粘膠纖維工業(yè)酸性廢水物化處理工藝探索
摘要:粘膠纖維工業(yè)酸性廢水物化處理工藝主要是控制好鐵鋁復(fù)合比例、鐵鋁復(fù)合除鋅劑和絮凝劑的加入比例和終點PH 的控制,以及保證足夠的沉淀時間。將過去傳統(tǒng)的“物化+ 生化”二級處理工藝,創(chuàng)新改造為一級物化處理工藝實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放;粘膠長絲生產(chǎn)系統(tǒng)實現(xiàn)30%的污水處理后回用。
關(guān)鍵詞:粘膠纖維,工業(yè)酸性廢水,物化處理
前言
宜賓絲麗雅集團(tuán)海絲特公司污水處理系統(tǒng)始建于2002 年8 月,由北京潔佳杰有限公司設(shè)計承建,2003 年7 月正式投用,設(shè)計的工藝路線是按照粘膠纖維工業(yè)酸性廢水傳統(tǒng)處理工藝“物化+生化”過程實現(xiàn),日處理酸性廢水能力2.5 萬噸。特征污染物有:pH、COD、SS、Zn2+、S2-。廢水的排放采用《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)一級標(biāo)準(zhǔn),即:pH6~9、COD≤ 100mg/l、SS≤70mg/l、S2-≤1mg/l、Zn2+≤2mg/l。工程設(shè)計采用的工藝路線(稱為舊工藝)如圖1 所示。
![]() |
污水處理系統(tǒng)自投用來存在與實際運行工藝不相符的情況,主要是:① 石灰消解系統(tǒng)不合理;② 污泥處理系統(tǒng)不合理; ③ 生化處理系統(tǒng)不能滿足要求,若要使用,其運行維護(hù)費用較高,生化池實際已棄用。污水處理系統(tǒng)經(jīng)創(chuàng)新改進(jìn)治理工藝(新工藝) 后與舊工藝的最大區(qū)別是:將過去傳統(tǒng)的“物化+ 生化”二級處理工藝改造為一級物化處理工藝。
1 物化處理粘膠纖維工業(yè)酸性廢水技術(shù)方案
1.1原理
本技術(shù)的物化處理主要指采用多種物理和化學(xué)方法進(jìn)行處理。物理方法,如利用物理的機(jī)械方法處理,主要采用重力分離過濾、曝氣、吸附等方法;瘜W(xué)方法,主要采用廢水中所含的溶解質(zhì)或膠體物質(zhì)與其他物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),而從廢水分離出去。本技術(shù)主要采用了中和法、沉淀法、化學(xué)絮凝法(混凝法)。
1.1.1 沉淀法,是利用沉淀反應(yīng)使廢水中的有害物質(zhì)如Zn2SO4轉(zhuǎn)化為沉淀而與水分離。加入石灰乳將鋅離子轉(zhuǎn)化為氫氧化鋅沉淀(其溶度積為Ks=1.2×10-17)。在中和池加入來至廢氣吸收系統(tǒng)的Na2S,進(jìn)一步將酸性廢水中的鋅離子轉(zhuǎn)化為溶度積小的ZnS沉淀(其溶度積為Ks=2.93×10-25)。使Zn2+沉淀較完全。其化學(xué)式如下所示:
Zn2SO4+ Na2S = Na2SO4+ ZnS↓
ZnSO4+ Ca(OH)2 = CaSO4 + Zn(OH)2↓
1.1.2 化學(xué)絮凝法,又稱混凝法,此法是通過加凝聚劑破壞膠體的穩(wěn)定性,使膠體粒子發(fā)生凝聚,產(chǎn)生絮凝物,并產(chǎn)生吸附作用,將廢水中污染物、懸浮物吸附在一起,然后經(jīng)沉降而與水分離。
1.1.2.1 在均質(zhì)池出口增加了鐵鋁復(fù)合除鋅劑(硫酸亞鐵和硫酸鋁按一定比例混和物) 的投加工藝,其目的是除去酸性廢水中的鋅離子。
1.1.2.2 在中和池增加了3 號絮凝劑(分子量800 萬的聚丙烯酰胺即PAM) 的投加工藝,其目的是絮凝作用,對除去酸性廢水中的鋅離子、懸浮物SS和化學(xué)需氧量COD有較好作用。
1.1.2.3 并將原有廢棄的曝氣生物濾池作為二沉池,在一沉池對水中懸浮物去除后,以繼續(xù)沉降處理COD 和SS,以實現(xiàn)處理酸性廢水達(dá)到國家一級標(biāo)準(zhǔn)排放。
創(chuàng)新改進(jìn)后的處理工藝,處理設(shè)施功能獨立,處理效果良好,形成了以下工藝流程(見圖3):
![]() |
該工藝的主要特點是采用新技術(shù)、改革舊工藝。如:
“二次石灰乳的投加,鐵鋁復(fù)合除鋅劑的投加,硫化鈉的投加,絮凝劑的投加,二次沉淀”的工藝,是本工藝的主要特點。因為,酸性廢水進(jìn)入均質(zhì)池后,水中主要含有懸浮顆粒物、膠體粒子、石灰處理產(chǎn)生的固體顆粒等共同形成穩(wěn)定的水溶膠。
![]() |
根據(jù)膠體化學(xué)理論,鐵系無機(jī)混凝劑適用于pH4~11 穩(wěn)定的膠體懸浮液混凝,鋁系無機(jī)混凝劑適用于pH6 以下或pH8 以上穩(wěn)定的膠體懸浮液混凝,原因是硫酸鋁在這個范圍內(nèi)的水解產(chǎn)物帶正電或負(fù)電。其水解物主要形態(tài)為pH<4:[Al(OH)n]3+. n=6~10;4<pH<6:[Al6 (OH)15]3+,[Al7 (OH)17]4+,[Al8(OH)20]4+,[Al13(OH)34]5+;6< pH<8:[Al (OH)3];pH<8:[Al2(OH)4]-, [Al8(OH)26]2-。因此,經(jīng)硫酸亞鐵FeSO4· 7H2O 和硫酸鋁Al2(SO4)3·xH2O 按一定比例復(fù)合的除鋅劑加入點,選擇在均質(zhì)池后中和池前。經(jīng)前幾道工序處理后,此時的酸性廢水形成穩(wěn)定膠體懸浮液的pH 值在3.5 左右,并在中和池中由pH3.5 逐漸中和至pH7.6 以上(見圖2)。含有Zn(OH)2 和 ZnS 沉淀的酸性廢水在鐵鋁復(fù)合除鋅劑的雙電層壓縮、電荷中和、沉淀網(wǎng)捕作用下,使含鋅膠體懸浮液完全脫穩(wěn),形成微絮體使沉淀物凝聚,完成混凝。化學(xué)式:
Al2(SO4)3+3Ca(OH)2=2Al(OH)3↓
2Al3++6OH-=2Al(OH)3↓
FeSO4+Ca(OH)2=Fe(OH)2↓+CaSO4
Fe2++2OH- =Fe(OH)2↓
在中和池的出口使酸性廢水的pH 值調(diào)至7.6~8.8,并在此點再加入PAM 絮凝劑,卷曲線狀高分子的PAM 通過橋架絮凝、卷掃作用完成絮凝。使酸性廢水的微絮體形成大絮體,最后使酸性廢水中懸浮物快速沉降形成污泥漿,Zn2+ 隨污泥漿干化處理后從水體中去除,而使水質(zhì)達(dá)到國家一級排放標(biāo)準(zhǔn)。在整個工藝中,沒有新增環(huán)境污染因子,水處理藥劑均為無毒無害,且可以通過完全沉淀干化為污泥而去除。
綜上所述,粘膠纖維工業(yè)酸性廢水治理工藝基本原理:酸性廢水由石灰乳液處理1#、2#、3# 單體再經(jīng)過機(jī)械格柵除渣后,在均質(zhì)池形成水液溶膠體、懸浮物和可容物的分散體,而膠體含有的鋅離子、硫化物等有害物,在隨后的工序中,膠體在混凝機(jī)理的共同作用下使膠體脫穩(wěn);即雙電層壓縮機(jī)理、電荷中和機(jī)理、沉淀網(wǎng)捕機(jī)理、吸附橋架機(jī)理。同時,根據(jù)絮凝動力學(xué)原理,借助曝氣使膠體顆粒碰撞后凝聚。通過化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生沉淀物,經(jīng)膠體脫穩(wěn)分層分離使酸性廢水達(dá)到國家一級標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn)。由于膠體處于懸浮物SS 和可容物DS 間,傳統(tǒng)的一級物化處理工藝處理難度大、費用高,這就是利用一級物化處理工藝對鋅離子去除的難點。可溶物由陰離子、陽離子、分子和小的膠體顆粒組成。
1.2工藝流程
根據(jù)以上原理,設(shè)計出用物化處理方法治理酸性廢水工藝流程見圖3。
![]() |
原有的酸性廢水處理系統(tǒng)不能達(dá)到國家一級水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),其主要原因除了粘膠長絲生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大,而廢水處理裝置能力沒有相應(yīng)擴(kuò)大,需要處理水量超過設(shè)計處理量的數(shù)倍,使處理效果達(dá)不到外,同時,舊工藝鋅離子沉淀的最佳pH 值范圍較窄,石灰乳投加量不易控制,工藝不穩(wěn)定,鋅離子沉淀不完全,使出水鋅離子超標(biāo);酸性廢水與堿性廢水混合時,纖維素在酸性條件下析出,形成輕質(zhì)纖維素纖維成為絮狀懸浮物,同時也是COD 主要來源,由于受舊工藝只有一次沉淀池沉淀效率的限制,出水 COD 容易超標(biāo)。
流程簡述:
① 1#、2#、3# 單體:1#、2#、3# 單體均為鋼筋混凝土池,由于大生產(chǎn)酸性廢水含有較多懸浮物,在酸性廢水進(jìn)入污水處理場時,采用格柵攔截較大懸浮物,便于后序處理。1#、2#、3# 單體加裝粗、中、細(xì)格柵,對厘米級雜質(zhì)截留去除;同時,投加石灰乳調(diào)節(jié)酸水的pH 值為 2.0~3.5,即滿足均質(zhì)池吹脫硫化氫、二硫化碳的目的,為一級提升泵提供泵前保護(hù)的作用。
② 均質(zhì)池(曝氣調(diào)節(jié)池):通過曝氣攪拌使酸性廢水和堿性廢水均勻混合。同時,通過曝氣過程吹脫大量的硫化氫、二硫化碳?xì)怏w;并在均質(zhì)池末端出口投加鐵鋁復(fù)合除鋅劑。
③ 中和池:采用加石灰乳來中和調(diào)節(jié)攪拌均勻后的酸性廢水pH,同時加入硫化鈉。通過對pH 的控制調(diào)節(jié),將酸性廢水中的Zn2+ 析出、混凝,同時生成的 CaSO4也有一定的混凝作用,可混凝酸性廢水中剩余的有機(jī)懸浮物,進(jìn)一步降低 COD 和SS。使投加絮凝劑PAM的作用效果更明顯。
④ 一沉池、二沉池:讓來自中和池的已中和混凝的酸性廢水,充分反應(yīng),水體中的絮狀物逐漸增多、長大,通過自然沉降,水體逐漸分層,上層為清水,下層為污泥漿,下層泥漿通過刮泥機(jī)和污泥泵送入壓濾機(jī)房進(jìn)行干化處理。上層為清水,則通過上清液溢流達(dá)到國家一級排放標(biāo)準(zhǔn)的水。假如,一沉池上清液溢流不達(dá)國家一級標(biāo)準(zhǔn)水質(zhì),還可經(jīng)過二沉池再一次調(diào)整工藝后靜置沉淀,以實現(xiàn)處理的酸性廢水達(dá)到國家一級標(biāo)準(zhǔn)排放。
2 技術(shù)特點與效益評價
2.1技術(shù)特點
該技術(shù)將過去傳統(tǒng)的“物化+ 生化” 二級處理工藝,改造為一級物化處理工藝實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放;在均質(zhì)池的出水端投加鐵鋁復(fù)合除鋅劑處理廢水Zn2+ 離子和在中和池投加絮凝劑PAM 增強除Zn2+ 離子效果顯著;一沉池沉淀后的出水再進(jìn)入二沉池進(jìn)行再沉降處理,保障整個酸性廢水處理系統(tǒng)全面達(dá)到國家一級排放標(biāo)準(zhǔn)排放的關(guān)鍵。
2.2效益評價
通過該技術(shù)的實施,實現(xiàn)了直接經(jīng)濟(jì)效益404.72 萬元/ 年,保證了粘膠纖維酸性廢水中特征污染物的達(dá)到國家一級標(biāo)準(zhǔn)排放,維持環(huán)境生態(tài)平衡,保護(hù)水生生態(tài)環(huán)境,同時完成了省市政府下達(dá)的限期治理任務(wù),極大地提升了公司環(huán)保治理技術(shù)水平。
3 結(jié)論
該技術(shù)采用物化處理工藝使酸性廢水達(dá)到了《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)一級標(biāo)準(zhǔn)。同時,使得整個運行維護(hù)費用大幅降低,工藝過程及操作簡單實施容易。該技術(shù)有效地找到了處理技術(shù)與經(jīng)濟(jì)效益的平衡點。使處理后的水,一部分回用于酸性廢水處理系統(tǒng)石灰消解用水,實現(xiàn)水處理的閉路循環(huán)利用;一部分水用于清潔用水、綠化用水等,同時,為以后粘膠纖維酸性廢水的資源化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。為粘膠纖維工業(yè)的生存和發(fā)展拓展了更大的空間。
參考文獻(xiàn)
[1]馮敏編. 現(xiàn)代水處理技術(shù)化學(xué)工業(yè)出版社,2008年7月
[2][比]D.Xanthoulis 等著.低成本污水處理教程,王成端譯校,化學(xué)工業(yè)出版社, 2008年7月
![使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”](http://www.www.bestschotzproductions.com/gtech_pic/images/images/qrcode_for_gh_7f21ccef0be4_430.jpg)
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”