
3900
|
30
|
曝氣調節(jié)池
|
7600
|
7200
|
5
|
3900
|
3500
|
8
|
初沉池
|
7200
|
6900
|
3.8
|
3500
|
2000
|
30
|
水解酸化池
|
6900
|
3700
|
40
|
2000
|
460
|
31
|
一級接觸氧化池
|
3700
|
860
|
36
|
460
|
530
|
|
二級接觸氧化池
|
860
|
170
|
8.6
|
530
|
480
|
|
二沉池
|
170
|
150
|
0.25
|
480
|
230
|
5
|
氣浮
|
150
|
115
|
0.44
|
230
|
85
|
2.9
|
3.3 最終處理效果
本設計采用水解一好氧生物處理工藝,克服了處理高濃度有機廢水采用厭氧處理工藝時,要求設備密封嚴格、操作管理復雜等問題。其出水水質如表4,達到了規(guī)定的排放標準。通過系統(tǒng)1年多來的運行表明,該工藝產(chǎn)泥量少,泥餅不含有毒物質,可直接用做肥料。
表4 水質檢測結果
項目
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原水平均值
|
氣浮池出水平均值
|
去除率/%
|
ρ(CODcr)/(mg·L-1)
|
8000
|
128
|
98.4
|
ρ(BOD5)/(mg·L-1)
|
4800
|
28
|
99.4
|
ρ(SS)/(mg·L-1)
|
5000
|
85
|
98.3
|
PH值
|
4-6
|
6-8
|
|
4 主要技術經(jīng)濟參數(shù)
主要技術經(jīng)濟參數(shù)見表5。
表5 主要技術經(jīng)濟參數(shù)
項目
|
數(shù)量
|
備注
|
占地/m2
|
1650
|
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裝機容量/kW
|
84
|
常開為 68 kw
|
總投資/萬元
|
230
|
不含三通一平
|
運行電費/元
|
0.67
|
處理每m3廢水的電費
|
人員工資/元
|
600
|
污水站4人月工資
|
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