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XL系列磚混結(jié)構(gòu)袋除塵器的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

更新時(shí)間:2009-06-30 10:40 來(lái)源: 作者: 倪小軍 閱讀:2010 網(wǎng)友評(píng)論0

1.引言

立窯煙氣治理難,不在其煙氣量大,也不在其粉塵濃度高,關(guān)鍵在其含濕量高(12%左右),腐蝕性強(qiáng)(H2SO 4、HF等)和人工操作窯面,工況波動(dòng)范圍大;加上近年來(lái),立窯水泥廠為提高產(chǎn)質(zhì)量、降低熱耗都采用大風(fēng)大料、暗火操作的煅燒工藝,使得立窯煙氣下限溫度變得更低(60℃左右),立窯煙氣的露點(diǎn)在(45~55℃),酸露點(diǎn)溫度更高。傳統(tǒng)布袋除塵器的使用溫度都在70℃以上,且是除塵器的出口溫度,這使得許多企業(yè)用了除塵器以后,必須改變?cè)械牟僮鞣椒ǎūWC立窯煙氣在80℃以上),這樣不僅產(chǎn)量會(huì)降低很多,而且熱耗也驚人地增加,因此出現(xiàn)了許多立窯企業(yè)雖上得起除塵器但用不起除塵器、有的白天開(kāi)晚上停、有的干脆就停在那里不用的現(xiàn)象。

隨著環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)GB4915—2004《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的實(shí)施,確保立窯“無(wú)煙無(wú)塵”達(dá)標(biāo)排放已成為立窯水泥廠的生命工程。為使得立窯水泥企業(yè)在眼前的水泥行情下具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,南京立窯所推出了“兩磨一窯加環(huán)保,增產(chǎn)節(jié)能又降耗”的立窯企業(yè)整體升級(jí)改造技術(shù)。其新推出的“XL系列磚混結(jié)構(gòu)袋除塵器”是其中“環(huán)保”的一個(gè)主打產(chǎn)品。是綜合國(guó)內(nèi)外袋式除塵器的優(yōu)點(diǎn),結(jié)合多年的實(shí)踐而推出的一種新型專利袋除塵器。該除塵器既適合于機(jī)立窯煙氣“濕、蝕、變”的特性,又適合于大風(fēng)大料、暗火操作的生產(chǎn)工藝。

2.基本結(jié)構(gòu)原理(見(jiàn)圖1)

XL 系列磚混結(jié)構(gòu)袋除塵器以磚墻及鋼筋混凝土為本體,采用上部進(jìn)風(fēng),含塵氣體由頂部一個(gè)較大的均風(fēng)調(diào)質(zhì)倉(cāng)均勻進(jìn)入各室,較大顆粒由于慣性作用,直接落入灰斗,其余經(jīng)濾袋過(guò)濾后進(jìn)入濾袋外表面,后經(jīng)排風(fēng)閥,排風(fēng)連接管,排風(fēng)主管,由主風(fēng)機(jī)、煙囪排入大氣。隨著過(guò)濾時(shí)間的加長(zhǎng),濾袋上的積灰增加,濾袋的透氣性下降,系統(tǒng)的阻力增加,當(dāng)系統(tǒng)阻力增加到一定程度后,除塵器自動(dòng)啟動(dòng)清灰系統(tǒng),通過(guò)設(shè)定好的程序啟動(dòng)反吹風(fēng)機(jī),然后關(guān)閉排風(fēng)閥,停止該室過(guò)濾,同時(shí)打開(kāi)該室反吹風(fēng)閥,反吹風(fēng)經(jīng)反吹風(fēng)主管,反吹風(fēng)閥,反吹連接管,進(jìn)入該室進(jìn)行反吹。數(shù)秒后該室重新進(jìn)入過(guò)濾狀態(tài)。由于布袋上粉塵又細(xì)又粘,一次清灰效果并不太理想,經(jīng)暫短時(shí)間后,程序重新啟動(dòng)反吹風(fēng)機(jī),對(duì)該室進(jìn)行第二次反吹清灰。

圖1  結(jié)構(gòu)原理圖

3 設(shè)計(jì)與應(yīng)用

3.1 本體結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)

3.1.1 磚混結(jié)構(gòu)是立窯除塵器的最佳選擇

由于全鋼結(jié)構(gòu)的立窯袋除塵器具有散熱快,耐腐蝕性差,投資成本高等缺陷,我們用磚混結(jié)構(gòu)代替鋼板結(jié)構(gòu),除塵器上的進(jìn)出氣主管、反吹主管、煙囪、灰斗及殼體采用磚混制作。因磚混結(jié)構(gòu)具有吸熱放熱特性,對(duì)煙氣有調(diào)質(zhì)作用,使得除塵器能低溫運(yùn)行;磚混結(jié)構(gòu)的防腐能力強(qiáng),只要嚴(yán)格把握施工要求,除塵器的磚混制作部分是永久性的。由于磚塊、鋼筋等原材料水泥廠比較容易得到,水泥就更不用說(shuō)了,這樣就省去了大量的鋼材、運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)等,所以投資省。

3.1.2 磚混結(jié)構(gòu)比鋼結(jié)構(gòu)制作用嚴(yán)格

許多水泥廠都喜歡磚混結(jié)構(gòu),很多水泥廠的上部煙囪,沉降室都用過(guò)磚混結(jié)構(gòu),但因開(kāi)裂太嚴(yán)重,很多已改用鋼板結(jié)構(gòu)。所以水泥企業(yè)對(duì)磚混結(jié)構(gòu)除塵器最擔(dān)心的就是開(kāi)裂問(wèn)題。我們經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐,在XL系列磚混結(jié)構(gòu)袋除塵器上采用了“統(tǒng)一表面張力”和“整體應(yīng)力平衡”兩大工藝手段,使除塵器成為一個(gè)堅(jiān)實(shí)的整體。

3.2 清灰系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

3.2.1 采用大口徑、中長(zhǎng)度、抗磨抗結(jié)露處理的化纖袋

內(nèi)濾室布袋的直徑一般都在Φ160~300mm范圍內(nèi),長(zhǎng)度一般在6~10m之間, 長(zhǎng)徑比一般在20~35之間。對(duì)于立窯煙氣粉塵來(lái)說(shuō),口徑越大,布袋的剝落性越就越好!同樣口徑越大,單位占地面積內(nèi)的過(guò)濾面積越小,且袋口的張力也越大;布袋長(zhǎng)徑比除考慮平面布置,還應(yīng)考慮到袋口風(fēng)速,因?yàn)閷?duì)于一定直徑的濾袋,濾袋愈長(zhǎng),每根濾袋的風(fēng)量愈大,袋口的入口風(fēng)速愈大,對(duì)袋口的磨損也愈厲害。XL系列磚混結(jié)構(gòu)袋除塵器采用Φ260mm×8.1m的抗結(jié)露處理的化纖袋,克服了傳統(tǒng)用玻纖袋抗折抗磨性能差、半年一換的局面。

3.2.2 獨(dú)特的花板布置

XL系列磚混結(jié)構(gòu)袋除塵器采用獨(dú)特的花板布置,使布袋在正常工作時(shí)處于共振狀態(tài),部分附在布袋內(nèi)表面的粉塵因共振作用,落入灰斗,減少布袋上的積灰,降低除塵器的運(yùn)行阻力。

3.2.3采用預(yù)熱大氣對(duì)除塵器進(jìn)行反吹清灰(專利技術(shù))

立窯除塵器的反吹一直是立窯除塵的一個(gè)難點(diǎn)。由于立窯煙氣的露點(diǎn)在45~55℃之間,用大氣反吹,要求窯煙氣溫度更高,特別是冬天和北方大部分地區(qū);用排風(fēng)機(jī)排出的潔氣反吹,潔氣溫度雖比大氣溫度高得多,但由于除塵器出氣反吹管的降溫,大部分潔氣在進(jìn)反吹風(fēng)機(jī)前就已經(jīng)或開(kāi)始結(jié)露,所以反吹風(fēng)機(jī)葉片,反吹閥、管和花板的腐蝕很快!

XL系列磚混結(jié)構(gòu)袋除塵器突破傳統(tǒng)思維,通過(guò)磚混結(jié)構(gòu)特有的煙氣調(diào)質(zhì)作用,將反吹主管安置在除塵室內(nèi)(見(jiàn)圖1),用除塵室墻體吸收的余熱對(duì)大氣進(jìn)行預(yù)熱,然后再通過(guò)反吹閥、管進(jìn)行反吹,既解決了大氣反吹溫度低的問(wèn)題,也克服了潔氣反吹的腐蝕性強(qiáng)的缺點(diǎn)。

3.3 自動(dòng)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

3.3.1 采用日本三菱公司生產(chǎn)的PLC控制器,性能穩(wěn)定、可靠。

3.3.2 采用先進(jìn)的在線檢測(cè)系統(tǒng),可隨時(shí)檢查除塵器的運(yùn)行及排放情況,既方便檢查,也符合新標(biāo)準(zhǔn)的要求。這一技術(shù)已在廣東數(shù)十家水泥廠使用。

3.3.3 先進(jìn)的傳感采集技術(shù)。傳感器是立窯除塵器的心臟,它的準(zhǔn)確性、及時(shí)性直接影響除塵器的好壞,為此我們采用進(jìn)口芯片,通過(guò)特殊制作而成。高靈感的傳感器加上先進(jìn)的控制系統(tǒng)和獨(dú)特的擋料板設(shè)計(jì),使得XL系列磚混結(jié)構(gòu)袋除塵器在使用中從未出現(xiàn)過(guò)燒袋現(xiàn)象。

3.4 主運(yùn)行無(wú)彎頭、三通設(shè)計(jì)

雖然南京立窯研究所一直在研究立窯收塵器如何提高立窯產(chǎn)質(zhì)量,降低熱耗,但至今立窯收塵還僅停留在社會(huì)效益上。所以立窯除塵器在確保立窯“無(wú)煙無(wú)塵”達(dá)標(biāo)排放的前題下,運(yùn)行成本及維護(hù)費(fèi)用一直是立窯企業(yè)評(píng)價(jià)除塵器好壞的依據(jù)。

布袋除塵器的阻力主要來(lái)源于兩大塊,一塊是布袋阻力,約占系統(tǒng)阻力的2/3,另一塊就是管網(wǎng)阻力,約占系統(tǒng)阻力的1/3,而管網(wǎng)阻力的75%來(lái)自彎頭,三通。XL系列磚混結(jié)構(gòu)袋除塵器從進(jìn)氣到將潔氣排入大氣沒(méi)有一個(gè)彎頭、三通(見(jiàn)圖1),避開(kāi)了彎頭、三通制作麻煩、磨損快、運(yùn)行阻力大的缺點(diǎn)。

3.5 自動(dòng)控制最少化

現(xiàn)在的立窯除塵器都采用全自動(dòng)控制系統(tǒng),控制點(diǎn)多,加上水泥廠的工況條件相對(duì)較差,所以控制系統(tǒng)有時(shí)會(huì)出現(xiàn)一些故障,影響除塵器工作。我們一方面采用進(jìn)口的控制系統(tǒng),另一方面,我們將同一室的排風(fēng)閥和反吹閥用一個(gè)氣缸、電磁閥控制(見(jiàn)圖2),不僅減少了控制點(diǎn),鑄造模具減少了故障,而且也節(jié)省了材料。

 

圖2    排風(fēng)、反吹連接管安裝施意圖

3.6 此除塵器存在的不足之處

由于本體采用磚混結(jié)構(gòu),客觀上需要保養(yǎng)時(shí)間,因此施工時(shí)間需要有所保證,現(xiàn)場(chǎng)施工難度較大,施工工藝相當(dāng)嚴(yán)格,才能滿足設(shè)備的特定使用要求。

4 應(yīng)用舉例

湖南某水泥廠Φ3.2×11m立窯2臺(tái),均采用XL系列磚混結(jié)構(gòu)除塵器,其單臺(tái)投資如下:

(1)除塵器配件23萬(wàn)元;

(2)大小風(fēng)機(jī)2.5萬(wàn)元;

(3)窯至除塵器的管道加保溫2.5萬(wàn)元。

(4)電線電纜0.5萬(wàn)元;

(5)角鐵預(yù)埋件1萬(wàn)元;

(6)土建14萬(wàn)元。

合計(jì)43.5萬(wàn)元。

自投入運(yùn)行至今,一直隨主機(jī)運(yùn)行,經(jīng)環(huán)保檢測(cè)其粉塵排放濃度為31.73mg/Nm3。經(jīng)多次檢查一直無(wú)故障運(yùn)行,F(xiàn)對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析:

(1)系統(tǒng)總裝機(jī)容量:(75+4+5.5)=84.5kW,因此除塵器運(yùn)行阻力小。為充分降低其動(dòng)力消耗,該廠為除塵器主風(fēng)機(jī)配了變頻。其總電流平均僅為 110A,故實(shí)際耗電為41.8kW,一年按照300天(7200小時(shí))計(jì)算,電費(fèi)按0.45元/kWh計(jì)算則全年電耗為13.54萬(wàn)元。

(2)濾袋壽命正常情況下可使用2年左右,按1.5年換一次計(jì)算,則年濾袋費(fèi)用為2.5萬(wàn)元。

(3)設(shè)備至今零維修費(fèi)用,花板,管道按4年一換,則每年需2.5萬(wàn)元。

(4)人員費(fèi)用按1萬(wàn)元/年計(jì)。

(5)XL系列磚混結(jié)構(gòu)袋除塵器投資費(fèi)用為43.5萬(wàn)元,按10年計(jì)算,每年折舊費(fèi)為4.35萬(wàn)元。

(6)該廠用除塵器之前是深暗火操作,煙氣下限溫度僅50℃左右,煙氣在窯罩內(nèi)就已經(jīng)結(jié)露,窯罩、煙囪都是水,煙囪每年都需更換。而用了除塵器之后,由于采用強(qiáng)制抽風(fēng),底火上移,煙氣溫度略有增加,在60℃左右,剛好達(dá)到XL磚混結(jié)構(gòu)袋除塵器配件的下限溫度,基本可以使用。但經(jīng)常溫度低于60℃,除塵器時(shí)常不工作。為使除塵器達(dá)到最佳運(yùn)行效果,我所工藝配料人員對(duì)其生料配方進(jìn)行了調(diào)整,使其煙氣下限溫度在65℃左右,熱耗增加20大卡/ kg熟料,年增加費(fèi)用為3萬(wàn)元。

(7)回收粉塵,立窯粉塵排放濃度一般在3~30g/m3之間,由于現(xiàn)在該廠采用暗火操作,粉塵濃度較低,按6g/m3計(jì)算,出口按35mg/m3計(jì)算,則

(6-35×10-3)70000×24×300×10-6=3006 t

粉塵按60元/ t 計(jì)算,可增加效益18萬(wàn)元。

經(jīng)計(jì)算,增加一臺(tái)XL磚混結(jié)構(gòu)袋除塵器,年運(yùn)行費(fèi)用僅增加9.35萬(wàn)元。按年產(chǎn)9.5萬(wàn)噸熟料計(jì),噸水泥增加還不到1元錢。

5.結(jié)束語(yǔ)

從運(yùn)行情況來(lái)看,XL系列磚混結(jié)構(gòu)袋除塵器設(shè)計(jì)合理,一次性投資費(fèi)用低,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用省,且更貼近立窯煅燒工藝。該除塵器自2003年投放市場(chǎng)以來(lái),已在100多家企業(yè)使用,效果較好,是立窯煙氣治理的首選產(chǎn)品。

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