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UVHSB-IC-深層曝氣反應(yīng)器銀杏酮廢水處理工程實踐(上)

更新時間:2009-08-19 14:47 來源: 作者: 閱讀:2649 網(wǎng)友評論0

一、銀杏酮生產(chǎn)廢水

銀杏樹嫩葉可生產(chǎn)出我國特產(chǎn)的軟化心腦血管,降血脂的良藥——銀杏酮。一般每生產(chǎn) 1 kg銀杏酮,需消耗 3 噸銀杏嫩葉。大量的殘渣夾雜著生產(chǎn)過程中加入的助劑排出,排出的銀杏酮廢水,質(zhì)量濃度最高時可達(dá)CODcr 80000多 mg/L。

銀杏酮生物制藥過程為全日制連續(xù)生產(chǎn),但由于生產(chǎn)過程和制藥工藝的特殊性,廢水卻為間隙排放,每班只排一次。

二、廢水來源和排放標(biāo)準(zhǔn)

1 廢水來源

銀杏酮生產(chǎn)廢水屬于中成藥中單一成分醇提廢水。它來源于設(shè)備清洗、柱再生和酸堿沖洗、蒸發(fā)冷凝液等。廢水中含有乙醇、氨基酸、植物纖維、脂肪質(zhì)、葉綠素以及 NaOH 等。主要廢水來源及污染物含量見表1。

表1 銀杏國廢水主裹來源的污染物檢測結(jié)果

廢水來源

ρCODcr/mg·L-1

ρSS/mg·L-1

pH

黃酮上往

85400

 

4.25

水洗去雜

39200

30.5

3.76

酸再生柱

68000

485.5

2.64

堿再生柱

33200

93.5

11.74

綜合廢水

30200

483.7

7.63

2.水質(zhì)分析

經(jīng)檢測綜合廢水 ρ(CODcr)可達(dá) 30200mg/L,m(BOD5)/m(CODcr)=0.33~0.38,生化性一般,有機(jī)物濃度比較高。而廢水中的懸浮物含量為483.7mg/L,濃度一般。其CODcr  占到了廢水的3.02%的百分率,這在常規(guī)工業(yè)廢水中屬于高濃度的廢水。在其處理工藝選擇中必須作為關(guān)鍵性問題給于有效的考慮。

3.設(shè)計水質(zhì)水量

①廢水水量:45 m3/d,處理能力 2 m3/h。

②廢水水質(zhì):ρ(CODcr)=30200mg/L,(BOD5)= 11 000 mg/L,ρ(SS)= 483.7 mg/L,pH值 7.63。

4. 排放標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保管理部門的規(guī)定,排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表二中新建企業(yè)二級排放標(biāo)準(zhǔn):

ρ(CODcr)≤150 mg/L,ρ(BOD5)≤60 mg/L,ρ(SS)≤ 100 mg/L,pH值 6~9。

三、處理工藝

1.UVHSB反應(yīng)器前處理

銀杏酮生產(chǎn)廢水中含有銀杏葉的植物纖維和脂肪質(zhì)。生物穩(wěn)定性強(qiáng),不易生物降解;同時由于是全廠綜合廢水含有鍋爐房的酸性排污水。因此采用UVHSB微生物增效污水處理技術(shù)——變速升流式厭氧水解生物反應(yīng)器(簡稱UVHSB反應(yīng)器內(nèi)作pH值調(diào)節(jié),并結(jié)合加藥混凝,首先去除廢水中的植物纖維和脂肪質(zhì),兼具生物水解反應(yīng);使IC厭氧反應(yīng)器的進(jìn)水濃度得以降低約一半,CODcr質(zhì)量濃度可降低到16 500mg/L以下。

2.IC厭氧反應(yīng)器中間處理

廢水中溶解性成分主要是乙醇、氨基酸、葉綠素等,易于生化分解。因此選用適合于制藥行業(yè)高濃度廢水處理的 第三代厭氧技術(shù)——IC厭氧反應(yīng)器,作為該廢水的第二道有機(jī)底物的生物降解過程。

3.深層曝氣反應(yīng)器末端處理

IC厭氧反應(yīng)器的出水濃度仍然比較高,還不能達(dá)到排放水質(zhì)的要求。因此在其后級采用深層曝氣反應(yīng)器,作為末端處理工藝,以保證處理出水水質(zhì)滿足并且優(yōu)于污水排放標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。

4.處理工藝流程

對該銀杏酮廢水處理的工程實施中,經(jīng)過反復(fù)論證比選,最終確定采用如下工藝流程:

格柵——調(diào)節(jié)預(yù)曝氣——UVSHB——IC厭氧——深層曝氣反應(yīng)器——達(dá)標(biāo)排放

四、主要設(shè)備和處理設(shè)施

主要設(shè)備見表2,主要構(gòu)建(筑)物見表3。

表2 主要設(shè)備

序號

設(shè)備名稱

型號、規(guī)格

特性參數(shù)

數(shù)量

配套電機(jī)

功率/kw

 

1

格柵

500 ×400mm

 

1

 

 

2

污水泵

32ZW5—20

流量 10 m3/h

 揚程 20 m

2

1.1

一用一備 

3

羅茨風(fēng)機(jī)

BE65E

風(fēng)量 3.01 m3/min

風(fēng)壓 59 kPa

2

5.5

 一用一備 

4

UVSHB

反應(yīng)器

Φ2000 × 5400 mm

HRT=8h 

1

——

全鋼制作

5

IC反應(yīng)器

Φ1600 × 10500 mm

HRT=10h 

1

——

全鋼制作

6

深層曝氣

反應(yīng)器

Φ1600 × 10500 mm

HRT=10h 

1

——

 全鋼制作

7

酸貯槽

Φ800 × l200 mm

 

1

 

 PE

8

組合式

投藥裝置

1000×500×1500 mm

 

1

 

 PVC/PE

9

板框壓濾機(jī)

BMS20—630/25

過濾面積20 m2

1

 

增強(qiáng)聚丙烯 

10

螺桿泵

I-1B

流量 3.2 m3/h

 揚程 80 m

2

2.2

一用一備

主要構(gòu)(建)筑物

序號

構(gòu)(建)筑物名稱

規(guī)    

有效容積/m3

結(jié)  構(gòu)

1

調(diào)節(jié)池

4000 × 2500 × 4600 mm

40

鋼筋混凝土

2

污泥濃縮池

4000× 2500 × 4600 mm

40

鋼筋混凝土

3

綜合站房

9000×6000 × 4000 mm

——

磚混結(jié)構(gòu)


五、 系統(tǒng)啟動和調(diào)試

1 系統(tǒng)啟動

該廢水濃度高、水量。籅/C比比較適中,該企業(yè)位于長江下游,年平均氣溫較高,很適合于生化反應(yīng)。系統(tǒng)啟動前,給UVHSB反應(yīng)器和IC厭氧反應(yīng)器內(nèi)分別投加了接種污泥,此接種污泥采用檸檬酸廢水處理厭氧反應(yīng)器中的顆粒污泥,在投加接種顆粒污泥的同時,廢水由污水提升泵打入系統(tǒng)內(nèi),僅需10 時間,IC厭氧反應(yīng)器就開始產(chǎn)出沼氣,一次啟動成功。

2 運行調(diào)試

當(dāng)系統(tǒng)啟動成功后,便進(jìn)入包括深層曝氣反應(yīng)器在內(nèi)的全流程生物處理調(diào)試。

由于全工藝都采用了當(dāng)今最先進(jìn)的污水生處理技術(shù),調(diào)試過程十分順利。不到一個月,UVHSB反應(yīng)器和IC厭氧反應(yīng)器內(nèi)顆粒污泥就已經(jīng)成熟,至兩個月后便投入了全負(fù)荷運行。

到系統(tǒng)啟動后連續(xù)運行的第75~90天的這半個月期間,系統(tǒng)內(nèi)各個處理過程和取樣測量點的處理水質(zhì),經(jīng)化驗測定已經(jīng)接近達(dá)到設(shè)計指標(biāo),并且已經(jīng)穩(wěn)定。這期間雖然原廢水出現(xiàn)過幾次大幅度的波動,但最終末端處理裝置——深層曝氣反應(yīng)器的出水水質(zhì)始終維持在87~136CODcrmg/L之間,排放水質(zhì)達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo),實現(xiàn)了達(dá)標(biāo)排放。

六、處理結(jié)果和運行費用

1 處理結(jié)果

處理結(jié)果見表4。

表4 處理結(jié)果

項目名稱

ρCODcr/mg·L-1

ρBOD5)/(mg·L-1

ρSS/mg·L-1

進(jìn)水

30200

11000

483.7

UVHSB

16500

7700

120

IC反應(yīng)器

1280

770

——

深層曝氣

118

38.5

58

出水

118

38.5

58

排放標(biāo)準(zhǔn)

150

60

100

2運行費用

包括電費、藥劑費和人工費在內(nèi)的日常運行費用為:

電費47.40元/d,藥劑費9.50元/d,人工費50元/d,

合計為 106.90元/d;全年按300天計,年運行費總計為32070元。

3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

銀杏酮廢水處理技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表5。

表5 銀杏國廢水處理技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

指標(biāo)項目

指標(biāo)

設(shè)備費/萬元

24.8

土建費/萬元

4.2

其他費用/萬元

10.5

工程總投資/萬元

39.5

裝機(jī)容量/kW

18.0

運行負(fù)荷/kW

9.2

占地面積/m2

160

年運行費/萬元

3.2

七、工程實踐小結(jié)

1、銀杏酮生產(chǎn)廢水是一種高濃度的生物制藥廢水,最高質(zhì)量濃度可達(dá)CODcr 80000多 mg/L,水質(zhì)的波動較大,因此必須選擇能夠抗沖擊負(fù)荷的處理工藝和先進(jìn)技術(shù);實踐證明,本工程所必選實施的工藝流程及其處理技術(shù)非常切合實際,因此也是相當(dāng)成功的。

2、由于銀杏酮的生產(chǎn)中原料和成品產(chǎn)出比為3000:1 ,銀杏葉的消耗量很大,導(dǎo)致大量的殘渣夾雜著生產(chǎn)過程中加入的助劑一道隨廢水排出,使處理過程中排出污泥比例過大,污泥產(chǎn)率過高,嚴(yán)重時將會影響處理效果,造成生物處理系統(tǒng)不穩(wěn)定。

因此建議:

A、應(yīng)控制殘渣隨廢水的排出量,或者在系統(tǒng)的進(jìn)水部位設(shè)置一道篩網(wǎng)進(jìn)行攔截,避免出現(xiàn)殘渣過多得現(xiàn)象。

B、應(yīng)加強(qiáng)對銀杏葉子的篩選,嚴(yán)格控制其鮮嫩度,保證把老殘樹葉剔出掉,減少殘渣的生成量。

3、通過選用UVHSB變速升流式厭氧水解生物反應(yīng)器、IC厭氧反應(yīng)器和深層曝氣反應(yīng)器這三項新技術(shù),使本工程壓縮了占地面積,廢水處理站顯得十分緊湊。不僅降低了投資和運行費用,還使得操作管理非常簡單,整個系統(tǒng)除了污泥脫水尚需人工操作外,污水處理過程基本實現(xiàn)了無人化運行。

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