ControlLogix系統(tǒng)在石家莊地表水廠的應用
1 引言
石家莊市供水總公司地表水廠是1996年建成投產(chǎn)的自動化地表水廠。水廠設計生產(chǎn)能力日產(chǎn)水30萬噸。原plc自控系統(tǒng)已運行十年,現(xiàn)已非主流產(chǎn)品,無法實現(xiàn)自身的升級換代和擴展,而且備件貨源逐步枯竭。隨著設備存續(xù)周期的臨近,不排除出現(xiàn)大面積故障的可能,進而直接導致控制系統(tǒng)的局部或整體癱瘓。在這種嚴峻形勢下,對plc自控系統(tǒng)進行改造勢在必行。
改造工程選用穩(wěn)定性、擴充性、先進性和兼容性俱佳的羅克韋爾公司的controllogix系列plc產(chǎn)品作為本次改造的主力自控產(chǎn)品。目前改造工程取得了前所未有的成效,開創(chuàng)了多項技術創(chuàng)新先河。在送水泵房實現(xiàn)了變頻調速恒壓供水的設計要求,在保證供水管網(wǎng)壓力恒定的前提下,僅節(jié)電一項一年就可以為水廠節(jié)約開支約70萬元。同時成功地實現(xiàn)了controllogix系統(tǒng)與第三方設備的modbus通訊,特別是遠程的兩個取水管理站與中控室之間的數(shù)據(jù)通訊,采用無線modbus的方式實現(xiàn)controllogix系統(tǒng)與第三方設備之間的通訊,成為整個工程的亮點。改造過程中新plc系統(tǒng)與舊plc系統(tǒng)(squared自控設備)之間的數(shù)據(jù)交換采用opc服務器的方式加以實現(xiàn),這樣既保證了整個水廠的日常制水生產(chǎn)不被中斷,又為用戶節(jié)省了采用過渡硬件設備所需要的投資。兩套自控系統(tǒng)自始至終保證數(shù)據(jù)互聯(lián)互通,在一般的技術改造工程中是很少見的。使用這種技術,可以保證兩套系統(tǒng)真正實現(xiàn)無縫割接。
2 plc自動控制系統(tǒng)的組成
2.1系統(tǒng)簡介
根據(jù)水廠生產(chǎn)工藝及管理要求,在系統(tǒng)設計時以原系統(tǒng)的站點結構為依據(jù),保留原有的6個主站、9個子站。6個主站采用controllogix系列plc;9個子站采用compactlogix系列plc,廠區(qū)內主干網(wǎng)以及主站與子站之間均采用controlnet冗余網(wǎng)絡,上位機及觸摸屏均掛在controlnet冗余網(wǎng)絡上。為保證信號的穩(wěn)定和介質的抗干擾性,在伴有高電壓及大電流的區(qū)段選用光纖作為網(wǎng)絡介質。廠區(qū)中控室與崗南取水管理站和黃壁莊取水管理站數(shù)據(jù)傳輸采用無線通訊的方式實現(xiàn)。系統(tǒng)拓撲結構如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)拓撲結構 |
2.2 modbus通訊接口改造
由于配電室的中壓配電柜控制和數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)選用施耐德電氣梅蘭日蘭sepam 2000系列智能微機綜合繼電保護裝置,使用modbus協(xié)議通過sy/net協(xié)議轉換器spe4連接到原有的plc自控系統(tǒng)。在controllogix系統(tǒng)投入使用之后需要針對性的接口改造。去掉spe4,利用controllogix系列plc第三方的通訊模塊mvi56-mcm來支持對modbus網(wǎng)絡的通訊。所要做的工作是通過mvi56-mcm模塊實現(xiàn)新plc系統(tǒng)與sepam2000的通訊。與使用modbus協(xié)議的其余第三方設備的通訊與此類似。
3 變頻調速恒壓供水系統(tǒng)
石家莊地表水廠清水泵房配備三臺定速泵,三臺變頻調速泵。送水泵將兩個清水池內的水通過兩個出水管線輸送到供水管網(wǎng),原則上保持管網(wǎng)壓力恒定。原plc自控系統(tǒng)由于未成功完成對變頻調速泵的pid參數(shù)整定,調速泵的泵速未實現(xiàn)自動調節(jié),加之其配泵方案的設計不適合使用要求,清水泵房的原plc自控系統(tǒng)實際只完成數(shù)據(jù)采集功能,送水泵一度處于手動狀態(tài),變頻調速恒壓供水無法實現(xiàn)。改造后的清水泵房采用變頻調速的運行方式,系統(tǒng)可根據(jù)實際設定水壓自動調節(jié)調速泵電機的轉速或加減泵,使供水系統(tǒng)管網(wǎng)中的壓力始終保持在給定值,實現(xiàn)了最大限度的節(jié)能、節(jié)水、節(jié)支,并使系統(tǒng)處于可靠的運行狀態(tài)。恒壓供水的實現(xiàn)一方面歸功于先進合理的工藝設計,根據(jù)實際的生產(chǎn)和設備情況重新進行工藝整定,為地表水廠量身定做的配泵方案,使恒壓供水、自動配泵最終得以實現(xiàn)。另一方面依托controllogix系列plc的強大功能,特別是智能精確的pid調節(jié)功能,使管網(wǎng)壓力的控制精度達到0.5%,遠遠超過工藝要求,僅高效節(jié)能一項直接為地表水廠年節(jié)約資金約70萬元,帶來的隱性效益更是不可估。
4 controllogix無線通訊設計
由于崗南水庫取水管理站和黃壁莊水庫取水管理站的自控系統(tǒng)相對獨立,相當于水廠控制系統(tǒng)的兩塊飛地。水廠中控室只要求實時掌握管理站的運行情況,并沒有在系統(tǒng)內向管理站下達任何控制指令。因此管理站的改造工作不受水廠自控系統(tǒng)的影響,新系統(tǒng)投運后采用無線通訊的方式將管理站內的現(xiàn)場數(shù)據(jù)傳輸?shù)剿畯S控制系統(tǒng)。崗南水庫取水管理站的自控系統(tǒng)不在改造范圍之內,使用motorola公司的moscad系列rtu來完成現(xiàn)場設備的監(jiān)控和數(shù)據(jù)傳輸工作,上位軟件選用pcsoft公司的wizcon組態(tài)軟件,使用的是mdlc通訊協(xié)議。如何通過無線通訊的方式實現(xiàn)controllogix系統(tǒng)與第三方設備的互聯(lián)互通,是工程設計、實施中的一個難點。根據(jù)崗南水庫、黃壁莊水庫和地表水廠之間的特殊的地理、地形情況,在三方組成的無線通訊網(wǎng)絡中,黃壁莊水庫取水管理站設計為主站,地表水廠中控室為1號從站,崗南水庫取水管理站為2號從站。由黃壁莊水庫取水管理站讀取崗南水庫取水管理站的數(shù)據(jù),會同自身的數(shù)據(jù)一同寫到地表水廠中控室。無線通訊網(wǎng)絡各站點之間采用modbus通訊協(xié)議,各plc站點的controllogix系統(tǒng)通過modbus通訊模塊mvi56-mcm的rs232口與無線通訊網(wǎng)絡之間進行數(shù)據(jù)交換。黃壁莊水庫取水管理站的controllogix系統(tǒng)通過modbus通訊模塊mvi56-mcm的rs485口與使用modbus協(xié)議的第三方設備——流量計進行數(shù)據(jù)通訊。無線通訊網(wǎng)絡的拓撲結構如圖2所示。
圖2 無線通訊網(wǎng)絡 |
5 新舊系統(tǒng)的軟件兼容
由于地表廠自控系統(tǒng)的改造工作不能影響整個供水生產(chǎn)的正常進行,因此改造工作應該是分步驟實施的。這種階段式改造必然導致新系統(tǒng)與原系統(tǒng)長期共存。那么,兩套系統(tǒng)的互聯(lián)互通就是該項目的又一難點。新舊系統(tǒng)的兼容是暫時行為,在總體投資上不應該過分加大,因此我們選用比較經(jīng)濟的軟件兼容方式,即使用第三方的opc服務器作為兩個系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換的橋梁。新自控系統(tǒng)將已改造站點的數(shù)據(jù)按照原系統(tǒng)的數(shù)據(jù)格式寫入原自控系統(tǒng),從而保證原自控系統(tǒng)的顯示完整。為了完成這一目的,新自控系統(tǒng)增加opc服務器,同時原自控系統(tǒng)內的plc程序將做必要的改動以適應這種運行模式。實現(xiàn)兼容的方式如圖3所示。
圖3 opc服務器軟件兼容 |
6 結束語
controllogix系統(tǒng)在石家莊地表水廠運行穩(wěn)定,以其先進的技術充分滿足了水廠自控系統(tǒng)的要求。變頻調速恒壓供水的實現(xiàn)展示了plc的強大功能,與modbus第三方產(chǎn)品的通訊和兼容證明了系統(tǒng)的可擴展性和開放性強,進一步擴展了羅克韋爾自動化的plc應用的空間和靈活性。
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