噴淋泡沫塔在處理鍋爐煙氣中的應用
摘要:介紹了一種新型噴淋泡沫脫硫除塵塔在鍋爐煙氣處理中應用。根據(jù)離心、噴霧、泡沫相結合的多級凈化原理,經(jīng)旋風噴霧、二級噴淋泡沫板洗滌,脫硫效率為91.4%,除塵效率為98.7%。噴淋泡沫塔具有除塵脫硫一體化、設備占地面積小、節(jié)省投資等特點,適用于大中型工業(yè)鍋爐煙氣脫硫除塵。
關鍵字:噴淋泡沫塔,脫硫除塵
1 前言
在我國的一次能源消耗結構中,燃煤占總能源消耗的70%以上,而由燃煤產(chǎn)生的SO2約占到全國SO2總排放量的90%。因此,對燃煤鍋爐煙氣進行脫硫、控制SO2的排放是我國經(jīng)濟和社會發(fā)展的迫切要求。北京某熱力廠擬為1臺35t/h燃煤鍋爐的煙氣進行治理,拆除現(xiàn)有φ2500mm文丘里麻石水膜除塵器,選用凈化效率穩(wěn)定、運行可靠、投資適合北京市市情的新型高效噴淋泡沫脫硫除塵塔。根據(jù)脫硫除塵系統(tǒng)需要,配置相應的高效脫水設備、水循環(huán)系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)、曝氣系統(tǒng)和自動控制系統(tǒng)。
2 治理方案
2.1設計參數(shù)
根據(jù)該廠提供的測試報告和資料確定主要設計參數(shù)為:煙氣量≤63000m3/h,空氣預熱器出口煙氣溫度≤180℃,空氣預熱器出口含塵濃度≤2500mg/m3,燃煤含硫量≤0.8%,除塵器前系統(tǒng)阻力≤1.0kPa,脫硫效率≥90%,除塵效率≥98.2%。
2.2治理工藝
本工藝包括煙氣系統(tǒng)、水循環(huán)系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)、曝氣系統(tǒng)和自動控制系統(tǒng),工藝流程見圖1。
![]() 圖1煙氣脫硫除塵工藝流程 |
2.2.1煙氣系統(tǒng)
本工藝將鍋爐煙氣引入空氣換熱器降溫到180℃以下,再通過管道切向進入噴淋泡沫塔,煙氣在塔內(nèi)經(jīng)洗滌液噴淋后由煙道進入高效脫水器,帶氣霧的煙氣經(jīng)脫水后進入引風機,由煙道進入煙囪排放。引風機選用GDGYNo13–左90°–132kW–60℃防腐引風機。流量為75000m3/h,全壓為3.6kPa。
2.2.2水循環(huán)系統(tǒng)
由循環(huán)水泵將含有脫硫劑(MgO粉)的循環(huán)水從水池送往噴淋泡沫塔,同塔中的煙氣反應后由溢流槽排出,經(jīng)灰水溝排入水池(容積為2400m3)。本系統(tǒng)總循環(huán)水量為252t/h。選用2臺(其中1臺備用)150UHB–ZK–250–35(75kW)耐磨防腐水泵作為循環(huán)水泵。
2.2.3加藥系統(tǒng)
進入水池中的循環(huán)水通過pH值自動測量儀檢測pH值。當pH<6.5時,自動打開Mg(OH)2乳液管路上的電動調(diào)節(jié)閥,注入Mg(OH)2乳液;調(diào)整到出塔循環(huán)水pH=6.5時自動關閉電動調(diào)節(jié)閥,經(jīng)過pH儀調(diào)節(jié)循環(huán)水清水池中水的pH值為9~11。MgO粉加到消化槽內(nèi),加水攪拌幾分鐘成乳狀液后,靠重力自流到Mg(OH)2乳液貯槽。貯槽中的乳液通過重力自流到沉淀池,供脫硫使用。MgO粉的投加量為66.8kg/h。
2.2.4曝氣系統(tǒng)
為使沉淀池中的MgSO3氧化成溶解于水的MgSO4,需在沉淀池中進行曝氣,這樣既可大大減少循環(huán)水中的懸浮物,也可防止循環(huán)水系統(tǒng)及脫硫塔內(nèi)結垢堵塞,同時還可減少脫硫渣的生成量。曝氣壓縮空氣氣源由羅茨鼓風機直接提供,由曝氣管路送到沉淀池。壓縮空氣從曝氣管路中以小氣泡通過循環(huán)水,從水面逸出。氧氣的消耗量為4.6m3/min。
2.2.5自動控制系統(tǒng)
本系統(tǒng)中引風機采用變頻控制,控制盤位于鍋爐控制間。水泵亦采用變頻控制。pH值自動控制儀根據(jù)采樣的數(shù)據(jù)以4~20mA的信號控制加藥電動閥門。
2.3工作原理
噴淋泡沫塔采用切向進風,使氣流旋轉上升。在煙氣入口上方布置1層或2層螺旋噴嘴組合層,噴嘴層上方為多孔泡沫塔板層,塔板上設噴淋布水器。整個塔分成上、下2個塔體,或上、中、下3個塔體(當用2層塔板時),下塔體下部為循環(huán)水槽及液封排水槽。
鍋爐排放的煙氣,切向進入噴淋泡沫塔旋流段,較大粒徑的煙塵受離心力的作用產(chǎn)生附壁效應與塔板布下的水幕匯合,流到塔底排出。煙氣繼續(xù)在塔體內(nèi)上升,先經(jīng)2層霧化噴嘴洗滌、吸收而脫除部分細顆粒煙塵和SO2,煙氣上升再經(jīng)2層泡沫塔板,布滿吸收液的多孔板鼓泡形成有巨大液膜表面積的泡沫層,同時塔板上具有極大液膜表面積的氣霧,煙塵在此階段亦發(fā)生擴散作用,從而進一步去除細顆粒煙塵和脫掉SO2,最終達到高的除塵脫硫效率。
洗滌及吸收都是依賴氣液兩相液膜界面進行的,液膜面積越大,除塵脫硫效率越高。凈化煙氣中的氣霧,在上塔體中緩慢上升,經(jīng)塔體與脫水器之間的連接管,進入高效復檔型脫水器,脫水后經(jīng)煙道進入引風機至煙囪達標排放。堿性循環(huán)水在塔內(nèi)吸收SO2后,pH值迅速降低,排入循環(huán)沉淀池與鍋爐堿性排污水匯合,通過加藥裝置,將200目以上的MgO粉制成Mg(OH)2乳液,通過pH自動控制儀控制加藥的電動閥門,調(diào)整水池內(nèi)的pH值,使出塔洗滌液的pH值為6.5左右。進入水池內(nèi)的循環(huán)水經(jīng)鼓風曝氣,使脫硫產(chǎn)物最終氧化成溶于水的MgSO4。其化學反應方程式為:
![]() |
為防止水池內(nèi)硫酸鹽過飽和,需排出部分循環(huán)水,其水量約占總循環(huán)水量的2%。
3 運行效果分析
本工藝的監(jiān)測結果見表1。
表1煙氣處理結果數(shù)據(jù)
|
由表1可知,經(jīng)處理后SO2的排放濃度為95.0mg/m3,去除率達91.4%;煙塵的排放濃度為27.0mg/m3,去除率達98.7%。北京市環(huán)境保護局、北京質量技術監(jiān)督局聯(lián)合頒發(fā)的《鍋爐污染物綜合排放標準》(DB11/139–2002)A區(qū)和B區(qū)II時段規(guī)定污染物排放限值為:SO2≤150mg/m3、煙塵≤50mg/m3。這說明用噴淋泡沫塔脫硫除塵可以達到非常理想的效果,煙塵和SO2的排放濃度遠低于標準的限值要求。
本工藝系統(tǒng)共投資158.0萬元,系統(tǒng)年運行費用為48.6萬元,脫除SO2費用為0.93元/kg。
4 結論
4.1噴淋泡沫塔根據(jù)離心、噴霧、泡沫相結合的多級凈化原理,將二級噴霧洗滌同二級泡沫層脫硫除塵相互結合,優(yōu)勢互補,充分發(fā)揮這2種除塵及脫硫單元的功能,做到除塵粒徑由粗到細,脫硫功能由中效到高效的逐段按序完成,從而保證脫硫除塵器的優(yōu)良工況和性能。
4.2該工藝系統(tǒng)凈化效率穩(wěn)定、運行可靠,其脫硫除塵效率分別達到91.4%和98.7%。

使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”