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煙氣脫硫技術(shù)在首鋼遷鋼360m2燒結(jié)工程中的研究與應(yīng)用

更新時(shí)間:2013-04-28 16:06 來(lái)源: 作者: 閱讀:2287 網(wǎng)友評(píng)論0

首鋼國(guó)際工程公司燒結(jié)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)不斷總結(jié)和吸取燒結(jié)工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)中的經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)成果,形成了豐富的技術(shù)積淀,打造出了多項(xiàng)燒結(jié)工藝的核心技術(shù)。燒結(jié)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生大量含SO2煙氣,排放量約占鋼鐵企業(yè)年排放量的40%~60%,控制燒結(jié)生產(chǎn)過(guò)程中SO2的排放,已成為鋼鐵企業(yè)SO2排放控制的重點(diǎn)。面對(duì)當(dāng)前脫硫形勢(shì),首鋼國(guó)際工程公司聯(lián)合首鋼環(huán)保產(chǎn)業(yè)事業(yè)部、北科大環(huán)境工程中心組建北京首科興業(yè)工程技術(shù)有限公司,專(zhuān)門(mén)承攬燒結(jié)脫硫工程。技術(shù)團(tuán)隊(duì)針對(duì)首鋼遷鋼360m2燒結(jié)機(jī)脫硫工程,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)幾種脫硫工藝進(jìn)行全面考察、綜合分析后,確定采取密相干塔脫硫工藝;脫硫設(shè)施投產(chǎn)后運(yùn)行穩(wěn)定,脫硫效率達(dá)95%,每年可以節(jié)省SO2排污成本約648萬(wàn)元,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。

1 煙氣脫硫研發(fā)背景

目前,我國(guó)燒結(jié)煙氣SO2脫硫處于起步階段,僅少數(shù)幾個(gè)燒結(jié)廠(chǎng)上了脫硫設(shè)施;首鋼國(guó)際工程公司燒結(jié)技術(shù)團(tuán)隊(duì)在調(diào)研后發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)的燒結(jié)脫硫設(shè)施均不夠理想。

當(dāng)前采用的幾種脫硫塔存在以下不足之處:

(1) 噴淋塔,廣泛應(yīng)用于工業(yè)煙氣脫硫;國(guó)內(nèi)火力發(fā)電廠(chǎng)已建脫硫設(shè)施基本上采取該技術(shù)。塔中空、不易結(jié)垢、阻力小,突出缺點(diǎn)是傳質(zhì)系數(shù)低、相界面積小,噴淋塔龐大,投資高。

(2) 填料塔,傳質(zhì)系數(shù)比噴霧塔稍大;流體阻力較大,且氣液相界面積較;易結(jié)垢,積垢清理困難;投資高。

(3) 旋流板塔,流體阻力大,塔內(nèi)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、易結(jié)垢;水平度要求很髙,大型裝置制造安裝困難;投資高。

(4) 噴射吸收塔,工作性能與噴淋塔相近;采用的吸收劑比表面積小,塔體相比于其他三種更龐大,投資高。

2 脫硫工藝的確定

2.1 工藝流程的確定原則

脫硫工程方案的確定,需遵循以下原則:安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、適用并符合國(guó)情;技術(shù)成熟、先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、有工業(yè)化業(yè)績(jī)的工藝系統(tǒng);控制工程造價(jià),盡量考慮設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化;節(jié)約用水;燃燒設(shè)備的能力要適應(yīng)負(fù)荷變化的要求;考慮燃煤含硫量、工藝過(guò)程的原料含硫量、SO2控制規(guī)劃以及環(huán)境要求;考慮脫硫劑供應(yīng)條件;考慮脫硫副產(chǎn)品、脫硫灰、飛灰的綜合再利用;充分考慮廢水、廢渣的排放;充分考慮廠(chǎng)址、布置條件等因素。

首鋼遷鋼燒結(jié)脫硫工程為老廠(chǎng)增新環(huán)保項(xiàng)目,借鑒國(guó)內(nèi)外成熟的煙氣脫硫工藝;根據(jù)煙氣特點(diǎn)以及對(duì)脫硫除塵系統(tǒng)的實(shí)際要求,對(duì)常用的濕法及幾種(半)干法煙氣工藝的特點(diǎn)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)性做了分析比較,最后確定采取密相干塔處理工藝。

2.2 密相干塔工藝的特點(diǎn)

2.2.1 密相干塔的脫硫原理

密相干塔煙氣脫硫技術(shù)是由德國(guó)福漢燃燒技術(shù)股份有限公司和北京科技大學(xué)環(huán)境工程中心針對(duì)中國(guó)國(guó)情開(kāi)發(fā)的一種先進(jìn)技術(shù)。具有脫硫效率高、投資運(yùn)行費(fèi)用低、可靠性高、能耗低、維護(hù)量小、占地面積小、系統(tǒng)壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),主要用于各種火電廠(chǎng)鍋爐、工業(yè)鍋爐以及工業(yè)窯爐排放煙氣的脫硫凈化處理。主要原理利用經(jīng)水選提純后的脫硫劑漿液,與布袋除塵器下的大量循環(huán)灰一起進(jìn)入加濕器內(nèi)進(jìn)行均化,使混合灰的水分含量保持在3%~5%之間,由于含3%~5% 水分的循環(huán)灰有極好的流動(dòng)性,反應(yīng)塔中設(shè)有攪拌器,不但能克服粘壁問(wèn)題而且還能增強(qiáng)傳質(zhì)作用。加濕后的大量循環(huán)灰由干塔上部的布料器進(jìn)入塔內(nèi),與上部進(jìn)入的含SO2煙氣進(jìn)行反應(yīng)。脫硫劑不斷循環(huán),脫硫效率可達(dá)95%。最終脫硫副產(chǎn)物由灰倉(cāng)排出循環(huán)系統(tǒng),通過(guò)輸送裝置送入廢料倉(cāng)。整個(gè)工藝流程包括SO2的吸收和吸收劑的循環(huán)利用兩個(gè)過(guò)程:

(1) SO2的吸收:煙氣由干塔上部入口進(jìn)入塔內(nèi),在塔內(nèi)與吸收劑進(jìn)行反應(yīng),反應(yīng)后的煙氣由塔下部煙道出口排出,經(jīng)布袋除塵器除塵后排放至大氣中。

(2) 吸收劑的循環(huán)利用:密相干塔內(nèi)落下的反應(yīng)產(chǎn)物、布袋除塵器收集的循環(huán)灰和新吸收劑漿液一起由提升機(jī)提升到塔上部布料器內(nèi),再次進(jìn)入密相干塔進(jìn)行一系列脫硫物化反應(yīng)。

2.2.2 密相干塔的主要特點(diǎn)

(1) 脫硫劑用量少利用率高,循環(huán)過(guò)程中脫硫劑顆粒在攪拌器的作用下,不斷裸露出新表面,使脫硫反應(yīng)不斷充分地進(jìn)行,SO2脫除效率達(dá)95%,同時(shí)可以去除HCl、HF等;

(2) 耗水量低,脫硫劑通過(guò)加濕來(lái)提高其活性所用的水少,通常循環(huán)脫硫劑的含濕量為3%~ 5%;

(3) 反應(yīng)塔內(nèi)的攪拌器強(qiáng)化了均質(zhì)過(guò)程,延長(zhǎng)了脫硫反應(yīng)的時(shí)間,保證系統(tǒng)的運(yùn)行質(zhì)量;

(4) 系統(tǒng)對(duì)不同SO2濃度的煙氣及負(fù)荷變化的適應(yīng)能力極強(qiáng),是該技術(shù)的顯著優(yōu)點(diǎn);

(5) 脫硫劑在整個(gè)脫硫過(guò)程中都處于干燥狀態(tài),操作溫度高于露點(diǎn),不會(huì)發(fā)生腐蝕或冷凝,無(wú)廢水產(chǎn)生;

(6) 密相干塔用普通鋼材制作,而且無(wú)需合金、涂料和橡膠襯里等特殊防腐措施;

(7) 煙氣無(wú)需再加熱即可排放。

(8) 脫硫副產(chǎn)物主要成分:

CaSO4·2H2O占61.7%,CaCO3占21.9%,CaSO3·1/2H2O占1.1%,CaCl2·4H2O占1.3%,Ca (OH)2占0.2%,F(xiàn)e2O3占1.7%,Al2O3及SiO2均占1.5% ,MgO占0.8%,P2O5占0.5%。
2.2.3 密相干塔脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行方式

燒結(jié)生產(chǎn)與脫硫系統(tǒng)同時(shí)運(yùn)行,在特殊情況及出現(xiàn)故障時(shí)允許煙氣從旁路煙道排放。正常運(yùn)行時(shí),無(wú)論脫硫裝置處于何種工況都不會(huì)對(duì)燒結(jié)生產(chǎn)產(chǎn)生任何影響。脫硫系統(tǒng)投運(yùn)時(shí),脫硫系統(tǒng)的進(jìn)、出口擋板門(mén)打開(kāi),旁路煙道擋板門(mén)關(guān)閉。密相干塔負(fù)荷變化時(shí),應(yīng)按干塔運(yùn)行特性來(lái)調(diào)節(jié)加料裝置的進(jìn)料量,以改變干塔內(nèi)循環(huán)灰的密度,來(lái)適應(yīng)負(fù)荷的變化。

在燒結(jié)機(jī)啟動(dòng)過(guò)程中或脫硫系統(tǒng)解列、需要檢修時(shí),應(yīng)將脫硫系統(tǒng)進(jìn)、出口擋板門(mén)關(guān)閉,旁路煙道擋板門(mén)打開(kāi),煙氣經(jīng)引風(fēng)機(jī)和旁路煙道直接進(jìn)入煙囪排出。其工藝原理如圖1。

3 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

3.1 煙氣工況

首鋼遷鋼360m2燒結(jié)機(jī),機(jī)頭配有兩室四電場(chǎng)電除塵器一臺(tái),煙氣量216萬(wàn)m3/h(工況),燒結(jié)機(jī)煙氣工況相關(guān)數(shù)據(jù)列于表1。

密相干塔煙氣脫硫系統(tǒng)的脫硫效率設(shè)計(jì)為92.3%~97.5%,反應(yīng)系統(tǒng)出口溫度為82℃,脫硫除塵島總壓力降為2300Pa,出口煙氣煙塵濃度小于50mg/Nm3,出口煙氣SO2濃度小于100mg/Nm3。

3.2 工藝流程

脫硫系統(tǒng)由煙氣系統(tǒng)、密相塔、加濕系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、灰循環(huán)系統(tǒng)、增壓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)等組成。干粉狀的鈣基脫硫劑與密相塔及布袋除塵器搜集的大量循環(huán)灰一起進(jìn)入加濕器內(nèi)進(jìn)行增濕消化,使混合灰的水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)保持在3 %~5 %之間,加濕后的循環(huán)灰由塔上部進(jìn)料口進(jìn)入塔內(nèi),工藝流程見(jiàn)圖2所示。

含少量水分的循環(huán)灰有極好的反應(yīng)活性和流動(dòng)性,與由塔上部進(jìn)入的煙氣發(fā)生反應(yīng),密相塔中安裝的攪拌裝置,不但克服了普通半干法煙氣脫硫中可能出現(xiàn)的粘壁問(wèn)題,而且增強(qiáng)了傳質(zhì),使脫硫效率達(dá)95%。脫硫劑循環(huán)利用,最終脫硫副產(chǎn)物由灰倉(cāng)溢流出循環(huán)系統(tǒng),通過(guò)氣力輸送裝置送入廢料倉(cāng),副產(chǎn)物作為建筑材料進(jìn)行綜合利用。

3.3 脫硫劑儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)

脫硫劑通過(guò)密封罐車(chē)運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場(chǎng),經(jīng)壓縮空氣輸送到脫硫劑儲(chǔ)倉(cāng)內(nèi),儲(chǔ)倉(cāng)容積可滿(mǎn)足3天的連續(xù)供給量。

脫硫劑儲(chǔ)存有脫硫劑儲(chǔ)倉(cāng)、一套脈沖式倉(cāng)頂布袋除塵器和料位計(jì),以保證罐車(chē)打入脫硫劑時(shí)外排粉塵濃度小于30mg/Nm3。需要向脫硫塔加入新脫硫劑時(shí),石灰通過(guò)原料儲(chǔ)倉(cāng)下部的電動(dòng)閥進(jìn)入輸送泵,輸送到物料循環(huán)系統(tǒng)的機(jī)械輸送裝置。

3.4 煙氣系統(tǒng)

燒結(jié)煙氣由燒結(jié)機(jī)的原煙道引出,爬升到原煙道上部1.5m處,經(jīng)脫硫系統(tǒng)煙道進(jìn)入本系統(tǒng)脫硫塔上部的煙氣入口,經(jīng)過(guò)脫硫后的含塵煙氣從脫硫塔下部的煙氣出口引出,進(jìn)入布袋除塵器,經(jīng)分離凈化后的凈煙氣由增壓風(fēng)機(jī)送至煙囪排放。

增壓風(fēng)機(jī)主要用以克服脫硫系統(tǒng)阻力,包含煙道阻力、脫硫塔阻力、除塵器阻力等。在增壓風(fēng)機(jī)的出口設(shè)置消聲器,風(fēng)機(jī)殼體貼隔聲材料,以減少風(fēng)機(jī)出口噪音,將風(fēng)機(jī)噪音控制在85dB以下。

3.5 密相塔系統(tǒng)

燒結(jié)煙氣在密相塔內(nèi)與加濕的脫硫劑從上到下并流充分接觸、反應(yīng),為了保證脫硫劑的充分利用,脫硫塔內(nèi)設(shè)置攪拌裝置,此裝置能夠強(qiáng)力攪拌破碎脫硫劑顆粒,使其不斷裸露出新表面,提高脫硫劑的反應(yīng)能力。此時(shí),部分脫硫灰落入脫硫塔底部的集灰斗,通過(guò)斗式提升機(jī)不斷輸送至脫硫塔頂部的加濕機(jī)內(nèi),使脫硫灰不斷與SO2反應(yīng),直至脫硫灰失效。

3.6 灰循環(huán)系統(tǒng)

脫硫循環(huán)灰在脫硫過(guò)程中,不斷與SO2發(fā)生化學(xué)反應(yīng),保證物料充分利用。煙氣經(jīng)吸收塔后通過(guò)中間倉(cāng)(圖2未示出)、布袋除塵器繼續(xù)反應(yīng),落入灰斗的脫硫灰然后通過(guò)刮板機(jī)和斗式提升機(jī)及加濕混勻機(jī)加濕后,進(jìn)入脫硫塔繼續(xù)循環(huán)反應(yīng),完成脫硫循環(huán)灰的一個(gè)循環(huán)周期,直至脫硫循環(huán)灰失效。

4 系統(tǒng)運(yùn)行

脫硫工程包括工程設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝及系統(tǒng)調(diào)試等部分,工期8個(gè)月。工程建設(shè)完成后,進(jìn)入調(diào)試階段。整個(gè)調(diào)試過(guò)程分為3部分:分部調(diào)試、冷態(tài)調(diào)試和熱態(tài)調(diào)試。

在分部調(diào)試中,主要是對(duì)各設(shè)備、電氣及儀表進(jìn)行檢查與校訂,并對(duì)機(jī)電設(shè)備進(jìn)行空轉(zhuǎn)試驗(yàn)。在設(shè)備具備運(yùn)轉(zhuǎn)條件后,對(duì)主要設(shè)備如增壓風(fēng)機(jī)、脫硫塔攪拌器等進(jìn)行連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn),檢查其運(yùn)行工況。檢查過(guò)程中,各設(shè)備運(yùn)行正常。

在冷態(tài)試驗(yàn)中,主要檢查FGD系統(tǒng)的控制邏輯。在程序啟動(dòng)控制邏輯檢查核對(duì)完好后,進(jìn)行緊急跳閘試驗(yàn),檢驗(yàn)系統(tǒng)在事故狀態(tài)時(shí)是否按預(yù)定的方式動(dòng)作。試驗(yàn)中各項(xiàng)內(nèi)容符合設(shè)計(jì)要求。

系統(tǒng)在負(fù)荷下進(jìn)行熱態(tài)調(diào)試試驗(yàn),其主要目的是進(jìn)一步檢測(cè)系統(tǒng)的脫硫效率、設(shè)備運(yùn)行性能等。

系統(tǒng)調(diào)試完畢,整個(gè)系統(tǒng)即進(jìn)入連續(xù)運(yùn)行,運(yùn)行穩(wěn)定,脫硫效率達(dá)95%,對(duì)脫硫后煙氣檢測(cè)結(jié)果如下表2。

5 工程效益分析

首鋼遷鋼燒結(jié)脫硫系統(tǒng)建成后,360m2燒結(jié)機(jī)年運(yùn)行按7920h計(jì)算,利用系數(shù)1.3t/(m2·h),燒結(jié)礦產(chǎn)量為370萬(wàn)t。為分析每噸燒結(jié)礦增加的成本,將脫硫系統(tǒng)各項(xiàng)費(fèi)用列于下表3 。

每噸燒結(jié)礦的脫硫成本約增加1982.9/370=5.4元/t。年減少SO2排放約5400t,同時(shí)年減少粉塵排放約360t。SO2排污費(fèi)按現(xiàn)行的1.2元/kg計(jì)算,年SO2排污費(fèi)減少648萬(wàn)元。

6 脫硫研發(fā)團(tuán)隊(duì)

首鋼國(guó)際工程公司多年從事燒結(jié)工程咨詢(xún)、設(shè)計(jì)和總承包業(yè)務(wù),積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。為充分發(fā)揮此優(yōu)勢(shì),公司燒結(jié)設(shè)計(jì)室成立了以燒結(jié)室主任、高級(jí)工程師李長(zhǎng)興為組長(zhǎng),主管設(shè)計(jì)師、高級(jí)工程師李文武為副組長(zhǎng)的脫硫研究小組,以劉永言等專(zhuān)家為核心,以研究生王代軍、呂新鵬等為骨干力量的脫硫研發(fā)團(tuán)隊(duì)已日臻成熟。首鋼國(guó)際工程公司煙氣脫硫技術(shù)團(tuán)隊(duì)將會(huì)繼續(xù)深入研究、不斷探索,為煙氣脫硫的發(fā)展、為冶金環(huán)保事業(yè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

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