某公司污水處理站改擴(kuò)建工程的設(shè)計(jì)及運(yùn)行
摘 要:隨著公司生產(chǎn)能力的進(jìn)一步擴(kuò)大,原有的污水處理站將不能滿足需要,因此要對(duì)其進(jìn)行改擴(kuò)建。本方案設(shè)計(jì)了一座由三種生化工藝組合在一起的復(fù)合生化反應(yīng)池,包括水解酸化段、SBR段和BAF段。運(yùn)行結(jié)果表明,該工藝對(duì)COD、BOD、SS等均有很好的去除效果,去除率分別達(dá)到90%,95%,98%,使生產(chǎn)污水經(jīng)綜合處理后達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-96)的二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)行效果穩(wěn)定。
關(guān)鍵詞:序批式混凝沉淀池;SBR;BAF;水解酸化
1 前言
本污水治理設(shè)施為新建工程,擬在規(guī)劃用地范圍內(nèi)進(jìn)行。本著技術(shù)先進(jìn),運(yùn)行可靠,操作管理簡(jiǎn)單的原則選擇污水處理工藝,使靈活性、先進(jìn)性和可靠性有機(jī)地結(jié)合起來(lái),強(qiáng)化除臭和噪音防治措施,避免二次污染。主要設(shè)備國(guó)產(chǎn)化,采用 目前 國(guó)內(nèi)成熟先進(jìn)技術(shù)裝備,盡量降低工程投資和運(yùn)行費(fèi)用,平面布置和工程設(shè)計(jì)時(shí),結(jié)合現(xiàn)狀,布局力求緊湊、簡(jiǎn)潔,工藝流程合理通暢,節(jié)省地。
技術(shù)方案包括污水處理的治理工藝、土建工程、管道工程、設(shè)備及安裝工程、電氣工程、自控工程及給水排水工程等:污泥濃縮及污泥脫水。
參照乳膠漆生產(chǎn)廢水特性 分析 ,物化與生化相結(jié)合的 方法 技術(shù)路線合理、成熟,投資和運(yùn)行費(fèi)用也較為 經(jīng)濟(jì) ,工程設(shè)計(jì)的關(guān)鍵在于具體工藝選擇和細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)。隨著近幾年水處理技術(shù)的 發(fā)展 ,許多新的工藝和水處理藥刑都可以考慮使用。
2 工程概況
2.1 廢水水質(zhì)和水量
該廠生產(chǎn)污水排放量達(dá)100m 3 /d,廢水的污染物特性可概括如下:
a、廢水中的有機(jī)污染物主要為苯乙烯、丙烯酸(酯)以及其聚合反應(yīng)過(guò)程中生成的半聚合體等,不易于生物降解。
b、廢水中含有微量的有機(jī)助劑,但其物質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,難降解,部分對(duì)微生物生長(zhǎng)有抑制作用,需在工藝設(shè)計(jì)中有所注意。
c、各種顏填料帶來(lái)的大量無(wú)機(jī)懸浮物,粒徑很小,呈乳化狀態(tài)。
2.2 工藝流程
根據(jù)乳膠漆廢水處理的技術(shù)資料及其具體特點(diǎn),結(jié)合乳膠漆廢水處理最新的 研究 成果,同時(shí)考慮到工程投資和運(yùn)行管理費(fèi)用, 污水處理站總占地面積約230m 2 ,長(zhǎng)18m,寬13m。
2.3 主要處理構(gòu)筑物與工藝說(shuō)明
2.3.1 格柵車間來(lái)的生產(chǎn)廢水首先經(jīng)格柵去除漂浮物和大顆粒懸浮物,以保障提升泵的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2.3.2 混凝沉淀混凝沉淀工藝分為反應(yīng)池和序批式沉淀池兩部分。反應(yīng)池配套有加藥設(shè)備和攪拌設(shè)備。廢水在此與混凝劑、絮凝劑混合反應(yīng)后,自流進(jìn)入兩座序批式混凝沉淀池。序批式沉淀池采用24h一個(gè)周期,其中進(jìn)水段為12h,沉淀2h,排泥段為4h,排水6h。廢水中形成的絮體匯集至混凝沉淀池的污泥斗,最終由螺桿泵送至污泥長(zhǎng)徑比臥螺式離心機(jī)進(jìn)行脫水。污水中大部分懸浮物和膠體態(tài)物質(zhì)通過(guò)混凝沉淀過(guò)程被去除,同時(shí)由于混凝沉淀池采用序批式運(yùn)行,污水的水質(zhì)水量在此得到調(diào)節(jié),削弱來(lái)水波動(dòng)對(duì)后續(xù)處理效果帶來(lái)的 影響 。
2.3.3 過(guò)濾器 沉淀池出水自流進(jìn)入過(guò)濾器。通過(guò)濾料層物理截留部分剩余懸浮物質(zhì),進(jìn)一步降低污染物濃度,保障后續(xù)生化過(guò)程進(jìn)水。過(guò)濾器出水自流入復(fù)合生化反應(yīng)池。過(guò)濾器濾料選用不易阻塞、易于再生的陶粒濾料。通過(guò)定期氣水反沖去除濾料層內(nèi)截留的污染物,恢復(fù)其過(guò)濾能力。
2.3.4 復(fù)合生化反應(yīng)池污水首先進(jìn)入復(fù)合生化反應(yīng)池的水解酸化段,水解酸化出水自流進(jìn)入連續(xù)進(jìn)水連續(xù)出水SBR段,污水、空氣、微生物在反應(yīng)池內(nèi)充分接觸混合,污水中的大部分有機(jī)物在此被去除。SBR段出水自流進(jìn)入BAF段。污水中殘余的難生物降解物質(zhì)通過(guò)濾料及其表層生物膜的截留和吸附作用被分離,出水達(dá)標(biāo)排放,而截留和吸附在濾料層的污染物由濾料表面的生物膜緩慢降解,被最終去除。BAF曝氣生物濾池的基本原理是在濾池內(nèi)填充大量粒徑較小、表面粗糙的填料,通過(guò)培養(yǎng)和馴化讓填料掛上有用的生物膜,利用高濃度生物膜的生物降解和生物絮凝能力處理污水中的有機(jī)物,并利用填料的過(guò)濾能力截留懸浮物,保證脫落的生物膜不隨水流出。此外,BAF曝氣生物濾池采用新型濾料,該濾料對(duì)廢水難生物降解的物質(zhì)可以發(fā)生有效吸附截留,然后由濾料表面的生物膜實(shí)現(xiàn)緩慢降解。BAF工藝可以作為SBR工藝的有效補(bǔ)充,保障系統(tǒng)處理出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
2.3.5 污泥處理混凝沉淀池污泥和復(fù)合生化反應(yīng)池剩余污泥均輸送至污泥池,經(jīng)污泥泵輸送至臥螺離心機(jī)進(jìn)行脫水處理。脫水后污泥外運(yùn)安全添埋。離心脫出水返回集水井。
2.3.6 事故池系統(tǒng)設(shè)事故池一座,配套有事故泵。事故池設(shè)計(jì)與混凝沉淀池結(jié)構(gòu)完全相同。當(dāng)上游發(fā)生誤排或因操作失誤造成混凝沉淀處理無(wú)效時(shí),啟動(dòng)事故處理系統(tǒng),將污水切入事故池。待查明原因后,通過(guò)事故泵將污水輸送回混凝反應(yīng)池,增加投藥量,事故池作為混凝沉淀區(qū)使用,同時(shí)調(diào)節(jié)出水閥,使出水慢慢匯入主流程。這樣系統(tǒng)在處理事故排水的同時(shí),將對(duì)系統(tǒng)正常運(yùn)行的影響降至最低。
3 運(yùn)行效果
通過(guò)對(duì)原水,混凝沉淀池出水,過(guò)濾池出水以及符合生化反應(yīng)池出水各項(xiàng)指標(biāo)的檢測(cè),可以看出,各個(gè)階段對(duì)COD、BOD、SS,都有較好的處理效果,其中SBR段對(duì)COD和BOD的去除效果最為明顯。而SS主要在混凝沉淀階段得以去除,混凝沉淀是一個(gè)十分復(fù)雜的過(guò)程,混凝劑溶于水后,經(jīng)過(guò)一系列復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)形成各種水解聚合物,它們附著在水中懸浮顆粒的周圍,改變其表面特性,破壞膠粒的凝聚穩(wěn)定性。隨著凝聚穩(wěn)定性的破壞,動(dòng)力穩(wěn)定性也將隨之解體,小顆粒懸浮物便凝聚成大顆粒絮狀物而緩慢下沉。在這一階段,選擇更合適的混凝劑和絮凝劑可進(jìn)一步提高混凝沉淀過(guò)程處理效果,使出水COD穩(wěn)定在1500mg/L以下,同時(shí)減少投藥量,降低運(yùn)行成本;選用水解酸化工藝使一些難降解大分子物質(zhì)被轉(zhuǎn)化為易于降解的小分子物質(zhì)(如:有機(jī)酸),從而使廢水的可生化性和降解速度大幅度提高,后續(xù)的好氧生物處理可在較短的水力停留時(shí)間內(nèi)達(dá)到較高的COD去除率,提高了好氧生化工藝處理效率;連續(xù)進(jìn)水連續(xù)出水的SBR工藝能夠高效去除污水中有機(jī)污染物,同時(shí)使系統(tǒng)的厭氧、缺氧及主耗氧區(qū)保持連續(xù)運(yùn)行:BAF曝氣生物濾池能夠高效去除極難生物降解和不能生物降解的有機(jī)污染物,從而保證了復(fù)合式生物反應(yīng)池出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
4 運(yùn)行費(fèi)用估算
4.1 電費(fèi)
污水處理站總裝機(jī)為46.04KW,運(yùn)行34.04KW。不需單獨(dú)設(shè)置變壓器。本方案配電從污水處理站的配電柜考慮起。取用電負(fù)荷0.8,日耗電量313.57Kwh。若電費(fèi)以0.5元RMB/度計(jì),日運(yùn)行電費(fèi)157元,噸水電費(fèi):1.57元。
4.2 藥劑費(fèi)
污水處理站日運(yùn)行藥劑費(fèi)約80元,噸水藥劑費(fèi):0.8元
4.3 運(yùn)行費(fèi)用
污水處理站日常運(yùn)行噸水處理費(fèi):2.37元
5 結(jié)論
本工藝物化預(yù)處理工藝采用序批式沉淀池,可以使整個(gè)廢水處理系統(tǒng)在調(diào)試階段和運(yùn)行階段較容易得對(duì)廢水水量水質(zhì)的變化進(jìn)行控制,使混凝沉淀池的實(shí)際運(yùn)行方式更接近實(shí)際需要和實(shí)際污水的排放情況,避免廢水在調(diào)節(jié)池中發(fā)生沉淀,保證泥水完全分離,使混凝沉淀工藝達(dá)到理想的狀態(tài)。
改進(jìn)后的SBR段,依靠出水水位變化控制進(jìn)水,將進(jìn)水與出水統(tǒng)一在一個(gè)時(shí)段,實(shí)現(xiàn)連續(xù)進(jìn)水連續(xù)出水。對(duì)于每個(gè)單元?jiǎng)t按照進(jìn)水(出水)→曝氣→攪拌→沉淀過(guò)程周期運(yùn)行,系統(tǒng)交替處于好氧——缺氧狀態(tài)。連續(xù)進(jìn)水連續(xù)出水SBR處理工藝在保持了高池容利用率,占地面積更小,操作方便的前提下,保證了對(duì)廢水中的COD去除、除磷、脫氮方面的高效去除。出水達(dá)到了《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-96)的二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
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